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∮2.2mx16m烘干机节能技术改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-08

1、存在的问题
    我公司有∮2.2mx16m烘干机6台,除尘器均为LFEF5x230袋式除尘器。通过现场观察,发现存在如下问题:
    1)6台烘干机每日用煤约100t,耗煤量相当大,由于粉煤分批次采购,水分含量变化较大,发热值忽高忽低,煤燃烧过程不稳定,烘干物料所需温度难以控制。温度低时,物料水分大,除尘器易糊袋,原料仓下料斗经常堵塞,磨机台时产量低,除尘效果差,环保不达标。温度高时,物料相对较干,但易烧坏除尘滤袋,造成冒尘,被迫停机更换滤袋,缩短了滤袋使用寿命,增加了除尘器维护成本。意甲直播cctv5    2)供煤系统由喷煤机完成,需人工加煤、清渣及调整底火,劳动强度高,点火升温慢,喷煤量忽大忽小,部分粉煤入炉后没燃烧充分就被烟气带走,冒黑烟,浪费了能源,污染了环境。
    3)烟煤中含硫成分较高,在燃烧过程中容易生成S02、C02气体。温度较高对除尘器壳体腐蚀较严重。
2、烘干系统技术改造
2.1 -级除尘改为二级除尘
    烘干机烟气直接由风机吸入除尘器,气流速度快,烘干物料温度难以控制,一级除尘难以达到目的。为克服以上问题,改用二级除尘,具体工艺见图1。
    1)第一级采用沉降室除尘,在烘干机房一侧建一个容积160m3沉降室,内层用黏土质耐火砖,此砖不是为了保温,重点是防腐蚀;外层用普通红砖,中间填充珍珠岩类保温材料,顶部用双斧头耐火砖砌成穹形,中间用单层耐火砖砌一隔墙,在其上留一个∮800mm孔,使两室相通,让烟尘在沉降室内扩散,减慢烟尘流速,让大颗粒粉尘碰撞,下沉落入下部积灰斗内,经双级锁风翻板阀,进入回料螺旋,将物料带回烘干机尾部刮板机。
    2)第二级采用KDS-6B/12高压静电除尘器,风机采用原C6-48-10C引风机。原袋式除尘器已使用3年以上,壳体及内部花板腐蚀较严重,除尘滤袋也需要重新更换,已失去修复价值,采用KDS-6B/12高压静电除尘器,则可以克服袋式除尘器的不足。该除尘器通风较好,捕捉粉尘能力较强,风速在0.9m/s,电压在70kV时,除尘效果最佳。经现场测试,标况下粉尘排放浓度为40mg/m3,除尘效率达99.5%,意甲直播cctv5生产销售木屑颗粒机、木屑锯末烘干机等生物质燃料成型、木屑烘干等机械设备。
2.2用煤气取代煤粉烘干
    为发展循环经济,我公司新建1个年产40万t焦化厂和1个建陶厂。焦炉产生的煤气,除自身利用、建陶厂使用外,多余的煤气外放,若把外放煤气利用起来,将是一笔无形的财富,为此,我们对焦炉产生的煤气及用量进行现场测压计算:
    焦炉每天产生45孔焦炭
    日产煤气量:45孔x25t/孔x330m3/t=371250m3
    焦化厂日用煤气量:9500m3/hx24h=228 000m3
    建陶厂日用煤气量:60 000m3
    剩余煤气量:83 250m3
    6台烘干机每天用量:400m3/hx24hx6=57 600m3
    通过计算,剩余煤气足够6台烘干机用,利用煤气烘干物料完全可行。煤气总管采用∮273mm钢管,分管采用∮159mm钢管,安装煤气管道共需购买钢材30t,约15万元,人工费3万元,总投资18万元。仅一周时间就完成了6台烘干机管道安装,并且一次点火成功,原喷煤机不再运行,一年可节电36万kW,喷煤机叶角、轴、转子盘等配件不再需要制作,减少了维护费用。投入运行4d就收回全部投资,一年可节约电、煤费用1800多万元。利用煤气烘干物料节约了能源,保证物料烘干温度,降低了工人的劳动强度,同时创造了巨大的经济效益。
3、注意事项
为保证安全运行,还专门对操作人员进行现场岗位培训。对煤气使用进行统一调度,生产中应注意的事项及规定:
    1)初次使用或煤气失压停供8h以上,均需做防爆试验,待试验合格后方可使用。
    2)开车前应紧闭煤气阀门,阀门前煤气压力应不低于1000Pa,低于此值时不能使用,电除尘器应停止使用,开引风机,用空气置换炉膛及烘干机内废气2min。
    3)先点好点火器,伸人煤气喷嘴处,开煤气阀门,直至点燃煤气,如果点火器被吹灭,应立即关闭阀门,重新开引风机,置换炉膛气体。
    4)煤气点燃后,调节引风机阀门,调节空气、煤气配比,达到最佳燃烧状态。
    5)正常后,可开电除尘器,加烘干料。
    6)停用煤气时,可直接关闭煤气阀门,直到煤气熄火,并关紧阀门,防止漏气。
    7)当发现炉膛内煤气熄灭,决不允许立即点火,应紧闭煤气阀门,查明原因后方可按正常顺序点火。
    8)因使用的是电除尘器,必须加强火焰监控,特别是大风天气,应防止煤气被吹灭。
4、结束语
    改造后,除尘器运行较好,粉尘排放达到国家环保一类标准,煤气燃烧运行正常,物料烘干温度可随时调节,保证人磨物料水分低于2.0%,烘干机台时产量由30t/h提高到40t/h,∮2.2mx7m生料磨台时产量由25t/h提高到30t/h,降低了生产成本,创造了巨大的经济效益。

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