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SZS10-1.257300-Y(Z)型锅炉过热器爆管事故根源与措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-01-12

0、引言
    在炼油企业中,锅炉蒸汽动力系统是重要组成部分,大部分的工艺(如加热、干燥或浓缩、蒸汽裂化、蒸馏等)都需要蒸汽的连续供应。广西东油公司年产100万t成品柴油、汽油,现有4台(1×20T/h+3×10T/h)燃油蒸汽锅炉,其中两台型号为SZSlO-1.25/300-Y(Z)的燃油蒸汽锅炉向投用几年以来,多次发生过热器爆管事故,影响着整个炼油厂的工艺及产品质量,危及安全生产。发生事故的两台锅炉均由南京某锅炉厂生产,过热器管所用材质为12CrlMOVC,规格为∮38×3.5,几次爆管位置基本是处在过热器蛇形管下部弯头处,破口为纵向裂开,成棱角形撕裂特征,从爆管处看,有过热粗胀现象,剖开检查,管壁有较厚盐垢。为解决过热器爆管问题,公司多次组织专题研究,2010年5月初,笔者有幸应邀参加并主导锅炉过热器爆管成因分析及整改,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机秸秆颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
1、原因分析
  在不考虑腐蚀、磨损的情况下,过热器能否正常运行,主要取决于放热与吸热的热态平衡,也就是过热器蛇形管受热面被高温火焰或热烟气所加热,同时又被流动的蒸汽介质所冷却。当放热与吸热平衡,且过热器蛇形管的壁温也保持在设计参数内,在这种平衡情况下最能有效地保证过热器管的正常运行和使用寿命。当放热与吸热的功能平衡被破坏,如放热大于吸热或吸热小于放热等现象,金属管壁温迅速上升,金属强度会随着温度的升高而降低,在管内压力的作用下,过热器管很容易发生蠕胀、爆管危险事故。
    1.1过热器设计因素
    过热器受热面布置在烟气温度较高的地方,一般布置在700℃-900℃的温度范围内,达到既有足够的传热温差,又保证过热器蛇形管在允许的温度范围内工作,SZSI0-I.25/300-Y(Z)锅炉过热器布置在炉膛出口处,采用垂直吊挂方式。热力计算结果为:过热器过热器入口温度960℃,出口温度875℃,设计额定蒸汽温度为300℃。从规范查知,12CrMoVC管材基本许用应力如下表:
    这样的设计应该说是可行的、合理的,从实际运行看,过热器入口烟温890。C,出口烟温810℃,蒸汽在管内流速约为33m/s,过热器蛇形管取样化验,材质成份符合规范CB5310-2008《高温锅炉用无缝钢管》12CrMoV(;管材的要求。无论是管子的材质强度,还是蒸汽介质的流速和温度,均能完全满足T:况的要求。
    1.2运行因素
    1 2 1锅炉负荷
    一般来说,过热器蒸汽温度随着负荷的增加而升高。由于负荷增加,燃料消耗量增大,燃烧后产生的烟气量随之增加,导致烟气流速加大,传热系数增高;同时由于燃料消耗量增加,使烟气温度升高,因此对流过热器的吸热量的增加值超过了由于负荷增加蒸汽T质吸热量的增加值((Qgr/D)增大,使tgr升高)。如果锅炉经常超负荷运行,过热器蛇形管长期处于放热与吸热的功能平衡被破坏的状态,过热器爆管的可能性会大幅增加。
    1 2 2汽水品质的影响
    通常,锅水中盐份很大,如果蒸汽大量带水,水份在过热器进一步蒸发变为过热蒸汽,而盐份将会积累在过热器内壁上,特别是下部弯头处。随时间会越积越厚,增加了管内壁热阻,恶化过热器的传热能力,将使过热器壁温上升,造成过热器超温、氧化、蠕变直至爆管。
    1 2.3其它影响因素
    在运行中,影响过热器正常工况的因素还有很多,如炉膛结渣、火焰中心移动、以及受热面本身积灰、结渣等都会引起过热蒸汽温度发生波动,严重的,会给过热器的正常寿命带来危害。
2、改善汽水品质探讨
    2.1提高汽水分离效率
    改善汽水品质首先从提高汽水分离效率着手。在正常情况下,汽水分离效率的高低决取于锅筒内的汽水分离装置。SZSlO-1.25/300-Y(Z)型锅炉锅筒内部采用组合式汽水分离装置,下部由蒸汽挡板,水下孔板组成。蒸汽由蒸汽挡板引到水下孔板以下,经水下孔板节流后,从孔板的小孔中均匀进入锅筒蒸汽空问。蒸汽向上时经过给水层,使蒸汽中带水含盐浓度下降。蒸汽进入锅筒汽空间后经过一段距离进入波形板分离器,经波形板分离后多路引出从而达到汽水分离的效果。经对现场检查发现,此两台锅炉是在同蒸发量的饱和蒸汽锅炉增加过热器改造而来,内部装置设计有缺陷:
    1)汽空间高度不足,汽水一、二级分离器结构简单,汽水分离效率差。
    2)锅炉给水分配管设计过高,与锅炉中水位基本相同,且无溢水斗,当锅炉水位低于中水位时,给水分配管出来的水易随蒸汽进入过热器蛇形管。
    以上缺陷导致蒸汽带水严重,进入过热器的蒸汽品质下降。
    2.2控制锅水碱度
    规范CB/T1576-2008《工业锅炉水质标准》要求锅炉内水的碱度需严格控制,碱度过高容易引起汽水共沸而带水严重,碱度高即锅水中盐浓度高,汽带出的水中的盐量也会增加,造成过热器积盐加快。
    综合以上几方面分析,结合两炉爆管破口的特征并对比另外两台无事故锅炉(1×20T/h+l×10T/h)的运行情况,笔者认为,蒸汽带水严重是两台SZSI0-I.25/300-Y(Z)型锅炉多次发生过热器爆管事故的主要根源,这一结论也得到广西特检院有关专家的赞同。
3、改进措施
    围绕蒸汽带水严重这一根源,重点对锅筒内部装置作如下改进:
    1)给水分配管(中心线)降低至锅炉低水位下,降低至低水位下80mm,增加溢水斗,使给水平稳均匀,以减少蒸汽带盐;
    2)在二级分离器前增加钢丝网分离器,提高汽水分离效果;
    3)加长二次分离器的疏水管,使其能伸到最低水位面以下30mm:
    4)降低并加长水下孔板,安装在最低水位以下120mm处。
    从2010年5月初改造至今,过热器已连续安全运行近5个月。运行证明,经过上述改造后,汽水分离效率得到显著提高,改善了过热器进口前的蒸汽品质,从根源上成功解决过热器爆管问题。
4、结论
  锅炉蒸汽动力系统是诸多生产企业的“心脏”,一旦发生事故,将会影响到整个企业的正常生产。在实际发生的锅炉事故当中,过热器爆管事故占有相当大的比例,只要正确分析过热器爆管的原因,找出根源,采取相应的措施,就可以有效地杜绝或减少过热器爆管事故发生,确保企业安全生产。


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