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烘干机除尘器耐腐蚀改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-11-10

    巢湖水泥厂中2.4m×18m矿渣烘干机原采用S217m2电除尘器,使用初期效果较好,由于工艺系统的缺陷,烘干机的废气温度与露点温度相差甚小,当废气温度降至露点温度或低于露点温度时,废气与粉尘发生反应,对电除尘器的配件产生电化学腐蚀。因此电除尘器配件的使用寿命较短,一般在l~1.5年,最短时仅10个月。针对存在问题,2002年对其进行改造,取得了良好的效果。
1、腐蚀的产生及危害
    1)由于烘干机应用了新型扬料板和新式热风炉技术,其热效率不断提高,产量由原先的18I/h提高到30t/h,从而使进入电除尘器的烟气量和含尘浓度增大,加大了电除尘器的负荷,造成电场内配件和管道冲刷加剧、气流分布板和管道磨损加快,致使管网漏风+加重电除尘器电场内配件的电化学腐蚀。
    2)烘干机、电除尘器的漏风和保温问题一直未得到解决,烘干机头尾漏风现象较严重,冷风的漏人,降低了人电除尘器的烟气温度,除尘器电场内经常处于结露状态,电场内配件腐蚀严重。在冬季时甚至出现电除尘器灰斗内流泥浆现象,使电除尘器无法正常运行。随着水泥市场竞争的日趋激烈,市场要求水泥品种多样化,在不同时期对矿渣的需求量不同,烘干机开停就更没有计划性,进一步加剧了电场内配件的腐蚀。
    3)电除尘器的阳极板为Z形结构,阴极线为星形线,其结构见图1,材质为Q235。由于5217m:电除尘器阴阳极都采用挠臂锤振打,阴极绝缘轴存在因结露结灰而卡死现象,常造成绝缘轴扭断,振打失灵,影响除尘效果。因振打锤的锤头和锤臂是分体结构,掉锤现象也时有发生;在清理振打锤时需要拆除分格轮下料器,由于频繁装拆,下料器密封效果下降,灰斗漏风加剧。
    从电除尘器的腐蚀情况看,凡漏风严重区域,配件的腐蚀就较严重。如阳极板,因电除尘器上部保温差,其腐蚀比中间严重些;因灰斗下料口漏风,其腐蚀比上部还要严重(见图2)。由于2个灰斗的下料器为同一规格,因第1电场收集的粉尘量比第Ⅱ电场多,第1电场的料封效果比第Ⅱ电场好,因此第Ⅱ电场极板的腐蚀比第1电场更加严重。
    4)传统的操作方法是在烘干机停车后即停电除尘器,等电场冷却后及时派人进入电场清灰和清扫。但这样做的实际效果却造成电场经常处于潮湿状态,电场内配件腐蚀加快。
2、改造措施
    1)采用二级除尘
    针对烘干机尾气中含尘量不断增大的问题,经过反复论证,确定采用二级除尘方案。第一级采用改进型DXS - 17型旋风除尘器,即耐磨高效旋风除尘器,其结构见图3,技术性能见表1。第二级将原S217m2,电除尘器改造为15d电除尘器。
  考虑到矿渣的磨蚀性大,其中旋风除尘器进风体、锥体和方圆接头为3层结构,内外层为钢板,中间层为耐磨层。其中内层钢板只起模板作用,外层钢板起支撑作用,中间层用水泥、砂、石和矿渣浇注成耐磨混凝土内衬。这样不仅增加耐磨性,而且提高了系统的保温效果。
    为节省投资,改造后的电除尘器利用原电除尘器的外壳和原CCA102-0. 2/60型供电机组进行改造。改造前后电除尘器主要技术性能见表2,电除尘器供电机组技术性能见表3。
    2)改造电除尘器内部结构
    将电除尘器电场内部的阳极板改为H形铝台金耐腐蚀极板,阴极线改为不锈钢BS芒刺线,材质为lCr18Ni9T1;对电场内的吊架、大小框架、梁、撞击杆等材料的壁厚加厚,并涂刷防腐蚀漆,以确保电除尘器的使用寿命。为保证除尘效果,更新进出口气流均布板和挡风板;将原先的分格轮下料器改为双层重锤翻板阀。为减少机械故障,阴极采用高性能的绝缘轴,防止结露放电;振打锤采用锤和臂一体的结构,减少掉锤。
    3)注重材质的选择
    针对烘干机烟气的成分和工况条件选择阳极板的材质,要求铝的含量不低于95%,成型后淬火处理,防止受热变形。针对铝合金的特点,做成空腔结构,采用2块外侧板(有防风作用,减少二次扬尘)和2块内侧板组成1块阳极板,采用上下拼装的安装形式,如图4。对于阴极线要根据粉尘的特性和浓度以及与阳极板的结构进行匹配。既要保证足够的放电强度,叉要便于安装,如图5,且要求其材质上要有足够的含Ti量,否则不能起到防腐的作用。
  4)加强除尘系统的堵漏和保温
  将电除尘器的顶盖改为双层钢板结构,中间用≥100mm厚岩棉填满;电除尘器本体和进出口管道分别采用保温涂料和岩棉保温;人孔门和法兰盘联接处采用密封材料进行堵漏。
    5)改变烘干机和电除尘器的操作程序
    在电除尘器的人口管道处设置温度显示和报警装置,要求电除尘器岗位工积极与烘干机岗位工配合,控制烟气的温度,尽可能使进入电除尘器的烟气温度保持相对稳定。停烘干机时,只要不堵灰斗和不影响电除尘器工作,尽可能少打开电除尘器的人孔门。在开停烘干机时,需对电除尘器电场进行烘干,保持电场干燥,减缓配件锈蚀。
3、效果
    1)增设耐磨高效旋风除尘器不仅减轻了电除尘器的负荷,提高了除尘效率,而且也减少了矿渣粉尘对电除尘器的冲刷,提高了电除尘器的使用寿命。根据实际使用情况和以前的使用经验,耐磨高效旋风除尘器寿命可达到4年。
    2)2002年6月20日改造后的电除尘器进行空载试车,其伏安特性较好,第1电场和第Ⅱ电场基本一致;随后负载运行,除尘效果良好;经过7个月的运行(特别是经过冬季的考验),电场内配件保持良好。使用5个月后,做了1次试验,在停1个电场的情况下,标况下电除尘器出口粉尘排放为265mg/m3。
    3)电场内风速均匀,消除了气流短路现象,阳极板和阴极线耐腐蚀性增强;由于采取振打锤与臂一体化结构,消除了掉锤现象。已使用7个月,未进行检修。
  4)电场结露现象大大减少,进一步减轻了烟气对电场内配件的腐蚀。随着操作制度的改变,烘干机产量提高了20%以上,而且减轻了岗位人员的工作量,提高了电除尘器的使用寿命。

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