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采用PLC技术实现煤矿井下胶带输送机自动控制及软启动 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-10-25

0、引言
    随着采掘技术的发展,煤矿井下胶带输送机的使用范围大大增加,不但运输量大,而且运输距离长,其安全性、稳定性、经济性十分重要,要求选用的控制系统应功能强大、运行稳定、灵敏、可靠。
    PLC可编程控制器,以其结构简单、性能优越、可靠性高、灵活通用、易于编程使用、维护方便等特点,可保证整个系统的稳定运行。
1、系统控制要求及工作原理
    三河口矿业有限公司拟采用PLC控制胶带输送机。该输送机系统运输量为420 t/h,运行速度为205 m/s,配备两台660 V、160 kW电动机,两台功率140~320 kW调速型液力偶合器,运输距离为740 m。PLC控制系统应实现以下功能:
    (1)与现用井下的各种保护兼容;
    (2)可通过控制可调速型液力偶合器软启动、软制动井下胶带输送机;
    (3)实时显示各种运行状态参数;
    (4)实现故障自诊断,声光报警;
    (5)实现手动一自动任意切换;
    (6)与前台胶带输送机联锁。
    控制系统硬件结构图如图1所示。
    根据控制功能、输入/输出点数要求选择ST-200型PLC,它的输入点为24个,输出点为16个,同时需配备两个8点数字量I/O输入模块2×8=16点,一个四输入模拟量扩展模块。
    由于煤矿井下环境的特殊性以及现场保护、传感器、控制元件所用的信号容量,需要配备转换与隔离电路:24路本安开关量信号(无电位接点)转换成非安无电位接点输出,接点容量为250 V/5 A(阻性);6路非安开关量信号(无电位接点),转换成本安无电位接点输出,接点容量为250 V/5 A(阻性);PLC输入/输出,均有隔离措施,隔离的数为12路,接点容量为250 V/5 A(阻性)。
    通过配置转换板、隔离板,完成信号隔离、转换与放大,使PLC控制距离大大延长,扩大了PLC输出时的容量。用PLC通过隔离电路直接带动所控制的设备,减少了设备中间环节,提高了可靠性。另外,配置了转换器、隔离板后,当外围设备出现故障,造成短路或串入高压时,不会直接损坏PLC,保证主机安全,提高了整个系统的可靠性和使用寿命。
    PLC输入/输出端口配置见表1,PLC控制系统软件流程方框图如图2所示。
    在上述分析基础上,编写PLC控制系统的梯形图和控制程序。投入运行后,发现由于所控胶带输送机是上运胶带,在带载急停车后自动开车时,电机经常过载无法正常启动。由分析知,只有实现井下胶带输送机的软启动才能解决这一问题。因此对加载程序进行了修改,延长了加载时间,减小了主电机电流,实现了软启动。
    PLC还可实现两台电机的功率平衡,途径如下:把两台主电机的电流信号送人PLC,由PLC对两台主电机的电信号进行对比。当两电流信号相差较大,如超过规定范围时,PLC进行调整,此时胶带运行速度如在正常范围,说明电机电流小的那台输出速度慢,应加速,PLC启动此液力偶合器的伺服电机(点动)加载后,再比对两台电机电流值,直到两电机电流差在合理范围时停止;当两台电机电流差值超出正常范围,胶带运输速度超出正常速度,说明电机电流大的那台液力偶合器输出速度快,应减速。PLC启动此液力偶合器的伺服电机减载(点动)后,再比对电机电流值,直到两电机电流差值在规定范围时停止。
2、结语
    采用PLC控制煤矿井下胶带输送机,实现自动控制保护,大大地提高了系统的安全性和可靠性,经过半年的使用取得了良好的效果,保证了原煤的运输,减小了维护工作量。采用PLC控制调速型液力偶合器实现胶带输送机的软启动、软制动,减小胶带机启动与停止时对强力胶带、电动机、液力偶合器、减速箱、驱动滚筒的冲击力,可以延长其使用寿命;减轻启动时对井下电网的冲击,提高了供电的可靠性和安全性。

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