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SSJ1200ZM带式输送机的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-15

0、前言
    千秋煤矿是义煤集团公司下属的一座老矿,1958年建成投产,原设计生产能力90万t。由于近几年矿井改扩建力度加大和综采放顶煤生产工艺的成功运用,2005年产量己达150万c,2006年我矿主要在21121工作面回采,该面斜长130m,走向l 430 m,平均煤厚15 m,最厚处可达18 m,可采储量280多万t,工作面配套使用了MG - 490KW型采煤机,ZF5500- 18/28型支架、SGZ - 730/400型前刮板机、SGZ - 764/400型后刮板机、szz - 830/200型转载机,生产能力每小时800 t以上,估计年产量可达200万t,因此原综放工作面配套使用的ssJ - 1200/M皮带机每小时500 t的能力己不能满足生产需要,如果再重新购置一部新皮带机,一次投入资金太大,矿上经过研究决定,针对现有设备生产能力不足和过去使用中暴露出的问题,提出进行改造。同时为了节约资金,要尽量的利用原有的设备、配件和构件。通过对机头部、机尾部、中间增加摩擦驱动装置等多项技术改造,成功地解决了运量不足和以前出现的诸多问题,在21121工作面几个月的使用中取得了良好的效果。
1、驱动功率的验算设计
    原始资料:运量O= 800 t/h;运输距离L=1 430 m;带宽B:1 000mm;带速v=2.5 m/s;机头处最大倾角100。
    根据公式P=wn×v/1 000×n×1.2= 528 kW,其中W。为皮带机主轴牵引力;v为带速;n为传动效率。根据现在工作面皮带巷的地理条件高低起伏,并且运输距离过长,采用了机头两台电机、中间一台电机的驱动方式。选用了P=185 kW×2+185 kW×l>528 kW。
2、驱动部改造、设备选型布置
    该皮带机在过去的工作面运行中,由于机头处没有做固定处理,且长期渗水侵泡造成底板非常松软,驱动电机、减速机又是一侧悬空工作,机头机架使用中振动严重,甚至损坏变形,严重影响了安全生产;况且传动滚筒主轴直接进入减速机内部,通过减速机的内花键连接,在减速机的长期运行下,漏油现象非常严重也难以处理,这种连接形式,在过去曾出现了减速机输出孔和传动滚筒一起损坏的现象,造成了长时间的影响生产,矿上损失严重。现在接替的工作面可采储量都在280多万t以上,回采时间将近2a,如果皮带机不能可靠、稳定的工作,将直接影响全矿原煤生产,为了保证设备性能做到尽可能的发挥,做了以下几方面改进:
    (1)功率增大后,根据功率换算和轴材质强度的比较,将主传动滚筒的轴进行了一些改进,长度缩短了一些,滚筒轴头直径由原来的110 mm增大到130 mm;
    (2)在各类减速机的比较中,选用了高品质的德国弗兰德B3 SH09型直交实心轴减速机,它体积小、重量轻、传动效率高,比其他同功率产品可短400 mm左右,轻300多公斤;
    (3)减速机和滚筒间使用弹性柱销齿式联轴器,电机、减速机之间使用了摩擦对轮,代替了普通限矩型液力偶合器;这样既方便了拆卸检修又减轻了对轮重量。
    (4)为了减少机头处的占用空间,两套驱动装置采用同侧对称布置,在电机、减速机下制作了整体底盘,采用基础固定形式。
    (5)该面回采时间长,原机头悬空传动装置传动不稳定,经常造成机架变形,减速机滚键等现象,因此在机头部下打了整体基础,预埋地脚螺栓固定了机头部传动架,解决了机头部振动大,造成机架变形,经常影响安全生产的情况;
    (6)中间驱动装置安装在距机头1 000 m处,用来拖动主皮带的上带,解决了皮带机距离长,两端张力差过大的问题,很好的保护了皮带接头;
    (7)增加了一套软启动开关,能低速大扭矩启动,在启动过程中减小了皮带张力,避免了皮带启动时,储带仓向后100坡处的皮带跳动撒煤的现象,使皮带启动非常的平稳、可靠。
    通过设备的重选配套和功率分布的改进,运输能力达到了800 t/h,皮带机的启动、运转更加的稳定了,减少了设备的维护量,提高了开机率。
3、机头储带仓张紧车的改进
    该皮带机的涨紧方式是通过绞车牵引涨紧车前后移动如图l,从而涨紧皮带,原设计的涨紧车只有3对滚轮,分别安在滑轮组处和第二个改向滚筒处,多次观察发现,当绞车拉动时涨紧车后部很容易翘起,造成小车掉道。后来对小车车体进行了延长,在储带仓架增加一层跑道,车体下边增加了两对滚轮,这样车体有了上下卡轮,在移动范围内只限于做直线运动,在车间实验取得了一次性成功,现通过工作面平巷半年来的实践,确实解决了原来易摆动、扭斜、掉道的现象,拉移时非常的平稳、顺畅,至今没有出现过任何问题,大大减少了维护时间。
4、机尾部分改造
    在使用中发现易出现机尾支煤,拉移机尾增大阻力,机尾缓冲辊卡死、机架砸变形、落煤点撒煤严重等问题,为此做了以下改进:
    (1)保证机尾各个尺寸不变的情况下,将缓冲架更换成了缓冲床,增大了承压面积,可承受强烈冲击,受力平均、减少了皮带松垂、损坏,大大增强了机尾的承接缓冲性能,增强了机尾的整体强度,解决了缓冲架经常砸坏、撒煤的现象。
    (2)在机尾各个滑靴之间连接上托底槽钢,增大与地的接触面积,减小拉移的阻力,减少了支煤。
    (3)加大了机尾段的联接螺栓的等级,解决了以前拉机尾时经常切断螺栓的现象。
5、结束语
    该皮带机改造后于2005年10月在千秋煤矿21121工作面安装使用至今运行正常,故障停机时间缩短、维修量减小、开机率提高,达到了安全、高效、经济运转的目的,保证了工作面的稳产、高产,效果良好。

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