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DSP/800型带式输送机传动滚筒的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-04-18

1、前言
    某公司生产的带式输送机有650、800、1000、1200等不同型号,其中DSP/800带式输送机在周边大、中、小型煤矿及洗煤厂的利用率最高,是广大用户最受欢迎的运输设备,也是我公司的主要产品之一。
2、传动滚筒主要存在的问题
    经过用户信息反馈,运行中传动滚筒常常出现筒体与传动轴的被折断现象,给用户造成不便,影响生产,为了广大用户的利益和维护我公司的信誉,走访了大量用户,对此现象作了深刻的研究分析,最后提出了改进方案。
    传动滚筒是由筒体上的辐板与轴体上的轮毂通过4个M24 x 50的螺栓联接而成的。正常时传动轴与简体之问扭矩主要靠摩擦传递。而螺栓联接属于间隙配合,在滚筒长期运行过程中,会由于反复应力的作用而松动,松动后传动轴与简体之间扭矩主要靠螺栓承担,使螺栓受到的剪切力大大增加,从而导致螺栓损坏。
3、解决问题的途径
    在传动滚筒简体两端的辐板与轴体两端的轮毂上与原螺栓孔成300的位置加工2~∮25H7均布的锥销孔。装配时选用∮25M6的锥销过盈装配。
    这样,因锥销采用过盈配合,不容易产生松动,即使产生了松动,锥销也可以承担部分受力,从而减小了每个螺栓的受力,使螺栓不在因剪切而损坏。改进后,大大降低了传动滚筒的返修率,提高了滚筒的使用寿命,也使输送机的效率得到提高。经用户试用,效果非常满意。
4、结语
    改进后的传动滚筒经过3a多的运行,再没有发生因螺栓损坏的现象。使用证明改进是成功的。

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