为此,在2008年12月对该机进行技术改造(图1),改进方法:①先用一段长100mm内径与原来润滑脂注入孔径相同的钢管焊接在原注油管口上,将其加长。②紧贴偏心轴外壳后半周并沿动颚筋板向下至筋板底部,采用5mm厚钢板焊接一个形如“问号”的连通水箱,将偏心轴外壳后半周和动颚筋板包裹起来,其水箱体宽度稍小于轴的长度和活动颚板宽度,以不影响动颚部前后摆动为宜。偏心轴部分水箱贮水层平均厚度为50mm、筋板部水箱厚度约等于筋板的宽度。水箱设有上端出水口与下端进水口。在水泵作用下,水在箱体内形成白下而上流动,出水流人冷却池,冷却后又泵入水箱,形成循环水路。通过水冷却动颚降低轴承温度。
经过上述改进后,该机连续运行四个月效果明显:在T高温>180℃条件下,偏心轴承温度已由技改前100℃以上降至30aC以下;偏心轴承温度降低后,大幅度减轻了润滑脂熔失,日平均消耗量已由4kg(费用相当于每天120元)降到0.5kg(费用相当于每天15元),每天节资105元;轴承的润滑得到改善,使该机效率得到了充分发挥,技改前,平均每月最少需要更换二次轴承,不仅维修量大,占用时间多,使运转效率降低3.5%,而且费用较高(每月更换轴承平均需要8400元,年累计平均需9.24万元左右)。技改后,实现轴承检修“零小时”降低轴承消耗费用;该机运转率提高后,为窑安全运行创造了良好的条件。3#窑月平均运转率由技改前91.31%提高到95.18%,同时提高熟料质量。熟料R28d折/压力学性能,由平均6.4/39.50MPa提高到7.1/46.3MPa,其抗压强度提高率为9.62%;在4个月中实现增产熟料318t,增加产值9.56万元。