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黄土烘干机工艺系统的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-10-22

    立窑生产线黄土烘干车间建成于1970年。设计有2台∮1.5×12m回转式烘干机,采用顺流式烘干工艺。由于该工艺系统设计于上世纪的60年代,投产以后台时产量长期在3~4t/h徘徊,出机水分也不够稳定,直接影响了生料磨产质量的提高。
    经过多年的技术改进和工艺系统的逐步完善,特别是1990年以后,烘干机燃烧室采用了沸腾燃烧技术,使黄土烘干机台时产量稳定在7~8t/h,整个烘干工艺系统配套合理,关键工艺技术先进,废气排放浓度低于国家标准,实现了产量、质量、环保效益的全面提高。
1、黄土烘干机原设计工艺系统
    图1为原设计中的黄土烘干工艺流程图。
1.1工艺流程
    图l所示的原工艺流程为:湿黄土由人工运至湿土仓,然后由喂料设备喂入烘干机。烘干机燃烧炉由人工加煤,自然进风。废气由一级多管旋风除尘器净化后排放。烘干后的黄土经提升机、螺旋输送机送入黄土库。
1.2工艺系统存在的问题
    由热工计算可知,当黄土初水分在10%~15%、终水分在1%时,标准煤耗为125~148kg/h,系统所需排风量为8100~9700m3/h,干土产量应达6~4.9t/h,而该设备的实际产量仅4~3 t/h,比设计能力低2~1.9t/h。经分析,主要问题如下:
    (1)所用煤是块状、粒状与粉状的混合煤,炉篦下不鼓风,煤的燃烧速度慢。后来改烧块煤,炉温有所提高,但仍不显著。
    (2)燃烧炉由人工加煤,经常开启炉门,吸人了大量冷气,降低了炉内热烟气温度,特别是清理结渣时间较长,炉内温度很快下降,导致产量降低,甚至停止喂土。
    (3)由于湿黄土进烘干机的溜槽带进冷风,也降低了烘干机内热气体的温度。
    (4)烘干机尾端密封圈和出料溜子翻板阀密封不严,使冷风漏入。
    (5)雨季时湿土含水分偏大,而且湿度不均,将湿土仓下溜管或入机溜槽堵塞,造成烘干机待料空转。
(6)仅有一级旋风除尘不能满足环保排放浓度要求。除尘器处理能力7600m3/h,选型偏小。实践证明,在物料水分偏低、产量较高时粉尘排放浓度严重超标。
2、黄土烘干工艺系统的改进
2.1工艺流程
    图2为改进后的黄土烘干机工艺流程图。
    (1)从图2中可以看到,与图l原工艺流程显著不同的是增加了煤的粉碎、贮存和喂煤系统,改人工加煤为自动喂料装置连续均匀喂煤。
    (2)采用鼓风机给燃烧室鼓风。
    (3)除尘系统采用两级除尘,第一级为旋风除尘器,第二级为袋式除尘器。
2.2工艺系统的改进
    (1)原煤采用锤式破碎机粉碎,使90%煤的粒度小于5mm,满足了燃烧炉0~8mm粒度要求。
    (2)燃烧室采用全沸腾炉。其燃烧机理是燃烧室下用高压鼓风机鼓风,并形成燃烧室沸腾床,煤在床上沸腾过程中迅速燃烧。由于向炉内喂煤连续均匀,燃烧稳定,烟气温度高达900℃左右。沸腾炉容积热力强度高,燃烧效率高。
    (3)采用溢流口自流排渣,不破坏炉膛内底火和温度,不影响烘干机正常作业,大大提高了烘干机利用率,运转率超过90%。
    (4)两级除尘均采用负压,这样的除尘系统不会出现含尘废气外泄,废气含尘浓度很低,风叶叶片的磨损小。
    (5)对第二级袋式除尘器进行壳体保温,防止了废气在除尘器内结露和对壳体的锈蚀。
    (6)烘干机尾排风机选用了风量15000~27600m3,h、风压2962~202Pa的离心风机。因考虑第二级袋式除尘器为我厂自制,加之机尾等漏风,系统漏风较大,为保证烘干机内风速正常,故选用了较大风机。经测定,工况风量在18732m3/h,根据风机特性,系统压损在2962Pa以下,说明风机选型合理。
    (7)将湿土仓下∮600喂料盘改成∮1000,同时将仓下溜管扩径,保证了湿土下料通畅,提高了烘干机有效运转率。
    (8)修建了湿土棚,以备雨季时使用,保证了入机湿土水分的稳定和溜管的顺畅不堵。
    (9)改进烘干机尾密封装置和其他各处密封,减少了系统漏风。
3、改进后的效果
    (1)湿黄土初水分<15%,控制烘干终水分≤2%时,烘干机台时产量从原来的3—4t/h提高到7~8Uh,只开一台即能满足生产需要,另一台烘干机作为备用。
    (2)将块煤改为普通煤后,年节煤1000t以上,价值10万余元。
    (3)烘干机废气的排放浓度从原来的严重超标,污染环境,下降到46.3mg/m3,明显低于国家规定的排放标准,环境明显改善。
    (4)烘干后的黄土由于水分含量稳定,并符合工艺要求,使生料粉磨的产质量有了一定的提高。
4、对今后工艺技术改进的设想
    (1)对烘干机内部结构如扬料板形状、角度、排数等进行调整改进,使之更合理。对简体外壳进行保湿,进一步降低热耗。
    (2)不断调整燃烧炉、烘干机、除尘器、排风机之间的匹配。
    (3)进一步改进燃烧炉内部结构与参数,以提高燃烧炉的热效率。

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