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SDBF800链斗输送机技改措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-01-12

      篦冷机熟料输送设备采用的是二段输送的链斗输送机,其中一段链斗型号为SDBF800×60990,倾角45°,二段链斗型号为SDBF800 x43850,倾角36°,能力均为125t/h。自1995年6月投产以来,运行状况一直不好,针对所发生的问题,决定对其进行改造,现将所发生的问题及改造情况作一介绍。
1、滚轮断轴及其改进措施
    链斗输送机滚轮轴尺寸如图1所示,括号内尺寸为改造前尺寸。
   投产初期10个月之内,滚轮轴的使用效果还可以,滚轮轴损坏后,为节约资金,降低成本,以后使用的滚轮轴由公司自行加工,材质采用45#钢,由于我们没有热处理设备,轴未经热处理直接使用。但以后经常从位置A处折断,最短使用时间仅为一周,最长的也不超过2个月。滚轮在运行过程中,A处应力集中且受剪应力的作用,易导致断裂。改造采取的方案为将此处轴的直径由∮30加大到∮40,并增加圆弧R使之应力分散。
2、滚轮轴承损坏及其更改
    滚轮上安装有两套轴承,安装于∮30的轴颈上,轴承型号开始为106,运行一段时间以后,发现滚轮不转,滚轮与轨道发生滑动磨擦,拆卸发现轴承已经损坏。经过分析其主要原因是:
    (1)滚轮运行的工作环境比较恶劣;
    (2)篦冷机下料不稳,对滚轮的冲击比较大;
    (3)在轨道上坡拐角处滚轮产生跳动,轴承受到瞬间的冲击,导致滚动轴承外套圈破裂。所以决定轴承型号由106改为306.但效果仍不理想,最后决定将轴颈由∮30改为∮40,轴承型号由306改为208,解决了这一问题。
3、滚轮体磨损及其改进
    滚轮体的主要尺寸如图2所示,其中括号内尺寸为改造前尺寸。
    滚轮体的磨损主要在柱面A和法兰面B上,有的甚至达到图中的虚线位置。滚轮体的磨损不匀使两侧传动承载滚轮不能同步转动,两侧的传动链条不在同一平面上,导致滚轮脱离轨道,造成事故。经分析,主要是轴承损坏卡死不转和滚体表面硬度不够引起。于是将滚体表面硬度由HRC21一24增加到HRC45-50,但效果仍不理想。最后决定改成如图2所示尺寸,收到了良好效果。
4、使用效果
    链斗输送机自1999年7月经上述改造后,效果良好,零部件的使用周期能达到一年以上,故障率大大降低,为回转窑正常运转提供了保证。


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