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1025t锅炉煤粉燃烧器烧损原因分析及防止对策 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-05-28

    湛江发电厂3号锅炉为DG1025/18.2-11(5)型燃煤汽包炉。燃烧系统采用中储式热风送粉系统,配备4台低速筒式钢球磨,采用直流船体式稳燃燃烧器,四角布置双切圆燃烧,4层共16只。锅炉设计燃用晋东南无烟煤和贫煤各半的混煤,发热量为2.3×104 kj/kg,挥发份为10%。1999-06-26,3号炉投产,200301-28发生了一起燃烧器烧损事故,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
1、事故经过
    2003-01-27,装载澳洲烟煤的“富安”轮靠泊湛江发电厂煤码头,在未充分了解煤质的情况下,燃料分部直接将煤输送到原煤仓,由于集控未及时了解煤质变化情况,所以未采取相关措施。
    次日13:50,运行检查发现3号炉A2煤粉燃烧器靠近炉墙处烧穿,于是停其运行;22:25,运行又检查发现B3、B4煤粉燃烧器与炉膛的结合部烧穿,并有火喷出,立即停止B3,B4给粉机运行,投重油枪助燃。在组织人员灭火过程中,又发现C4煤粉燃烧器炉墙处烧穿,于是立即停止C4给粉机运行,并逐渐减负荷至170 MW稳定运行。锅炉运行人员在了解到煤质参数情况后,提高一次风母管压力到4 200 Pa左右(正常值为3 500-4 000 Pa),降低磨煤机出口温度至70℃(正常值力80 - 100'C),并适当降锅炉负荷运行,从而防止了事故的进一步扩大。
    至此,3号炉A2,C4煤粉燃烧器船体完全烧毁,整体脱落,造成炉底碎渣机卡死,无法运行;B3,B4煤粉燃烧器船体严重烧毁,均无法运行;B3煤粉燃烧器火检器电缆烧坏;投运的助燃重油枪在3支以上,燃烧不稳时更是达到了7支,损失负荷约100 MW,使机组的经济性大大降低,并严重危及到锅炉的安全稳定运行。
2、原因分析
    (1)湛江发电厂3号炉投产后至事故发生前,一直都燃用设计煤种,但从2003-01-06开始,由于全国电煤供应异常紧张,便陆续进了大量非设计煤种,有越南鸿基无烟煤、澳洲烟煤、俄罗斯煤等,煤的发热量及挥发份参差不齐。据煤质检验报告单显示,靠泊湛江发电厂码头的“富安”轮装载的是澳洲烟煤,发热量2.5×104 kj/kg,挥发份高达28%左右,远远超出锅炉设计燃用煤种。船形稳燃器对无烟煤或贫煤燃烧非常有利,但对这种高发热量、高挥发份烟煤来说,如果不调整燃烧方式,将使煤粉着火点大大提前,严重的将在燃烧器内甚至在燃烧器前的一次风管内燃烧(正常的着火距离为200 -300 mm),从而使燃烧器喷口温度超过金属材料的允许范围。同时,运行人员没有采取相应措施,使机组长时间在270 MW以上运行,这些是造成本次燃烧器烧损的最直接原因。
    (2)运行人员未定时检查燃烧器着火距离,没有及时发现煤种变化,在A2燃烧器烧毁的初期,各值班员未认真分析原因,未能及时调整燃烧方式,是造成后续燃烧器损坏的主要原因。
3、防止对策
    (1)在组织措施上,加强燃料车间与集控室的工作联系,燃料车间必须将每班的煤种及煤种变化情况及时汇报给锅炉运行,以便做好锅炉燃烧的相关调整。同时加强巡检的监督管理,保证及时到位。
   (2)在技术措施上,当燃煤的发热量及挥发份超过设计值时,应严格控制磨煤机出口温度,当挥发份为15% - 25%时,控制磨煤机出口温度小于80℃,当挥发份大于25%时,控制磨煤机出口温度小于70℃。同时在保证炉膛燃烧稳定的前提下,设法提高一次风压,尽量开大一次风周界风门开度,并在空预器一次风侧加装旁路调整门,适当降低一次风温。适当提高二次风量,必要时降锅炉负荷运行,以便降低炉膛温度。通过以上措施使火焰与喷燃器保持一定的着火距离,防止烧坏燃烧器。
    由于认真执行了以上措施,至今再没有发生过喷燃器的损坏事故。


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