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TA旋转真空干燥烘干机蒸汽颈密封系统改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-01

    我厂于1994年引进日本月岛机械株式会社旋转真空干燥烘干机(∮2440x16 0001),运行至1998年时,其蒸汽颈填料密封多次发生泄漏,并导致蒸汽颈损坏。
    该机蒸汽颈填料密封为剖分式支撑环,内外各三道填料密封。蒸汽颈蒸汽操作压力为0.43MPa,温度为13℃。出料端安全阀起跳压力为7kPa。
一、存在问题意甲直播cctv5    1.密封填料挤压、断裂严重,编织纤维呈撕裂状;蒸汽颈填料函的间隙超出25.4±0.8mm的允许范围,蒸汽颈衬套也有少量磨损。
    2.干燥烘干机的出口压力安全阀时有起跳。蒸汽颈内蒸汽压力波动较大,正常保持值为0.65MPa,最高约达0.8MPa。温度波动范围为140~155C。
    3.干燥烘干机下游的旋风分离器及其回气管堵塞严重,回气管内充满物料,漏料严重。
二、泄漏原因分析
    1.装置经增容改造后干燥烘干机的进料量增大约20%,蒸汽温度及压力随之升高以满足换热量需求。此外装置增容改造前,设备进行工艺热处理次数为每周一次,正常操作压力1.0MPa;增容后由于操作负荷不稳定,设备内部物料干湿不均,积料严重,必须频繁碱洗及工艺热处理以保证符合工艺操作条件。这两方面因素造成填料密封承受的膨胀变形量增大,变形次数增多,导致密封失效,是蒸汽颈填料密封泄漏的主要原因。
    2.蒸汽颈填料密封填料函间隙的偏离进一步加大了填料的损坏。
    3.出料端安全阀的起跳表明设备内部壳程有背压。这是由于操作负荷不稳定造成出料不畅,以及旋风分离器回气管完全堵塞。
三、改造措施
    1.调整工艺参数,稳定工艺负荷,减少热处理频率。受工艺负荷增大所限,蒸汽颈的蒸汽压力只能保持在0.65MPa以下。另外,应保证工艺负荷稳定,进料平稳,进而保证出料温度稳定。由于蒸汽压力受反向螺旋输送器反馈的出料温度信号控制,从源头上保证了蒸汽压力的稳定,减少了物料换热不均造成的堆积,降低了工艺热处理频率。
    2.疏通出料,确保下料畅通。可通过提高螺旋输送器的转速加大物料输送量,即在电机上增加一变频调速装置,使转速从原来的29r/min增大至35r/min左右,且可根据负荷需要连续调节。下料畅通后,旋风分离器的堵料压力大为减轻,只需在清堵后将其回气管路中的直角弯改为过渡弯,并将管路中DN80的非金属软管改为金属软管,即可减少管阻,确保管路畅通,消除背压,同时也就消除了出料端安全阀频繁起跳的可能性。
    最关键的措施是对蒸汽颈填料密封重新选型、设计。由于装置负荷提高,原有密封填料已不能满足装置满负荷运行的需要,应根据工况对其工作条件重新确认。
    我厂是用进口BEC公司的BP424碳纤维石墨盘根压制成型后优化组合使用。
四、安装保证
    1.更换已磨损的衬套及其他部件后,控制干燥烘干机出料端的径向跳动在2mm以下,填料函的间隙为25.4:t0.8mm。安装出料端两端轴承时能很好地控制径向跳动;同时在蒸汽颈蒸汽入口和冷凝水出口安装管道支架,消除蒸汽颈受到的管道应力,防止跑偏。然后调节固定蒸汽颈的弹簧支架,保证填料间隙。
    2.在盘根环接头位置周向错开1200的前提下,确定不同盘根环的长度。由于四道压制成型的盘根环具有300直角梯形边,自由状态下,盘根的轴向安装长度比两道未压制成型的盘根环长约50~80mm,这样盘根有较大的压缩空间供调整,填料压盖的调整行程较大,密封装置的使用寿命将延长。
    3.控制螺栓预紧力。由于BP424碳纤维石墨盘根
的压缩率及回弹率良好,参考轴向压力约为2.5MPa,可以压缩填料至密度比率为1.25~1.35。
五、结语
    通过改造,彻底改善了旋转真空干燥烘干机蒸汽颈密封系统的工作状况,消除了隐患。

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