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600MW机组锅炉末级再热器管壁温度控制分析 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-07-17

    天津大唐盘山发电有限责任公司安装2台由哈尔滨三大动力厂生产的600 MW汽轮发电机组,3号机组于2001年12月18日通过168 h试运,现己移交生产,4号机组带负荷试运结束,准备进行168h试运。在试运期间锅炉出口再热器管壁存在超温现象,经过分析,修改了磨煤机一次风流量测量公式,并针对锅炉出口再热器管壁超温进行了燃烧调整试验,初步解决了再热器管壁超温问题,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧秸秆颗粒机秸秆压块机木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
1、设备概况
1.1主要参数
    额定蒸发量    1801 t/h
    过热器出口压力    17.38 MPa
    过热器出口温度    540℃
    再热蒸汽流量    1480 t/h
    再热蒸汽进口压力    3. 45 MPa
    再热蒸汽出口压力    3. 29 MPa
    再热蒸汽进口温度    314.3°
    再热蒸汽出口温度    540 °
    给水温度    273. 8°
1.2设备特点
    天津大唐盘山发电有限责任公司安装2台由哈尔滨三大动力厂生产的600 MW汽轮发电机组,其中锅炉为引进美国ABB-CE技术设计制造的HG-2023/17. 6-YM4型四角切圆燃烧、亚临界、一次中间再热、固态排渣、控制循环汽包炉。设计煤种为准格尔烟煤。燃烧器为正四角布置的切向摆动式燃烧器,采用ABB-CE传统的大风箱结构,由隔板将大风箱分割成若干风室。炉膛各角的燃烧器分别有22个喷口。其中,6个一次风喷嘴可上下摆动27°,10个辅助风及最下层油喷嘴可做上下30°的摆动,为了获得良好的炉内空气动力场,克服四角燃烧而引起的炉膛烟温偏差的弊病,上下两层辅助风室及顶部二层OFA风室设计成反切18°,顶部二层OFA风室在反切18°的同时又可以作手动±12。水平摆动,增加了烟温偏差调节的手段。其余三层油辅助风喷嘴为固定式,不能摆动。所有煤粉喷嘴均设有周界风。整组燃烧器按逆时针方向切圆布置,假想切圆直径为Dl 882 mm。配6台ZGM-123中速磨煤机。采用冷一次风机正压直吹式系统,每台磨煤机带一层煤粉喷嘴。
    该炉燃烧器一次风喷口采用了宽调节比(WR)的结构,形成了垂直浓淡的一次风粉特性,另外在一次风喷口的V形钝体及喷口四周前部边缘的扳边结构设计,有助于回流区的形成,使该燃烧器具有良好的稳燃性能,锅炉最低不投油稳燃负荷为350/BMCR。
    再热器由3个部分组成,墙式辐射再热器布置在水冷壁前墙和侧墙的前部。再热器前屏位于后屏过热器及水冷壁悬吊管之间,折烟角的上部。末级再热器位于炉膛折焰角后的水平烟道内,与再热器前屏中间无联箱串联布置,高压缸排汽经喷水减温后进入墙式辐射再热器,然后经再热器前屏至末级再热器,再热器的温度调整主要由调整燃烧器摆角实现,喷水减温只作为防止事故超温及辅助调温用。
2、末级再热器出口管壁超温分析
2.1末级再热器出口管壁超温的现象
3号机组调试过程中,末级再热器出口管壁存在超温现象,最高壁温可达到636 C以上,主要是在机组高负荷或上层煤粉喷嘴投运期间,最高壁温区域位于右侧第63、67、70监视点,其中第67监视点壁温最高。开大顶部OFA反切风效果不明显。其它部位壁温均低于540 C,过热器管壁温度分布与末级再热器相同,但不存在超温现象。
2.2原因分析
    末级再热器从左至右共72排,每排12根管,分别在第3、6、9、12、15、22、25、30、34、37、42、46、51、58、63、67、70排管屏的最外圈管子上各设有一个壁温监视点,在第19和55排管屏的每一根管子上设有一个壁温监视点,共41个壁温监视点。
    由于四角切圆燃烧的特点是整个炉膛为一个燃烧单元,四角气流相互作用,在炉内形成逆时针方向的旋转气流。到分隔屏或后屏下沿,还存在一定的残余旋转,此时,引风机对烟气流的作用力是向炉后方向,该作用力使烟气流改变方向。由于烟气的残余旋转,其切向速度分量方向及大小在同一截面上不同,在向后吸力的作用下造成流速的分布不均,表现为右侧烟气流速偏高。考虑到水平烟道沿垂直方向流动阻力的不同,上部烟气流的流程要大于下部,流动阻力偏大,则下部烟气流速及烟温偏高。由于流速分布上的偏差,使流经同一截面的不同区域飞灰携带量也随之出现一定的差异,并对水平烟道受热面的传热量比例产生影响。由于烟气流速及飞灰携带量的偏差,使末级再热器右侧管屏出现管壁超温现象。
    在后屏再热器与末级再热器之间通过无联箱串联连接,使再热器的吸热不均相互叠加,也加剧了末级再热器管壁超温。
    制造厂在设计时虽然己考虑了末级再热器管壁超温的问题,在采取反切风的同时,又将顶部两个OFA喷嘴设计为左右可手动摆动12。,但未能给出具体的摆动角度数值,必须通过具体试验来确定合适的摆动角度和相应的风门开度范围,才有希望达到预期的效果。
    另外,燃烧火焰中心的位置对末级再热器管壁温度也有一定的影响,包括燃烧器辅助风的配比、磨煤机的组合运行情况、磨煤机的一次风流量大小、总风量的大小及磨煤机出力的分配等。
    过热器由于其换热效果较好,又有两级喷水
减温控制,管壁温度较低,不存在过热现象。厂家在设计中计算的末级再热器最高管壁温度位于右侧,最高壁温计算值为626℃,并且在管壁温度最高部位选用了TP-304H钢材,最高允许管壁温度可达到657℃,正常壁温控制值为小于636 ℃,确保再热器不超温。
3、燃烧调整
    3号机组在调试过程中,发现6台磨煤机在正常运行中一次风冷热风门的开度均在60%以上,调节余度较小,而相应的磨煤机一次风流量指示均在正常范围内,故判断为一次风流量表可能不准,经磨煤机一次风量标定,发现一次风流量计算公式不正确,修改后,磨煤机的一次风冷热风门开度下降为20%~50%。磨煤机的一次风流量降低后,燃烧器着火位置适中,且着火比较稳定,降低了燃烧火焰中心位置,有利于控制再热器壁温。
    通过测量不同机组负荷下的排烟氧量值及进行磨煤机性能试验,初步确定了磨煤机一次风量曲线及总风量调整曲线,见图1、2。
    对于该CE型四角切圆燃烧锅炉,一次风量不宜太大,否则会加强火焰残余旋转效应,由于煤质较好,正常运行中,一般磨煤机的出力在40%~80%之间,相应通风量为62. 6~77. 65 km3/h之间,有利于降低末级再热器管壁温度。
    OFA反切风喷嘴摆动角度存在一个最佳位置,当摆动至最大位置时,增加反切风挡板开度至60%后,末级再热器出口右侧壁温可降低至570℃左右,但过热器与再热器出口蒸汽温度出现严重偏差,右侧低于左侧30℃左右,右侧最高蒸汽温度只能达到510℃,达不到设计值,调整减温水及调整燃烧器摆角无效。当调整OFA反切风喷嘴摆动角度至+6。时,效果最佳,但必须适当调整反切风量。由于气流旋转具有很大的惯性,旋转风量一旦确定后,增加反切风量很难改变其旋转方向,必须突然将反切风量一次增加至希望值后,调整才可达到预期的效果。当反切风挡板由20%逐渐开大至60%时,末级再热器出口壁温降低约10℃,而当反切风挡板由20%次开大至60%时,末级再热器出口壁温降低约30℃。
    当机组负荷在400 MW以下时,由于一般投运下层火嘴,燃烧火焰中心较低,再热器管壁温度相应也较低,一般在580 C以下;当机组负荷在400 MW以上时,E或F磨煤机投运,燃烧中心较高。虽然E和F磨煤机对应的火嘴上辅助风设计有18°的反切角度,但由于作用有限,末级再热器出口管壁温度仍然会上升至600℃以上,必须在磨煤机投运前适当开大顶部OFA反切风。OFA反切风挡板开大后,由于燃烧中心下降,会导致过热汽温度偏低,还应适当调整火嘴的上下摆动角度,以达到过热蒸汽温度与再热器管壁温度同时兼顾的目的。另外,燃烧器的组合对管壁温度也有一定的影响,采用ACDE、ACDF或ABCDE组合方式管壁温度较低。
    通过燃烧调整,末级再热器出口管壁温度可以控制在600℃以下,大部分时段在580℃以下,由于厂家在设计时在高温区段提高了管材等级,末级再热器出口管壁温度在600℃以下运行是比较安全的。
4、防止末级再热器出口管壁温度超标措施
    (1)磨煤机E或F投运工况下,顶部反切风挡板必须保持足够大的开度,且需与摆动火嘴角度配合进行调整,在调整顶部反切风挡板时要一次调整到位,以克服燃烧气流旋转的惯性。
    (2) OFA反切风摆动角度存在最佳位置,通过燃烧调整确定后,不应随便改动摆动角度。
    (3)在机组升负荷启动磨煤机时应提前采取降低燃烧火焰中心的措施,防止在磨煤机投运过程中末级再热器管壁温度超标。
    (4)磨煤机一次风量对控制着火位置及燃烧中心具有很大的作用,磨煤机的一次风量不宜太大。
5、结论
    采用四角切圆燃烧方式的锅炉,由于残余旋转的存在,其末级再热器出口管壁温度必然较高,采取反切措施后对壁温分布的调整能起到一定的作用,只有在反切风动量达到一定程度后,才能有效地改变末级再热器出口管壁温度的分布。调整末级再热器出口管壁温度会与控制过热蒸汽温度产生矛盾,必须将反切风量与燃烧器摆角协调调整,方能达到二者兼顾的目的。在采用反切措施的同时,适当提高管材等级,优化再热器的结构设计,是防止末级再热器超温爆管的有效方法。
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