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烘干机系统技术改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-10-26

    某厂有2台中2.4m×18.35m顺流式烘干机,1959年投入使用,斜度4%,转速n=2.25r/min,产量20t/h左右。主要烘干矿渣,湿矿渣平均水分12%左右。在使用过程中,我们对该设备进行了多次技术改造,现综述如下。
1、烘干机传动及扬料装置的改进
    该设备开式传动齿轮轴瓦原为滑动轴承,漏油十分严重,将其改为滚动轴承,避免了漏油现象。
    原扬料板采用槽钢制成,扬料高度不够,使热交换不充分。在更换简体时改变扬料板的结构(见图1)以使物料扬得比较高,能充分进行热交换,提高热效率。另外,每块扬料板加2块筋板以增加其强度。
2、热风炉及其喷煤系统的改造
    喷煤粉燃烧热风炉是由原人工加煤热风炉改造成的,结构不合理,燃烧室比较短,挡火墙比较低,喷煤量也无法控制,因此煤粉未经完全燃烧就被气流拉入烘干机简体内。改造后的热风炉及喷煤系统如图2所示,加长燃烧室,加高挡火墙,在窑头设单仓泵将煤粉送至烘干机煤粉仓。每台烘干机各设1台中125单管螺旋喂料机及风机,喂煤量通过调节单管螺旋喂料机的转速控制。在喂料机出料口处装煤胆,使煤粉不易堵塞。改造后煤粉燃烧比较充分,点火快,除尘器回灰由黑色变为灰白色,炉渣明显减少。整个热工制度趋于比较合理。
3、除尘系统的改造
3.1电除尘器的改造
    该设备原配备∮250×56多管除尘器,风机风量Q= 46700m3/h,效果极差,后来在多管除尘器后增加1台卧式20m2电除尘器进行二次除尘,布置见图4。由于烟气含湿量大,电除尘器又离得较远,入电除尘器烟气温度低,仅52℃左右,改造后为64℃左右,仍接近露点温度50~ 60℃,使电除尘器处在结露状态下运行,因此极板、极线很容易被腐蚀。极板为Q235钢,仅使用1~1.5年就要大修1次,成本很高。为此我们从抗腐蚀入手,吸取兄弟厂的经验,1996年12月份将Q235钢极板改为铝合金极板,Q235钢极线改为不锈钢极线。铝合金极板结构特殊,具有重量轻、易加工、装拆方便、强度好不变形的优点,能保持极间距均匀,能进行正常振打清灰,费用低及对入口气体温度无特殊要求,已使用4年,经检查并无任何损伤,预计可使用6年以上,比普通钢极板使用寿命提高4—5倍,并能保持除尘器长期达标排放。与不锈钢极线配套使用,有效地解决烘干机电除尘器的腐蚀问题。原来考虑2台烘干机共用1台电除尘器,因此风机风量选型较大Q= 54 700~81800m3/h。现因只需开1台烘干机就满足生产,因此风机风量为Q= 31550~60530m3/h,正常处理风量为Q=52 400m3/h,电除尘气体平均流速为0.7~0.8m/s。
    4年来,除尘器能保持长期达标排放(<100mg/m3),效果十分显著,经统计,改造前后同期排放浓度对比见表1。
3.2  落料点的收尘
    烘干机出料后由皮带机运至矿渣库储存,第一个卸料点在烘干机厂房内,室内扬尘极大,因气体含湿量大,除尘器不能正常工作,糊袋严重而失去作用,一度形成无组织排放。后采用天津水泥工业设计研究院环保所设计的脉冲袋式单机除尘器,使用进口脉冲阀和新型复膜滤袋.见图4,刚安装好尚未开机时,由于安装时间较长,自然抽风作用使含湿量大的气体进入除尘器内结露而凝结水珠,水珠集聚较多而滴水,袋子上已糊满一层稀泥巴,但开机后上述情况消失,现已使用3年多,尚未发生过任何问题。除尘器风量Q=4000m3/h、F=43m2,收尘效果监测结果:
    烟气温度17℃;
    工况风量3 420m3/h;
    含湿量1.6%;
    标况风量2993m3/h;
    进口含尘浓度8 229mg/m3(标况);
    出口含尘浓度0~2mg/m3(标况)。
3.3回灰系统改造
    原来电除尘器收下的回灰是黑灰不能使用,需每隔一天用汽车拉出去倒掉。热风炉改造后回灰可利用,增设FU150拉链机将回灰送至皮带机送入矿渣库,每年可回收回灰3000t。为防止电除尘器灰斗堵塞又增设了空气炮。
4、保温及密封
    烘干机头、尾原漏风较大,现改为石墨块弹簧压紧密封,出料罩下增设一个锁风阀以及对管路漏风进行处理,使漏风大大减少。
    另外对烘干机筒体及部分管道采用了FBT稀土复合保温涂料进行保温。简体前段保温层厚度50mm,中段40mm,尾段30mm,管道保温层厚度为25~30mm,该种保温材料重量轻、施工容易、保温效果好、不脱落、防腐防水性好。由于保温及处理漏风使电除尘器入口温度提高了10℃。
5、喂料
    湿矿渣由皮带机喂入烘干机,喂料量由开停皮带机控制,造成时断时续,后改用滑差电动机调节皮带速度对喂料量进行调节。
    烘干机系统经多次改造,2台烘干机只需开1台已足够。1998年平均台时产量43t/h,1999年平均台时产量为48t/h,控制水分<2%,要求台时产量指标为40t/h,收尘效果也很好,烘干机整个系统工艺趋于比较合理。

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