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660MW机组锅炉一次风机出力不足的原因分析及改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-04-19

1、概述
    华能邯峰发电厂2号机组锅炉为美国FW公司制造的660 MW、亚临界、自然循环、一次中间再热、平衡通风、固态排渣“W”型火焰煤粉炉。锅炉烟风系统设计有动叶可调节、轴流式送风机和引风机各2台,离心式一次风机2台,旋转式三分仓空气预热器2台。一次风在风机出口至预热器前分成两部分:一部分冷一次风直接引至制粉系统作为调温风、辅助风、密封风;另一部分经空气预热器加热后,热一次风进入磨煤机干燥煤粉,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机秸秆颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
 2、一次风不足的原因分析
    该锅炉自2001年投产以来,其一次风量明显偏低,2005年一次风机运行状况越加恶化,2台一次风机满出力时勉强能维持机组满负荷运行。为了解该锅炉内燃烧一次风量不足的原因,对一次风系统进行了全面地试验研究,在该机组发电负荷为600MW运行工况下进行了如下的试验。
    a.对进入磨煤机的一次风量表盘值进行了标定。经测量计算,一次风总量的标定系数k≈1.10,由此可知,一次风量的在线表盘监测值与实际值的误差为10%。
    b.对空气预热器烟道侧的漏风进行测量。根据长期的监测,空气预热器烟道侧的漏风率在9.6%左右,小于设计值10%的要求。
    c.对一次风机的出力进行测量。包括冷一次风和经空气预热器加热后的一次风,经过测量计算一次风机出口风的总量约为278.4 kg/s,而测量风机出力时,进入磨煤机的一次风量表盘值为110.5kg/s,根据一次风总量的标定系数换算,实际进入磨煤机的一次风量约为121.6 kg/s,两者相差较大。
    根据试验研究,可以初步推断该锅炉一次风量不足的主要原因是:空气预热器段一次风道与二次风道的密封失效,一次风至二次风的漏风严重,影响了锅炉的正常燃烧和运行。
    为了确定空气预热器的实际状况,对其空气预热器进行了检查。空气预热器径向密封原为扇形的单密封,由于运行中空气预热器常进行吹灰操作,该密封扇形板已经被完全磨损,空气预热器段一次风道与二次风道之间的密封完全失效,另外部分蓄热片己磨损减薄。
3、改造措施
    主要采取的改造措施有:更换部分换热元件,热端采用FNC或DU板型,冷端采用疏松板型DU3或NF6,不仅减少了积灰,同时也能减少腐蚀;空气预热器密封改为双密封,采用真分仓方式,径向密封片和旁路密封片采用两道密封,停用漏风自动调节装置;适当降低吹灰蒸汽压力,减少对密封元件和换热元件的磨损。
4、改造后的效果
    大修改造后,对一次风机进行了相同锅炉负荷下的一次风机出力测试,一次风机出口总流量为243.0kg/s,较改造前减小了近35 kg/s。改造前与改造后的运行参数比较(见表1)可以看出在600 MW正常运行工况下,一次风机的挡板开度由62%降低到了29%,其电流降低了约50 A,改造效果非常明显。
    另外,改造后进行了长期的测量监控,从漏风测试结果来看,经过改造后空气预热器漏风率明显减小,而且在改造后的6个月内,其漏风率均小于设计值8%。
5、结论
    a.此种改造方案的工期较长,一般需40 -45 d(2台空气预热器需同时开工),如需更换换热元件,则必须对换热效率、轴承钢架承重等进行重新校对核算,现场工作量较大,费用也较高,密封间隙必须进行详细计算和调整。
    b.通过将空气预热器密封改造为双密封方式,降低了空气预热器一次风与二次风之间的泄漏,从根本上解决了一次风机出力无法满足锅炉满负荷正常燃烧的情况,降低了空气预热器漏风率,并且检修调整工作量较小。
    c.通过对空气预热器进行技术改造,不但提高了一次风机出力的调节裕度,而且在机组正常运行的情况下,一次风机耗电量大约可以减少25%,计算可知,此次空气预热器技术改造的费用在机组运行半年内可以完全收回,所以此次空气预热器双密封改造是成功的。


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