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烘干机装收尘器改为电收尘器的体会 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-11-09

   某厂是1980年投产的机械化立窑企业,年设计水泥生产能力为10万吨。设有带沸腾炉的∮2.2X12m顺流回转式烘干机一台,主要用于烘干无烟煤、铁粉和粘土。该生产线在设计上采用了诸多当时尚未成熟的新技术,如所有收尘设备均采用袋收尘器,水泥出厂采用散装等。由于受当时技术条件的限制,许多新技术不能达到预期的目的,给生产带来了诸多不便。经过十几年的不断改造完善,生产基本正常。但烘干机袋收尘的使用始终不理想,造成严重超标排放,被列为广州市环保限期整治项目。由于资金的限制,厂方决定因陋就简,在原有袋收尘器的建筑框架内安装电收尘器,并于该年底完成整个工程。经过环保部门检测,排放浓度小于100mg/Nm3。我们参与了整个过程,现谈谈该工艺改造在设计、安装、调试及运行维护方面的一些体会,供同行参考。
1、原袋收尘器的缺陷
  众所周知,袋收尘器发展到今天,已经能够适应包括烘干机和立窑在内的工况。但是,该厂在上世纪80年代上马的袋收尘器,完全可以说是一个实验性产品,根本没有现在袋收尘器这些先进的控制检测设备,滤料也不能适应高湿度的工况,造成穿袋、糊袋、掉袋、结柱等故障频繁发生.且维修条件相当恶劣,常常在出现故障后只能“听其自然”。可以说,该袋收尘器几乎起不到任何收尘作用,烘干机大部分时间也几乎处于直排的状况。经常是“黑龙、红龙、黄龙”腾空而起,不但造成原材的浪费,而且严重污染了周边环境。因此被列为广州市环保重点整治项目。
2、电收尘器概况
    利用袋收尘器的收尘室作为电收尘器的外壳,在其内部安装两个电场。考虑到废气的腐蚀性,电极采用不锈钢圆管排列而成,阴极采用在不锈钢圆管上焊接镀稀土合金芒刺。绝缘子室安装热电阻加热,设有恒温控制系统进行自动控制,以防绝缘子结露爬电。收尘总面积为130m2,同极间距离为900rrm,设计处理能力为50000m(工况)。风机采用原袋收尘器引风机,收尘回灰采用闲置的两台埋刮机和一台螺运机。变压器型号为:GGAJ-0.2A/100KV,每个电场一台,安装在除尘器顶部。高压供电控制采用微机(型号:280CI3U)自动控制,可设定为火花频率控制及无火花两种工作状态。阴极振打采用侧向中部振打,阳极采用电动机机械式振打。
3、改造后的效果及优点
  电收尘器投人使用以来,排尘浓度达到国家标准。实际使用中,我们认为有如下优点:
  (1)运行工况稳定,二次电压、电流基本可以维持如下数据:
  (2)维修量较小,运转率高:
  (3)投资少,比上马袋收尘器节约10万余元;
  (4)控制系统方便实用,故障率低。该控制系统不但具有多种运行方式,且管理功能完善,运行中监管方便,井可以在运行中设定及变换参数或运行方式,同时还设有一次过流、可控硅开路、二次短路、二次开路、偏励磁、二次欠压等多种保护功能;
  (5)绝缘子虽然有一定程度的积灰,即使在恒温装置失灵时,也未发生过爬电击穿事故。阴极采用支撑型结构,且未设磁套管防止粉尘进入绝缘子室。比较1995年扩建的另外两台烘干机电收尘器,一台专烘干无烟煤,另外一台烘干铁粉和粘土。由于工作条件不同,前一台经常发生爬电的故障,但是后一台基本未发生过。有可能是由于粘土粉尘粘附在绝缘子上,反而阻止了爬电;
    (6)清灰效果好,未出现过放电极包裹和阳极包裹的现象。由于该电收尘器的阳极采用了不锈钢圆管,且上下两端并未完全固定,在一定冲击振动下,圆管会转动,加强了清灰效果。同时,由于阴阳极均采用不锈钢材料,不锈钢材料表面的光洁度较普通材料高,粉尘容易脱落。
4、存在的问题及处理办法
    该工程投入试运行后,虽然达到了环保的要求,但是由于是在原有的袋收尘器基础上进行改造,受到各方面条件的限制,因而在整个工程中存在着不少问题。
    (1)为了保证粉尘排放浓度,设计处理风量和实际风量相差悬殊,富余能力偏大。经过测定,实际使用风量仅20000m3/h。为了利用该电收尘器的富裕能力,在不影响排放浓度的基础上,将临近的熟料库等排尘点并人电收尘器,解决了熟料库顶粉尘大的问题:
    (2)均风板设计不合理。均风板上的圆孔直径大小一致,较难起到均风的作用;
    (3)回粉输送设备选型错误。采用闲置设备仅仅为了减少投资,但是使用埋刮机输送粉料,且开机时间较长,不是一个明智的选择。该设备故障率高,且锁风性能差。这也提醒我们在技改过程中,减少投资和合理的设备选型要有机的结合,否则,会因小失大:
    (4)阴极振打保温箱和电场的密封设计不当。本设计采用聚四氟乙烯板装置在电收尘器外壳上,以阻止气流进入保温箱。如果采用钢结构外壳,聚四氟乙烯板安装在外壳的外表面或内侧,影响不大。但是由于我们是在旧建筑上安装电收尘器,外壳是由厚度为400mm的砖墙构成,装在外表面,则会在墙壁孔处形成积灰,到一定程度时,产生放电。曾经有一次,电收尘器工作不正常,仪表等数据显示分析是某一处有严重放电存在。其他检查均未发现问题,直到进入电场,才找到问题。后将其装在内表面,以便于检查和清理积尘,问题即得到解决;
    (5)高压引线人电场设计不合理。在设计上采用进口的聚四氟乙烯高压绝缘线,通过阴极支撑恒温箱顶部引入,箱顶部开有400X400方孔,并用聚四氟乙烯板和外界隔离。使用到一个月左右,发现电场二次电压和二次电流跳动很大,且可以在电收尘器旁边听到“啪啪”的响声,同时还可以看到闪电一样的弧光。进入电收尘器顶部检查,发现两条引入线在和箱体接触的位置击穿了一个约3mm的小孔。我们采取了多种办法仍不能解决问题,后将聚氟四乙烯板改为绝缘套管,基本解决了问题。
    (6)阴极振打轴采用绝缘瓷瓶连接,由于万向接头设计不合理,几次折断瓷瓶,后采用抗折能力较好的聚氟四乙烯,虽然只能采取两段连接,但是也未出现爬电现象。
    (7)安装施工中存在精度不佳的问题,表现在极间距偏差达到30mm,在验收中发现后,采取了下端固定的方法处理,既解决了极间误差也解决了吊挂极板在振打时晃动的问题。
    (8)设备制造存在偷工减料的问题,如阳极,部分不锈钢管是由两段连接而成,由于焊接工艺不当,在试运行中,发现部分已经断裂,只好采取将断裂的圆管拆除。阴极芒刺焊接不牢固,试运行中发现芒刺打转,电场电压无法升高,迫不得已将所有芒刺扭转90度,使其打转时也不影响阴阳极的间2巨,保证极间距的统一,维护合理的二次电压。
5、使用及维护应该注意的问题
    (1)定期清扫绝缘瓷瓶和其他绝缘材料,防止粉尘过度堆积造成爬电;
    (2)制定严格的操作规程,确保有效运行。如在使用过程中,曾经出现过由于恒温装置出现问题,阴极振打保温箱内的发热丝长期工作,使温度严重超标,导致聚氟四乙烯强度下降,扭断了管状聚氟四乙烯。后根据其结露惰况,干脆停用恒温设施,经几年的使用,未出现问题。
    (3)电器设备要定期清吹粉尘,防止电器故障。
6、结论
    (1)通过近几年的运行,我们认为,该工艺的改造在总体上是成功的,不但解决了环保的问题,而且提高了烘干机的产量,创造了经济效益。这同时也说明了在诸如沉降室外或其他类似设备的基础上,吊挂极板,改造成电收尘器,是可行的。
    (2)电收尘器的运行率高,运行费用低,但是只能适用于环保要求一般的地区。如果能够解决好二次扬尘的问题.则其效果不亚于袋收尘器。

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