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1025t/h锅炉主辅设备出现的主要问题及解决 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-06-20

一、锅炉概况
    胜利发电厂二期工程装机容量为2x300MW.采用采暖抽汽凝汽式国产汽轮机组,可满足930万m-的采暖需求。锅炉采用上海锅炉厂制造的SG1025/17.4-M851型亚临界压力中间一次再热自然循环汽包锅炉,该炉采用单炉膛四角切向燃烧,烟气挡板调温,每炉配四套BBD3854BIS双进双出钢球磨直吹式制粉系统:燃烧器为四组直流式改进型水平浓淡分离宽调节比摆动式喷燃器(简称WR燃烧器),布置在炉膛下部四只切角上,每组燃烧器由4层一次风喷嘴,7层二次风喷嘴.2层燃尽二次风喷嘴组成,其中在2层二次风喷嘴中设置了轻油枪并相应配备一只高能点火器,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
二、投产以来存在的主要问题及解决方案
    1.减速机输入轴断裂
    锅炉8台磨煤机各配一台H2SH15A型减速机,投产后有4台相继出现输入轴突然断裂,输入轴轴承损坏。经数据对比、研究分析,认为减速机选型偏小,不能满足磨煤机频繁启动的要求:另外发现减速机轴断裂前,首先是轴承出现异常或损坏。在此问题彻底解决以前,通过加强对减速机在线监测,以及早发现高速轴轴承缺陷,及时更换,避免了输入轴发生断裂。但间题没有彻底解决,还需进一步研究。
    2.分离器易堵塞
    经过检查,分离器折向挡板结构合理、角度一致、正常,但折向挡板处因原煤杂物多造成堵塞,为方便清理杂物,在分离器外锥折向挡板处增设检修孔,由原来的2个增加到8个。因回粉管锁气挡板f橡胶板)脱落或杂物堵塞,粗粉无法回流,将锁气挡板更换为金属板,同时增加了检查孔。为便于判断分离器内部运行情况,在分离器上增加了压力表。
    3.给煤机清扫链条卡死,清扫电机烧毁
    造成这个问题的原因是由于给煤机皮带上煤的外溢f特别是原煤仓空气炮投运时更为严重)使清扫装置负荷过重。采用了加长落煤点皮带两侧挡煤板长度(由600mm增加到1000mm)和调整其与皮带的间隙f由20mm左右不均匀调整为lOmm)的方法f图1),杜绝或减少撒煤量,改造后再未发生过同样故障。
    4.给煤出入口插板门卡死
    经检查发现插板门驱动齿轮箱长时间运行后大量积煤,导致齿轮齿条无法正常运转,为此在驱动齿轮处箱体下方开孔,焊接漏斗并用管道将此处积煤导入落煤管,减少插板门卡涩故障。插板门关不严是由于门板下方天圆地方处由于原煤潮湿坨煤造成的,临时采用了门板上落煤管局部缩门的方法.图2为改进后的结构示意图。
    5.加钢球装置上下关断门损坏
    经检查该故障不是设备结构或质量问题,而是运行人员一次加钢球量过多、或者钢球仓内的钢球未完全走空而强行关闭造成的。正确操作后,问题得到解决。
    6.风门开关信号无反馈
    原因是一次风关断门信号棒不断出现断裂或变形。采取了以下措施:
    (1)根据风门挡板实际位置调整风门开关行程,给风门门体上的限位器保留2-5mm的活动余量,防止限位器过力矩损坏:
    (2)将原不锈钢的信号棒连杆更换为45#钢,以增加其强度;
    (3)改变信号棒连杆保持架的承力结构。
    7.齿轮自动喷油装置齿轮润滑不良耗油量大
    磨煤机配备的是SMPR-D3A喷射润滑系统,经分析这个故障是两个原因造成的:一是喷射板结构不合理,油、压缩空气在管路内混合后到达喷嘴喷射,雾化效果差,二是压缩机出口压力低,甚至低于油泵出口油压。
    以对原有的TDM380/720-III磨煤机自动喷油润滑装置的多年维护经验,并查阅相关资料,对喷射板进行了改造,提高了压缩空气压力f由0.4MPa提高到0.6MPa).调整喷油时间由28s改为15s.间隔时间由36min增加到90min.解决了上述问题。
    8.磨煤机密封风系统的改造
    每台炉配备两台9-19№14B型离心风机,为磨煤机提供密封风。经讨论分析及借鉴同类型电厂的经验,认为完全可以利用一次风机出口冷一次风直接供给。经一年的运行证明,此法供风可靠,系统简单、无维护量、经济性好。目前3#、4#炉都己进行了改造,原密封风机己移作他用。
    9.燃烧器喷口处水冷壁管局部磨损
    小修时发现喷燃器组最上最下水冷套水冷壁弯管处各有2~3根局部磨损严重超标,现场观察认为,是喷燃器组顶部、底部二次风喷口上下各有一高度50mm的扁风口,二次风中从空预器携带飞灰通过此风口冲刷水冷套水冷壁管所致。为此在被冲刷的水冷壁处加了长200mm的护瓦,在此风口内部两侧加装一个小的导流块,避免此风口出风的过早扩散。通过近几次的大、小修检查效果良好。
    10.离心式一次风机出|_]风道噪声大、振动撕裂
    这个问题自试运以来一直存在,分析认为,一是扩几段上板
与弯头内弧没有做到流线型平滑过渡,局部存在涡流区:二是高
速气流经90。转弯,需要有合理的导流装置:三是扩几段仅上板
进行了12。扩展,扩几断气流不均匀f原结构如图3a)。用二维有
限元模拟软件对风道、导流板数量、位置和长度进行了优化分析
模拟,找到了最佳的扩口段上板与弯头内弧连接方式和最节省
的导流板加装方式,对一次风机出口风道从以下两个方面进行
丁改造:
    (1)原设计弯头的内、外弧板都是90°,今将内弧角修正为78°,将两者相交点由4移至B.实现锥形风道上板与弯头内弧板的相切连接虚线所示,B为两者的相切点),从而达到了锥形风道与弯头的圆滑过渡,消除该处诱发气体产生涡流的因素。
    (2)锥形风道和弯头内部加装如图3b所示的导流板,以改善风道内部气流存在严重分布不均的状况,降低弯头处涡流强度。
    风道改造后效果明显,在一次风机启动、运行过程中,入口风门挡板开度在。范围出口风道运行平稳,振动值大幅下降,噪声明显减小。
    11.暖风器疏水泵选型不合理,疏水管道系统振动大
    原暖风器疏水泵的型号为65Y-lOOx2A.是一种双极单吸高压油泵,满足不了介质温度120。C的水的要求,另外泵的出力大,暖风器负荷低,疏水量小时不便于调节。改用了河北通达泵业有限公司生产的型号为DCJ25-50x3的多级泵,消除原疏水泵密封差、运行不稳定的问题。
    疏水管道系统振动的主要原因是入口管道布置位置高、弯头多,易产生气化,同时造成泵运行工况不稳定。为此改造了管道布置形式,使问题得到了解决。
    考虑到暖风器负荷低、疏水量小时系统运行不稳定和泵的电能消耗,在不影响汽轮机凝结器真空的前提下,从泵入口直接引- Q89mm管路至凝结器,将这少量的疏水靠系统压力直接送往凝结器。为保证汽轮机运行安全,在此管道上加装快关阀门,凝汽器真空低值保护情况下连锁关闭该阀门。
    12.捞渣机链条、刮板磨损快,耳板断裂刮板脱落
    捞渣机底部链条靠托轮支撑,因刮板重量的影响起伏运动,产生磨损。因从动轴两链轮各自独立转动,使两链条拉伸不一致,导致从动轴倾斜、运转不平稳,加剧了链条、刮板的磨损,易造成刮板耳板断裂、刮板脱落,将捞渣机非工作区用于支撑链条和刮板的托轮割除,改用由12号工字钢表面附加耐磨材料制做的两条平行轨道:并将从动轴两只链轮改为两链轮、轴的同步转动。自改造后,有效解决了上述问题,运转情况一直良好。
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