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220t/h锅炉磨煤机温控系统研究改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-07

一、磨煤机出口测温系统对机组安全性和经济性的影响
    出口温度是磨煤机运行时必须监视的重要参数,运行人员依此对以下环节进行控制。
    1.冷、热风门的开度
    磨煤机出口温度过低,可推断为进煤太多或热(冷)风门开度过小(大),影响磨煤机出力,致使机组负荷受限。出口温度过高,可推断为已断煤或热风门开度过大,致使煤粉温度过高,燃烧点距喷燃器太近,易造成燃烧不充分,产生结焦严重,烧坏喷燃器等严重后果;还可能是煤粉在磨煤机入口附近管道内着火所致,若不及时处理将发生煤粉管道爆管、停磨乃至停炉等严重后果,意甲直播cctv5销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。意甲直播cctv5    2.磨煤机起停
    按照规程,磨煤机出口温度低于50。C时,禁止起磨;高于75℃时,必须停磨。因此,磨煤机出口温度测量系统是机组安全、经济运行的重要保障。该装置必须准确、及时、稳定,否则将影响机组出力,威胁机组安全,甚至造成重大事故和经济损失。
二、测温系统存在的问题
    武所屯电厂3#机组磨煤机出口温度的测温元件是直插式双支热电阻,自投产以来,测温元件经常损坏(每支约1 000元),导致无法有效控制冷、热风门开度和磨煤机起停。1998年5月,曾因甲磨出口煤粉爆燃导致出粉管撕裂,造成停炉近48小时的严重事故,虽曾采取更换测温元件、加固保护套、改变安装位置等方法,取得了一定效果,但终未彻底解决问题。
    测温系统存在以下问题。
    1.测温元件安装位置不合适,受煤块等块状物振打,易损坏;
    2.测温元件无防震措施;
    3.保护套不够坚固,磨损严重,导致测温元件损坏;
    4.所配双支热电阻一路进DCS系统,仅作在线监视,功能有待开发;
    5.人工完成判断控制,准确性和工作效率低。
三、几项改造措施
    1.根据《电力工业部标准汇编火电卷热工自动化》技术要求和现场实际,利用牛顿力坐标分析法和数学分析法改变安装方式(见图l右),以减轻振打程度。
    由图可知,块状物及煤粉的混合物对测温元件的作用力式中:F为块状物及煤粉混合物在排粉机内所受吸力(排粉机吸力约3.5MPa);Ⅳ为在F的作用下产生的向上的冲击力;T为F沿测温元件切向方向的力,对测温元件无影响。
    由公式(1)可知π/2<a<1r时,N随a的增大而减小;又因块状物撞击后经管道壁反射后复击,测温元件受损加重。这是原安装方式测温元件易损坏的原因。
    0<a<-rr/2时,Ⅳ随口的减小而减小;又因复击几率降低,受损减弱。但测温元件插入深度为/=D/3—D/2 (D为管道外径)时,感温效果最好,故a不能无限小。由煤粉管道直径D=1 120mm,热电阻插入深度/=500mm,得到a=arcsin0.746 7时,安装位置最佳。
    2.根据减振原理,将测温元件芯子作如下改动:(1)由固定式改为活动式,便于检修维护;(2)由棒状直插式改为壁温柔线式,可大大降低振打损伤程度;(3)由固体密封改为柔性保温材料密封,既简化工艺降低成本,又起到了保温作用,减轻了振打程度。
    此项改进为整个改造项目的核心,在同类及类似系统中具有较高的推广应用价值。
    3.在测温元件的保护套外加装一层坚固耐磨的合金保护层,以减轻测温元件的磨损。
    4.利用DCS系统对测温参数进行处理,增设磨煤机出口温度上、下限报警功能,以对运行工况及时作出调整,避免突发事故;增设磨煤机出口温度、起停状态、机组负荷、热(冷)风门开度等一组相关参数的历史曲线和实时曲线显示及记忆功能,以及磨煤机事故追忆点和事故追忆功能,为机组事故分析和经济分析提供参考资料,并据此及时准确地分析处理磨煤机事故。
    5.将DCS数控技术与电气二次回路控制技术相结合,使磨煤机出口温度与运行状态联系起来,形成自动事故停磨功能。框图、逻辑图及电气原理如图2、图3所示。
    来自热阻的信号经DCS处理,在完成4中功能的同时,输出至常开接点WJ1和WJ2,并送至磨煤机电气控制同路,与润滑系统的润滑油压接点1YU和2YLJ形成逻辑或关系,实现温控(油控)磨煤机起停功能,大大提高了磨煤机的安全系数。
四、综合评价
    改造后的磨煤机测温系统解决了测温元件频繁损坏的问题,一年可节省资金62.46万元。此外,在竞价上网的情况下,事故停磨将直接影响发电量,造成经济损失。
    该系统改造成功投运一年多来,运行状况良好,实现了磨煤机出口温度的实时报警、历史记忆、事故追忆等功能;提高了运行调整准确度,有利于提高负荷率,降低自用电,适应节能降耗竞价上网的形势;降低了检修人员的劳动强度,提高了劳动生产率;有效避免了由此造成的停磨事故,提高了设备安全可靠性,保证了机组的安全经济运行。

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