河南省意甲直播cctv5科技有限公司欢迎您!   意甲直播cctv5服务热线:13409999881(贺经理)
意甲直播cctv5 > 动态 > 生物质锅炉新闻动态 > 1025t/h直流锅炉水冷壁爆漏原因分析和改造

1025t/h直流锅炉水冷壁爆漏原因分析和改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-05-29

    广东粤华发电有限责任公司三期2台300MW机组(5号、6号机组)是20世纪80年代中后期我国引进国外技术、自主设计制造的1 025 t/h亚临界中间再热式单炉膛四角喷燃UP型直流锅炉。炉膛由1396根规格为∮22mm×5.5mm(或∮25mm×6mm)的内螺纹管与扁钢焊接成的膜式水冷壁组成,水冷壁自下而上被分为冷灰斗、下辐射区、中辐射区、上辐射区。工质在水冷壁中一次上升,中间布置3组混合分配器,以消除管屏间吸热偏差,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
    由于设计、制造、安装等方面的原因,锅炉水冷壁自投产以来常发生拉裂、过热爆漏事故,严重困扰着机组的安全可靠运行。
1、水冷壁爆漏的原因
1.1水冷壁管与刚性梁的连接设计不合理
    将疏形板直接焊接在水冷壁管和刚性梁上,由于水冷壁管热胀冷缩较快,而刚性梁热胀冷缩较慢,当机组在启停或加减负荷较快时,水冷壁管内汽水动力波动大,导致水冷壁管与刚性梁的热胀冷缩不一致而发生疏形板拉裂,引起水冷壁管泄漏。
1.2混合器处水冷壁进、出口弯头间的连接和密封结构设计不合理
    混合器处水冷壁进、出口弯头间的密封为H型全电焊密封结构(见图1).管子鳍片的宽度为13 mm,弯头间密封块的宽度为53 mm。由于I、Ⅱ级混合器处水冷壁进、出口弯头的温度较高,受炉膛温度变化的影响特别大,当机组在启停或加减负荷较快时,水冷壁管内汽水动力波动大,导致水冷壁管子、鳍片、弯头密封块之间的热胀冷缩不一致,常在水冷壁进、出口弯头A(或B)处发生热应力集中而导致水冷壁管被拉裂。
1.3水冷壁安装质量差
    在机组小修时对下辐射水冷壁进口弯头的现场安装焊口进行了100% RT检测,发现有46%焊口存在焊瘤超标缺陷。超标的焊口焊瘤造成水冷壁管内流动阻力增加,致使管内介质流量偏少而产生过热;机组长时间的高负荷运行又加剧了水冷壁管的长期过热问题。当水冷壁管的强度降到低于许用值时,最终发生长期过热爆漏事故。
1.4水冷壁联箱内有杂物
    在事故处理中,用内窥镜对爆管处相应的进口联箱进行检查,多次发现联箱内部有焊渣,少量片状氧化物等杂物。这些杂物被流动的介质带动,易停止在水冷壁管口或进口弯头处造成管子堵塞,水冷壁管因介质流量不足而发生短期过热爆漏事故。
1.5炉膛燃烧火焰中心偏移
    通过对水冷壁爆漏位置的统计,发现在后墙水冷壁靠B、C切角的下辐射出口水冷壁发生多次过热爆漏事故,这是因锅炉燃烧调整不良、炉膛燃烧火焰中心偏移造成炉膛出口两侧烟温偏差大、水冷壁管壁超温。
2、水冷壁改造的技术措施
    由于下辐射区发生水冷壁爆漏事故较多,因此利用机组大修对5号、6号锅炉下辐射区水冷壁做整体更换(见图2)。改造范围为中辐射水冷壁进口焊口(标高34. 15 m)至冷灰斗水冷壁出口焊口(标高15. 06 m)的所有设备,其中包括四周水冷壁管、I、Ⅱ级混合器处水冷壁进、出口弯头、联箱、四个切角的水冷套管及其附件(如看火孔、打焦孔、吹灰孔、人孔门及其密封盒等)、三次风喷燃器连接体及其箱壳等,共约130 t,不包括该范围内的刚性梁和I、Ⅱ级混合器及其连
2.1改造水冷壁与刚性梁的连接结构
    取消水冷壁与刚性梁焊接梳形板的固定式连接,改为焊“V形板+7字插销”的活动式连接结构,即将V形板焊接在水冷壁管的鳍片上,避免V形板直接与水冷壁管焊接(水冷壁中部膨胀死点处的V形板直接与刚性梁焊接),通过7字插销将水冷壁固定在刚性梁上,这样可有效防止水冷壁管被刚性梁连接板拉裂。
2.2改造I、Ⅱ级混合器处水冷壁进、出口弯头的密封结构
    取消弯头间的H型全焊接密封片。在焊接水冷壁管间的密封板时,只对弯头靠炉膛端直管段的密封板进行焊接,弯头间及其起弯点20mm范围内的密封板不进行电焊(见图3)。具体方法是在弯头间的空隙处穿一条+8 mm圆钢,在炉外侧的鳍片上焊圆钢拉钉,拉钉的高度为30 mm,拉钉的间距为150 mm;在该处水冷壁下焊口上部20 mm处固定一条L50角铁,在角铁上方灌注50 mm厚的耐火混凝土,灌注的高度以该处水冷壁上焊口下部20 mm处为准。这样既保证了该处的密封性,又使该处的水冷壁弯头膨胀自由,消除应力集中问题,防止水冷壁管被拉裂。
2.3减少水冷壁安装焊口数量
    取消112个水冷壁联箱的管座焊接短管,将I、Ⅱ级混合器处水冷壁进、出口弯头加长,并直接焊接在联箱上,共减少5584个焊口;还减少了原轻油枪预留孔焊口96个,消除了安全隐患。
2.4提高I、I级混合器处水冷壁进、出口弯头的材质
    将I、Ⅱ级混合器处水冷壁进、出口弯头(即中辐射进口弯头、下辐射进口及出口弯头、冷灰斗出口弯头)的管材由原20G改为15CrMo,提高了水冷壁弯头的防爆漏能力。
3、水冷壁改造的注意事项
3.1提高水冷壁管材的采购质量
    从采购到加工过程着力提高水冷壁管材的质量,严格各项检验制度,把好材质关。水冷壁加工后,对所有对接焊口100%RT检验+联箱热处理和硬度检验,联箱管座角焊缝着色检查,并清理管子和联箱内部可能存在的铁屑及杂物,进行通球试验、水压试验,最后用胶塞封堵管口,确保水冷壁备品备件的质量。
3.2提高水冷壁的安装质量
    应选择有丰富经验的安装单位进行安装,并严格按质量控制计划进行各项检查和验收。在水冷壁安装前,由施工承包单位对水冷壁备品备件的焊口进行5%RT抽检,对所有水冷壁管屏、水冷壁弯头进行通球试验和核对图纸尺寸,用内窥镜检查联箱的内部情况,通球后用胶塞封堵管口,检查管子表面,应无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折迭、重皮、咬边等缺陷,再次确保水冷壁备品备件的质量。
    采用间隔分段法进行水冷壁管屏的拆装,即沿四周水冷壁每隔1屏地更换水冷壁管屏,待安装新管屏后再更换剩余的管屏。水冷壁管采用全氩焊接工艺。在旧水冷壁管割除时,必须使用机械切割方法割除,注意不得割伤相邻管子。所有现场对接焊口进行100% RT检验,杜绝焊口焊瘤超标、气孔、夹渣等缺陷,确保焊口焊接质量。
    大修锅炉酸洗后,加强锅炉受热面管、联箱的冲洗和排放水工作,以便将联箱内部可能积存的杂物冲洗干净。同时,割除水冷壁进口联箱、进水过滤器的堵头,检查清理内部异物,确保汽水系统内部干净、无杂物。
3.3提高锅炉运行的可靠性
    大修后对锅炉进行空气动力场试验,优化锅炉燃烧调整,防止炉膛燃烧火焰中心偏移。在机组启动前进行锅炉水动力试验,严格按照锅炉水动力试验方案要求调整52个水冷壁节流阀的开度,使各屏水冷壁的水动力分布合理,减少水冷壁管屏的吸热偏差。
4、结  语
    水冷壁改造后,使5号、6号锅炉水冷壁的结构性能、安装质量得到了提高,2台直流锅炉水冷壁爆漏次数由2006年的13次下降到2008年的4次,至2008年10月28日,全厂实现了安全运行1 004天,超过了该电厂历史最好的安全运行记录。
    机组运行实践表明,改造后的水冷壁提高了对机组负荷变化的适应能力,有效降低了水冷壁爆漏事故的发生次数,从而提高了锅炉运行的安全可靠性。


相关生物质锅炉颗粒机产品:
1、生物质壁炉
2、秸秆颗粒机
3、木屑颗粒机


  • 上一篇:1025t锅炉煤粉燃烧器烧损原因分析及防止对策
  • 下一篇:1025t/h循环流化床锅炉安装探讨
  • 更多
    意甲直播cctv5
    木屑颗粒机