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SGB-620/40T型刮板输送机中部槽的优化设计 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-10-09

    SGB-620/40T刮板输送机作为长壁炮采工作面的主要输送设备,在煤矿生产中应用非常广泛。在长期使用过程中,因刮扳链的磨损不同、链轮老化不对称、输送机弯曲角度大等原因造成链距缩短,运行时易出现底链ff;槽事故,影响生产时间较长,事故处理也比较复杂,经现场实践和理论分析认为,对中部槽的结构进行优化设计,可以有效解决上述问题。
1、生产实践中存在的问题及原因分析
    (1)在刮板输送机运转过程中,因为2根链的使用磨损情况差异或新、旧链安装不规范而出现刮板不与输送机中心线垂直,造成链距缩短,使底链出槽。例如:在双龙矿业有限责任公司Ⅱ519采煤工作面系统安装中,因为刮板链的组装失误,造成刮板链新、旧装配不一致,在安装运输巷末部刮板输送机时出现刮板链内侧链张紧、外侧链松弛情况,运行时发生机尾外侧链条掉链,底链整体出槽事故。该事故发生后,组织30余人抢修了6h,该采煤工作面当班少出原煤600余t,造成经济损失约14万元。
    (2)刮板输送机弯曲角度过大,造成大链在运行到该部位时,因张力作用,大链向输送机弯曲内侧收拢,链距缩短,使弯曲外侧底链出槽。例如,双龙矿业有限责任公司Ⅱ3720采煤工作面:切眼120 m.循环采宽1.2 m,循环进度60 m/月,回采时经常出现刮板输送机弯曲角度较大现象,造成底链出槽事故。
    (3)输送机链轮安装不规范(或磨损)造成链轮角度不一致、大链跳牙、刮板严重弯曲等,使链距缩短,从而使底链在运行时易出槽。例如,双龙矿业有限责任公司Ⅱl岩巷刮板输送机在2009年3月发生一次底链整体出槽事故。该巷道为岩石喷浆支护巷道,没有适当起吊位置,无法起吊装链,只有拆除原有链条和中部槽,从机头至机尾逐步重新安装组合。此次事故影响时间6h,原煤生产减少800 t,造成经济损失约17万元。经事后查明,底链出槽原因为链条松弛造成内侧链条跳牙,从而引起底链整体出槽。
2、刮板输送机的运行分析
    (1)理想运行状态。SGB-620/40T型刮板输送机刮板链技术参数:链距500 mm.圆环链外侧最大距离556 mm,连接环外侧最大距离588 mm(图1)。该情况下,刮板与溜槽呈900夹角运行,因配合间隙原因,刮板输送机运行时,连接环最外侧距离为550mm(小于中部槽的最大允许宽度600 mm、大于最小允许宽度525 mm),刮板输送链绕经机头、机尾链轮在溜槽内顺利运转。
    (2)实际运行状态。经过长时间的现场观察、测量发现,由于刮板链磨损、链轮磨损、键槽磨损的不同步性,运行环境的复杂多变,装配不规范和输送机的弯曲运行等多种原因,造成了刮板链在实际运行中经常会出现刮板向一侧倾斜的情况,进而导致链条间距缩短,在2根链条不同步不超过l环链间距( 64 mm)时能够保证输送机正常运转,但生产中出现刮板输送机跳牙事故时,会造成一侧链条超前另一侧3环链(192 mm)现象,在这种状态下极易发生底链出槽事故。
3、优化方案
    通过对刮板输送机的运行状态和几种底链出槽情况进行分析,均可看出底链出槽主要是由链距缩短造成的,其解决方案是对中部槽的结构进行优化设计,且该方案简便、有效。通过现场观察、测量和理论计算得出,其不同的链距缩短在50一60 mm.对应的连接环外侧之间距离为490一500 mm(图2)。
    优化设计前,SGB-620/40T型刮板输送机中部槽技术参数:J4= 620  mm,B=85 mm,C=525 mm,H=180 mm.£=450 mm,S=10 mm(图3)。优化设计后,SGB- 620/40T型刮板输送机中部槽技术参数:A=620 mm,B=135 mm,C= 475 mm,H= 180 mm,L=350 mm,S=10 mm。
4、优化效果
    优化后,在原来中部槽的基础上,槽帮钢底边口参数由85 mm加宽至135 mm,在输送机因弯曲、链轮磨损、链条磨损等原因造成链距缩短时,中部槽都能保证底链不出槽,减少事故的发生。
5、结语
    (1)该优化设计对中部槽的改动较小,成本也较低,易于操作和实现。刮板输送机因刮板弯曲、链条磨损、链轮磨损、键槽磨损和输送机弯曲等原因造成的底链出槽现象得以控制,减少了生产事故的发生,提高了输送机的安全过煤效率和经济效益,在中、软底板中的应用也因为槽帮钢底边的接触面积增大,而有了较好的使用效果。
    (2)中部槽优化设计后,SGB-620/40T型刮板输送机的底链出槽事故大大降低,减少了职工在煤矿井下复杂多变环境中抢修事故次数,提高了职工的人身安全系数。
    (3)在日常的操作使用中,操作司机要在启动前对输送机的刮板弯曲、输送机弯曲等现象进行认真检查,维修工在装配、检修中也要按照标准进行施工,以保证输送机在良好的环境中安全运转。

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