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1175t/h锅炉给水流量喷嘴故障分析 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-05-20

    三河发电厂一期工程安装2台350 MW日本三菱机组,为亚临界、汽包强制循环锅炉。锅炉给水系统设置2台正常运行的50%容量汽动给水泵和1台50%容量电动给水泵。在2台汽动给水泵入口设有流量孔板,测量单台汽动给水泵流量。在主给水管道上设有给水流量喷嘴,测量进入锅炉的给水流量。热控系统为美国MCS提供的MAX控制系统。锅炉汽包水位自动调节系统为三冲量调节系统(即汽包水位、给水流量、蒸汽流量,其中给水流量信号取自锅炉给水管道的流量喷嘴)。在机组加负荷时主汽流量超过325t/h,由单冲量自动改为三冲量;在机组减负荷时主汽流量低于275t/h,三冲量自动改为单冲量。2001年8月13日,2号机组启动时,发现锅炉给水流量信号无显示,使汽包水位自动调节系统三冲量无法投入,集控运行人员被迫手动调节,分析认为是给水流量喷嘴发生位移造成的。锅炉给水流量信号消失,给机组安全稳定运行带来很大的影响。经小修,将给水流量喷嘴恢复到原来的位置,机组启动后给水流量喷嘴信号正常,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
1、流量喷嘴无信号的原因分析和判断
    (1)喷嘴的结构和参数:给水管道材质为A106C,内径为290. 35mm,外径为355. 60 mm,正常给水流量为1175t/h,最大给水流量为1400t/h,正常工作压力为18.7 MPa,管道温度为282℃,喷嘴差压为120 kPa,测量范围为3.8%~100%,喷嘴内径为182.7 mm。喷嘴通过喷嘴环利用4个10 mm对称布置的销子固定在给水管道上,结构见图1。
    (2)检查给水流量传递信号回路参数正常,并且进行几次,核对无误,确认不是此问题。
    (3)利用标准仪器就地测量给水流量变送器,无差压信号,但流量前后信号管都能够放出水来,说明有压力,因此排除信号管堵塞这一原因。
    (4)最后对照图纸检查,怀疑流量喷嘴发生了位移,超过差压信号管范围,无差压信号。并且三菱公司在机组运行中,利用丫射线(射线在不同材质中衰减率不同),确认流量喷嘴发生了位移。
2、采取的临时对策
    由于给水流量喷嘴的问题,给水流量无法指示,汽包水位自动调节系统不能投入,采取2台汽动给水泵的入口流量之和,作为给水流量监视和汽包水位自动调节系统的冲量,与正常运行情况比较,误差在30 t/h以内。主要措施如下:
    (1)在CRT给水画面新增加2台汽动给水泵入口流量之和的给水流量,作为集控人员监视使用,并设专用CRT画面,监视给水系统运行状态;将2台汽动给水泵入口流量之和,引入汽包水位调节系统作为自动调节使用。
    (2)2台汽动给水泵再循环门,解除自动为手动位置,防止再循环门打开,再循环门开启对汽包水位自动调节系统无影响,但是再循环管道分流,使实际给水流量减少,汽包水位下降。
    (3)2号机组调峰时最低负荷控制在180MW(注意:2台汽动给水泵入口流量平衡,控制偏差不超过30 t/h)。
    (4)机组运行中特别要注意监视,在汽动给水泵入口给水流量变送器故障、主汽流量与给水流量偏差大时,汽包水位自动调节系统会自动解除,退出为手动。热控专业人员处理汽动给水泵入口流量变送器等时,必须办理工作票,并且退出给水自动调节,改为手动调节。
    (5)下列情况下,集控人员应解除汽包水位自动调节系统:任一汽动给水泵跳闸或退出运行时、汽动给水泵再循环门打开时、电动给水泵启动、汽包水位自动调节系统失灵时。
3、机组小修检查、处理及效果
    (1)在机组小修期间将给水流量喷嘴所在的给水管道割下长3.2 m的管段(材质A106-C,直径355.6 mm、壁厚35. 71 mm),割管前采取措施,防止管道脱落,焊接时不得强力对缝。割管后发现喷嘴沿汽流方向,向后位移了600 mm,仅喷嘴发生位移,喷嘴环未动。检查发现喷嘴位移的原因是固定喷嘴环、喷嘴的销子(从管道外向里插入)没有插到位,使喷嘴在反作用力的作用下发生位移。
    (2)利用三菱公司提供的专用工具,用4个销子对给水流量喷嘴定位,定位销子要插到位。
    (3)给水喷嘴定位结束后,将管道对接处金属打磨成V形坡口,使内外壁距坡口端部15 mm范围内见金属光泽。管道对接处找正,并且确认所装喷嘴出入口方向与介质流动方向相同。管道对接处焊前预热温度不大于100℃。施焊工艺为亚弧焊打底(焊丝TIG,TGS-50),电弧焊盖面(两焊工对焊,焊条I_B-52A)。焊后进行热处理,其热处理工艺为:加热到300℃,保持2.5 h,再加热到625℃,保持1.5 h,最后用2h降温到300℃。焊接后常温下对施焊部位进行探伤检查(RT和PT),合格后,对管道敷设保温材料。
    (4) 2001年9月5日机组小修启动后,给水流量喷嘴信号正常,将汽包水位给水自动调节系统的给水流量信号,由临时改到设计给水流量信号,汽包水位自动调节系统运行正常,达到了设计的效果,满足机组安全稳定运行的要求。


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