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烘干机除尘系统改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-11-09

0、前言
    某厂一台∮2.2×14m烘干机,为适应市场的要求,降低生产成本,提高台时产量,曾多次对烘干机及燃烧炉进行了改造,目前生产能力具体为:矿渣18t/h、粘土12t/h、无烟煤15t/h。随着烘干产量增加其废气排放量也随之增大(约从l5000m3/h增至27000m3/h),原配除尘系统为一台旋风和二台管式静电除尘组成,它已无法满足实际生产的需要,除尘系统处于瘫痪状态,厂内外大气环境遭到严重污染,因此除尘系统的改造势在必行。
1、方案的确立
    烘干机除尘技术一直是我国水泥工业除尘技术的难题之一,一是单机烘干多品种物料;二是温度波动较大。采用旋风收尘器远不能满足环保要求;用湿法收尘又造成二次污染,且湿物料的处理较为困难;采用布袋收尘虽能达标,但存在结露、糊袋、烧袋及骨架腐蚀等现象,保养难度大,维修费用高。选用高压管式电收尘,存在气流分布不均,除尘效果较差;通用型的卧式电收尘效率高,但存在极板、极线等钢结构件锈蚀严重,电加热器耗电高等问题;在高压控制电源的选择上,我厂原采用可控硅调压的电源,存在接插件多,故障率高,维修困难等缺点。为了选择科学实用的烘干机除尘技术,我们组织入员进行认真的调研、考察和分析研究,同时还借鉴JYC型电收尘在我厂立窑收尘上取得的成功经验,最终确定烘干机除尘方案为一级旋风除尘和二级JHC型宽间距电除尘组成。除尘系统工艺流程:
2、改造情况
    (1)将破损严重的旋风除尘器拆除,根据我们的使用经验,矿渣等物料在旋风除尘器内以约20m/s的高速流动,对除尘器造成的磨损非常大,原先我们使用的旋风除尘器壁厚为4mm,在不到两年时间就造成较严重的破损,为减少维修和更新的频次,我们采用CLT6-650型旋风除尘器,将壁厚改为8mm,并在与高速含尘气体相碰撞的外筒内壁敷设耐磨衬里,将大大延长使用寿命。
    (2)新建二级烘干机专用静电除尘器,是该除尘系统的关键技术。其技术特点和参数如下:
    a.采用宽间距技术,具有捕集高达l010Ω, - CM高比电阻粉尘的性能。
    b.阴、阳级结构表面进行了防腐处理,延长使用寿命在5年以上。
    c.采用PTC新型材料制成的电热带绝缘电瓷,可长期保证绝缘子不结露,并高效节能。
    d.电场内设置槽形电极,对气流产生均布作用,更有利于捕集超细微粒粉尘,提高了除尘效率。
    e.采用L-C恒流供电机组,有效地改善了供电特性,几乎做到无维修。
    f.进出口烟箱部位设置了防爆安全阀。
g.技术参数(见表1)。
    (3)对两级除尘器和所有管道采用严密的隔热保温,在排灰口处加设锁风装置,确保其气密性良好。
    (4)对55kW风机电机加装了WDJ - 60型电机节电器,该节电器对轻负载和变负载的低压鼠笼电机有显著的节能效果,加装节电器后,节电率达35%。该技术在水泥行业有较大的推广价值。
3、运行效果
    由于设计、制造、安装、调试等质量较好,工作较为细致,2002年3月5日通烟试验一次成功,目测烟囱出口,无粉尘外逸,取得了明显的效果。巢湖市环境监测站三次现场监测的结果见表2。
    排放浓度皆小于CB4915 - 1966表三中二级标准值150mg/hl.d.m3,达到了设计及环保要求。经过一年多的运行,除尘系统中的本体、高低压电器等设备实现高效稳定运行,未发现异常现象,除尘系统整体运行良好。

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