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烘干机除尘系统的改造介绍 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-11-10

    某公司∮3mx20m原料烘干机为二级除尘,一级采用八管旋风除尘器,二级采用GW20rt12卧式高压静电除尘器。由于除尘器结露腐蚀导致内部构件更换频繁,维护工作量大,除尘效果差。我们从改变除尘器内部构件的材质、提高人除尘器温度、做好保温等几方面对其进行改造,取得了良好的效果。
1、存在问题
    1)八管旋风除尘器在烘干物料水分较大的情况下,经常堵塞下料溜管。
    2)电除尘器极板腐蚀,部分极板呈蜂窝眼状,强度降低。开机过程中,极板经常断裂脱落,极板、极线搭接,造成电场短路。现已拆掉断裂极板20余块。
    3)阴极小框架振打部位多数断裂,错位变形较大,导致阴极振打锤无法打中砧子头,极线集灰无法清除;振打轴与尘中轴承间隙过大,振打锤头与撞击杆砧铁磨损腐蚀严重,振打力不够,极板不能有效清灰。
    4)保温层脱落,保温箱内绝缘瓷套管经常被击穿,尤其在冬季,6只绝缘瓷套管有5只被击穿。
    5)雨季和冬季,风机蜗壳内积水,风机叶轮被腐蚀,导致运转不平衡,风机运转时产生剧烈震动,频繁更换风机叶轮,维护维修费用高。
2、改造措施
2.1改造旋风除尘器
    扩大多管旋风除尘器卸料溜管的直径,由原来的中140mm扩大至∮159mm;增大其倾斜角度,由原来的450改为600。
2.2更新电除尘器内部构件
    1)该除尘器有2个电场共384根极线,极线长度为2 130mm,将其全部由普通钢材质更新为不锈钢RS芒剌线。极板规格型号不变,仍为2385,385mmx4 574mm材质由2mm厚的冷轧板改为1.5mm厚的不锈钢,材质为lCr18Ni9T1,2个电场192块极板全部更换。更新24套撞击杆,材质Q235钢;46件砧铁,材质45号钢。
    2)阴极钢管框架(4 260mmx3 431mm)更新为∮32mm、壁厚5mm无缝钢管,并涂2遍防锈漆。
    3)更新2套阳极振打系统、2套阴极振打系统及其尘中轴承(保留原振打电动机减速器)。
2.3加强保温
    电除尘器顶部铺一层200mm厚的岩棉,保温箱四周焊上180mm长的八号铁丝作为挂岩棉的扒钉,扒钉间距150mm,挂上200mm厚的岩棉,在岩棉外部用拉铆钉固定一层0.8mm厚的镀锌铁皮。更换保温箱内损坏的电加热管。电除尘器出口至风机的废气管道加保温层。
2.4提高入除尘器进口温度
    从烘干机前端的沸腾炉侧墙上部引一条热风管道至电除尘器进风管。热风管直径∮500mm,由5mm厚的钢板卷制焊接而成。钢管外面用150mm厚的岩棉保温,岩棉外是一层0.8mm厚的镀锌铁皮。电除尘器的人口温度由改造前的90℃升至130℃。
3、电除尘器调试
1)阳极板、撞击杆调直校正,极板直线弯曲允许误差为2mm,平面弯曲允许误差为lOmm。
    2)RS芒刺线调直校正,放电极直线度允许误差为5mm。
    3)阴极、阳极振打轴校正校直,传动轴与内轴允许误差为2mm。
    4)异极间距允许误差为20mm(异极间距为200mm)。
    经验证极板、极线和振打轴的形位差都在允许误差范围内。电除尘器通电升压情况见表l。
4、改造效果
    1)使用状况
    2003年11月30日改造完毕,至2005年11月15日,检查电除尘器内极板、极线和振打系统完好,没有腐蚀情况,极板、极线不锈钢件擦拭如新。没有出现过除尘排放超标情况,经济南市环境监测站监测,标态下电除尘器排放浓度48mg/m3,除尘效果良好。
    2)经济效益分析
    更换电场极板,用普通材质的使用周期不到1.5年,制作安装费用8万元;而不锈钢极板使用5年以上,制作安装费用22.8万元,从性价比来看是经济的,同时减少了工人的维护工作量。

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