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1025t/h锅炉再热器穿顶密封结构焊口开裂原因分析 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-07-16

    某发电厂工期两台DG1025/18.2-Ⅱ(3)型锅炉分别于1995年2月、12月投入运行。2000年6月至2002年6月,两台锅炉的再热器共发生了4起因穿顶密封管板焊接接头开裂而引发的蒸汽泄漏事故。在1#、2#锅炉检修中对再热系统进行常规水压试验时,发现上述接头泄漏情况十分严重:检查中共发现漏点36个(其中中温再热器5个、高温再热器31个)。至2003年8月,同类泄漏仍有发生,成为影响机组安全运行的重大隐患,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
1、锅炉再热器穿顶密封结构简介
    锅炉中、高温再热器管子规格均为∮60 mm×4mm,材质涵盖了15CrMo、12CrIMoV、钢102和SA213-T91等四种钢材。中温再热器每屏14根管子,高温再热器每屏7根管子,在管屏穿出顶棚过热器处采用了如图l所示的焊接密封结构;梳形板与再热器管子的管板接头(以下简称“接头”)由制造厂完成,采用手工电弧焊焊接,单面焊不开坡口,从上部施焊,焊接完毕后整屏进行消除应力处理。
2、裂纹的宏观检查及分析
    检查发现,接头的开裂具有如下共同特征:对钢种不具选择性;开裂于焊根部位(见图2);裂纹呈环向,与焊缝走向~致;裂纹径向扩展面与管子轴线大致成45°角;开裂的接头存在严重的根部焊瘤,且焊缝熔深己透达管子内壁(裂纹正由此处穿出管子内壁)。
    断口宏观形貌如图3所示。断口表面覆盖有氧化层且较粗糙,断口呈岩石状,无明显塑性变形;除靠近管子内壁的很窄区域存在剪切唇外,断口的其余部分为裂纹的亚稳扩展区——据此可判断,裂纹由管子外表面形核而向内壁扩展。
3、裂纹的微观分析
    金相显微镜下裂纹的微观形貌如图4所示。管子母材微观组织正常,无明显组织老化现象。裂纹扩展区位于焊缝热影响区粗晶过热区内;裂纹沿过热粗晶界面发展,裂纹内充满腐蚀产物;在裂纹扩展前沿,分布着大量断续的晶界微裂纹,其方向基本与大裂纹发展方向一致;在三晶粒交界处,裂纹呈楔形开裂形态,微裂纹相互之间尚未连接。裂纹周围无组织脱碳等现象。
    从微观形貌上看,裂纹具备了再热裂纹的典型特征;通过综合类比分析,进一步判断此裂纹为再热裂纹。
4、开裂原因分析
    (1)接头材质含沉淀强化元素,具有再热裂纹敏感性。
    大量试验研究证实,含沉淀强化元素的钢材,如低合金高强钢、珠光体耐热钢等,其焊接接头均有一定的再热裂纹敏感性。究其原因,目前一般认为,焊接接头在经受一次焊接热循环后,在后续的再热过程中(如焊后消除应力处理,多层多道焊及在500 -700℃下工作等),由于第一次热过程中过饱和固溶的碳化物(主要是钒、钼、铬等的碳化物)在晶内沉淀析出造成晶内强化,导致蠕变滑移集中于晶界,当晶界的塑性不足时,就会产生再热裂纹。
    (2)接头刚度大且应力集中严重。
    焊接接头在消除应力处理时产生再热裂纹的必要条件是:焊态下存在较大的焊接残余应力且有不同程度的应力集中。接头型式为插入式管板接头,刚度较大,焊态下必然存在着较大的焊接残余应力,并且在接头焊根,由于存在几何尖角,焊接残余应力必然产生严重的应力集中。因此,接头具备了在消除应力处理时产生再热裂纹的必要条件。
    (3)运行条件下,密封结构内部存在较大的热应力。
运行条件下,密封结构的梳形板与再热器管子存在较大温差(该温差大约在100 - 200℃左右),因而,二者之间必然存在较大胀差。由于接头的刚度很大,此胀差不能被有效吸收,所以,接头必然着存在较大的热应力。而且和焊接残余应力一样,热应力亦在接头焊根的几何尖角产生严重的应力集中。
    根据再热裂纹的产生机理,热应力和热应力集中对接头的开裂必然起到主导作用。
    (4)焊接线能量过大。
    研究表明,再热裂纹常发生于焊接热影响区的过热粗晶部位,并具有晶间开裂特征。材质的晶粒度对再热裂纹的影响尤为明显:实验证明,在500℃下,晶粒度越大,则晶界开裂所需的应力越小。并且,晶粒粗化还会导致过热粗晶区止裂能力进一步缺失,使得再热裂纹更易于在此区域内扩展。
    接头上存在焊瘤,焊缝熔深透达管子内壁,这些事实证明制造单位在施焊时采用了过大的焊接线能量;过大的线能量会使焊接热影响区粗晶过热区的晶粒更加粗大,因而必然加速接头的开裂。
5、密封焊口的防裂对策
    以降低结构刚性,消除结构元件间的温差,提高接头的抗裂性为出发点,对中、高温再热器穿顶密封结构实施技术改造。
    (1)将密封结构改进为如图5所示的套筒式。
    与原结构相比,改进后的密封结构具有以下优点:接头刚度显著降低,焊接残余应力小;由于套筒(12CrMoV材质)与再热器管子实现面接触,二者之间基本不存在温差,于是,接头的热应力得以最大限度地消除;便于检修焊后热处理。
    (2)优化焊接工艺并严格质量控制。
    1)采用手工钨极氩弧焊施焊,以期提高接头的抗裂性。
    2)通过焊接工艺试验确定合适的焊接规范参数,有效控制焊接线能量。以确保焊缝成型良好且熔深不大于2 mm为原则,通过焊接工艺试验确定焊接规范参数。试验结果表明,表l中的焊接规范符合既定原则。
    3)焊接质量控制要点:施焊前,按DL500792《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》第4.0.5、第4.0.10条要求对待焊工件实施严格清理;施焊时,在确保焊缝成型良好的前提下,力求管子侧低熔深;按JB/T 9218  1999《渗透探伤方法》对所有焊口着色探伤,质量达工级为合格。
6、对策实施效果
    2003年10月至2004年2月,该发电厂按上述方法先后对1#炉、2#炉的中高温再热器穿顶密封结构实施了技术改造,改造后的密封结构自投运至今没有发生泄露事故。
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