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600MW机组捞渣机故障时锅炉炉膛微正压运行案例分析 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-04-24

1、设备概况及存在的问题
    内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆公司)2x600 MW汽轮发电机组,锅炉为上海锅炉厂设计并制造的SG2059/17.5-M915型亚临界参数、控制循环、四角切向燃烧、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣n型汽包炉。锅炉采用正压直吹式制粉系统,配6台ZGM113G型中速磨煤机,其中A磨配有等离子点火且具有稳燃功能的燃烧器,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机秸秆颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
    除渣系统采用青岛四洲电力设备有限公司生产的液压驱动、液压全自动张紧、水浸式刮板式捞渣机。每台炉设1套除渣系统,包括1台GBL20Ex57型可变速的水浸式刮板捞渣机和渣仓等。水浸式刮板捞渣机由上部充满水的输送槽和下部回链槽组成,采用封闭的液压驱动装置。热渣穿过炉膛喉部进入水浸式刮板捞渣机上部槽体,然后依次被排入底渣仓中。机组设计煤种渣量(以干渣计)正常为18 t/h.吹灰时32 t/h,最大可达60 t/h。溢流水温<60℃。
    由于煤源日趋紧张,京隆公司的实际煤种复杂多变,与设计煤种相差甚远。煤种突然变化时,如不能及时掌握煤的特性,很容易发生结焦、结渣现象。设计5台磨可以带满负荷,而实际运行中必须6台磨接带负荷,使得捞渣机的负荷增加,时有掉焦现象发生,严重时使捞渣机过负荷跳闸无法启动。另外,由于断链、导轮损坏、掉焦或捞渣机长时间故障停运等原因导致积渣过多,也会造成捞渣机无法正常运行。
    如果能在不停炉的情况下破坏水封处理捞渣机故障,可以维持机组负荷稳定,保证机组安全、稳定运行。
2、水封破坏后存在的危险因素
    锅炉正常运行时,如果炉底水封破坏,则大量冷空气从炉膛底部窜入,在送风机指令不变的情况下,氧量急剧升高,引风机静叶开大,出力增加;造成炉内燃烧恶化,炉膛负压大幅波动,甚至熄火:由于烟气量大增,火焰中心太高,炉膛出口温度升高,使主再热蒸汽温度急剧上升,排烟温度也升高;造成主再热蒸汽及炉膛受热面大幅超温;在处理过程中,如果发生渣块掉落及引风机跳闸等问题时,会造成冷渣斗出现正压,可能烫伤检修人员;另外,煤粉的机械不完全燃烧损失增大、长时间燃烧不良,会引起锅炉尾部烟道再燃烧或烟温难以控制,导致空预器变形卡涩而跳闸。
3、成功案例分析
3.1案例1
3.1.1过程
    2009-08-29T20:30 1号机捞渣机因内导轮断
裂进行消缺,降负荷:捞渣机检修放水,保留B、C磨运行(汽车煤),D磨通风,接带负荷135 MW左右(A磨原煤斗频繁棚煤,故未投运),总煤量90 t/h,炉膛压力100 Pa;AB、CD层7支油枪助燃.B磨火检闪动跳闸(随后处理火检信号),低温过热器壁温470~480℃。当捞渣机开始放水、负荷由230 MW降至100 MW以下时,低过蒸汽温度由414℃升至490℃,A、B空预器入口烟温同时由298℃升至345℃,空预器出口烟温由103℃升至170℃.A空预器电流明显升高(由23 A升至50 A.最高波动至额定电流附近)且就地有摩擦声。08-30T6:43启动A磨升负荷至200 MW,一次风量由300 t/h升至400 t/h,空预器电流呈下降趋势:09:30左右捞渣机及底部水封注水,各参数迅速恢复正常。
3.1.2控制要点
    开始榆修前,将空预器扇形板提升到最大位。事故处理过程中,密切监视窄预器电流及进出口烟温,防止空预器卡住跳闸及锅炉灭火。在空预器电流明显增大时,立即将一次风量升至100 t/h,启动A磨,升负荷至200 MW.有效控制了空预器的出、入口温度,使空预器的摩擦减小、电流减小。由此可见,在条件允许的情况下,负荷越高,燃烧越稳定。因此在2010-07-03 2号捞渣机卡住和07-05 1号捞渣机卡住时,均降负荷至300 MW微正压运行进行掏渣处理。
    开大卜层二次风门挡板,以最大限度地冷却烟温,降低主、再热器壁温的上升幅度。
    为了稳定燃烧及压低火焰中心,维持底层磨运行并投等离子进行拉弧,要密切关注受热面壁温的变化并及时进行调整,提高炉膛压力,减少将炉底水封破坏后冷风的窜入量,降低对锅炉燃烧的影响。防止主、再热汽温超限。
3.2案例2
    2009-08-3QT16:00,1号机组捞渣机内导轮轴承备件到货,再次放水开始第2次检修。维持负荷280 MW左右,A、B、C下层磨运行(均为高热值煤),给煤量141 t/h.炉膛压力250 Pa;受热面各部分的烟温、汽温较水封破坏前均有E升但幅度不大(见表2),燃烧T况因煤质较好而相对稳定,撤出助燃油枪。23:50检修结束,恢复正常运行。
    通过表2可以看出,捞渣机放水检修时,锅炉主要参数偏离正常值不多,空预器摩擦得到明显控制。而且微正压运行时,明显减少了炉底冷风的窜人量,稳定了炉膛燃烧。通过开大上层二次风门挡板开度,使低过出口壁温得到有效控制;尤其是开大顶层燃烬风以及消旋风二次风门挡板后,效果更为明显。在此基础上,适当升高了负荷,撤出油枪,燃烧不受影响。
3.3案例3
    2010-07-05 l号炉捞渣机放水检修,锅炉微正压运行,水封破坏前后数据见表3。从表3可以看出,烟温上升较快。为了稳定给水,升高了主汽压,同时提前降低主、再热汽温。炉底水封破坏后,氧量急剧升高,引风机静叶不正常开大,出力增加;炉膛负压稳定,主、再热蒸汽温度及排烟温度得到有效地控制,避免了主、再热蒸汽及炉膛受热面大幅超温。同时空预器在安全的区域内运行.避免了空预器跳闸联跳送、引风机,引发灭火事故。
4、水封破坏过程中的燃烧调
    (1)破坏炉底水封前主汽温降至530℃,再热汽温降至520℃,甚至降到更低.以缓冲水封破坏后温度的急剧上升:全开上层二次风及燃烬风挡板,防止破坏水封后受热面管壁及主、再热汽温超限。将引、送风切手动调节,破坏水封前炉膛维持微正压。
    (2)逐步停磨减燃料,负荷至300 MW时,投入A层等离子运行,确保燃烧稳定。退出AGC,负荷保持300 MW,给水流量约880 t/h;停运其他磨煤机,仅维持A、B、C、D磨煤机运行。总给煤量控制在160—180 t/h。
    (3)破坏水封时,严密监视烟温、汽温、再(过)热器受热面温度、排烟温度、6大风机电流、总风量、一次风量、给水量、负荷、汽压等参数,加强对引风机电流、静叶开度及炉膛压力等重要参数的监视与调整。破坏水封的过程中,要防止烟气从炉底漏出导致伤人的事故发生。
    (4)对捞渣机水槽内的水不必1次放尽,视情况以能够去除卡涩异物为宜,并尽快恢复炉底水封,减少炉底漏风量。破坏水封后炉膛压力会上升,调整引、送风机使炉膛压力维持在200 Pa左右,送风量控制在1 000—1 150 t/h。在整个事故处理过程中不能随意减少送风量。
    (5)炉膛正压运行过程中,要密切监视炉膛燃烧的稳定性及火检冷却风压力和火检信号.暂停锅炉本体上的清洁工作,油枪、电缆等设备应注意防火。如果过、再热汽温及管壁温度超限,则适当降低燃料量,增大给水量。
    (6)捞渣机失去水封后冷风从底部漏入炉膛,炉膛温度降低、烟气容积增加,火焰中心相对上移,造成炉膛出口烟温、低过蒸汽温度和空预器烟温普遍升高,减温水量增大。
    (7)运行磨火检信号闪动时及时投入相邻层油枪,必要时强制磨煤机层火焰;煤油混烧期间,空预器连续吹灰;经常检查锅炉本体看火孔及不严密处,防止向外返火、冒烟及门孔烧红;检修结束后,恢复渣水系统。捞渣机附近的t作人员要随时注意人身安全,防止锅炉塌灰落焦发生烧伤事故。
5、经济性分析
    通过采用等离子点火装置拉弧助燃,以及提前准备好热值较高的煤种来保障燃烧稳定措施,机组的经济性大大提高:600 MW机组点火消耗燃油按30 t/次,7 000元/t计算,仅此l项就可节约21万元:每次停炉时间按8h计算,不停炉可挽回电量损失2 400 MWh。
6、结束语
    京隆公司进行的不停炉破坏炉底水封抢修捞渣机故障处理是600 MW机组破坏炉底水封长时间运行的成功范例。由于操作得当,没有因锅炉灭火造成机组被迫停运:在长时间处理过程中,没有发生1次再(过)热器受热面超温的现象,锅炉燃烧稳定,机组运行正常。多次实践证明这种处理捞渣机事故的方法是可行的,而且不用投油,对于使用刮板式捞渣机且煤质较差的电厂来说,处理捞渣机缺陷时采用这种方法是最佳选择。


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1、生物质蒸锅
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