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220t高温高压煤粉锅炉结焦改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-06

    中国铝业中州分公司热电厂5#锅炉于2003年12月20日投产。该锅炉额定负荷为220t/h,露天N型布置,自然循环高温高压煤粉锅炉,设计煤种为无炯煤,采用球磨机中间仓储式制粉系统,热风送粉。采用单汽包、单段蒸发,集中下降管循环蒸发系统。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道内装设高低温两级过热器,尾部竖井烟道交错布置两级省煤器和两级空气预热器,水平烟道和转向室均为膜式壁顶棚管包墙管,意甲直播cctv5生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
    自锅炉投产以来一直存在炉膛严重结焦的情况,囚大量焦渣而被迫停炉清理,运转周期不足2个月。严重影响锅炉的安全稳定运行和氧化铝的生产。
一、锅炉结焦原因分析
    在煤粉炉中,燃烧火焰中心温度在1500~1700℃之间。燃料中的炉灰在这样高的温度下大多熔化为液态或呈软化状态。南于水冷壁的吸热,从燃烧火焰中心向外,越接近水冷壁温度越低。在正常情况下,随着温度的降低,炉灰将从液态变为软化状态进而变成固态。如果软化状态的炉灰碰到受热面时,由于受到冷却而粘结在受热面上,形成结渣(俗称结焦)。意甲直播cctv5
    1.卫燃带敷设过量且布置不合理
    5#锅炉原设计布置的卫燃带如图1所示,卫燃带面积达到96m2,较同类型锅炉高出30%,例如山西阳泉某电厂同型号锅炉的卫燃带仅有62m2。大量卫燃带的敷设能够维持较高的炉膛温度,提高了喷燃器的着火稳定性,同时也为结焦创造了条件。原设计卫燃带一直敷设到喷燃器的根部,而在喷燃器的根部的向火面和背火面,由于一、二、三次风的强烈卷吸作用,气流流动比较混乱,是容易产生结渣的部位,喷燃器根部附近不适宜敷设卫燃带。
   2.锅炉设计燃烧器存在的问题
   原锅炉燃烧器采用了可调挡块式水平浓淡燃烧器,从空气动力场试验和实际运行情况来看,这种燃烧器存在的问题有:
    (1)稳定燃烧有一定的效果,但牺牲了后期混合,炉内空气动力场紊乱。
    (2)燃烧器喷口处钝体角度太大,不能形成封闭回流区。在燃烧器设计中,为了增加稳燃效果,稳燃器钝体角度(25。)和尺寸取得较大(图2),同时喷口外壳尺寸较短,在实际运行中,一次风气流在离开喷口后,未能形成封闭回流区,使煤粉气流分成上下两股气流,导致一次风气流刚度减弱。向上偏离的煤粉气流刷墙结焦,向下偏离的煤粉气流直接冲入冷灰斗,导致一次风掉粉、冷灰斗温度升高产生结焦。
    (3)燃烧器没有布置侧边风,在水冷壁处易形成还原性气氛。
    3.煤粉燃烧时不能及时得到充足的氧气
    虽供给了足够空气总量,但由于一次风离二次风较远,燃料与空气混合不好,某些部分空气多一些,则燃烧就完全,有的地方空气少一些则燃烧就不完全,从而造成煤在炉内燃烧不良、烟气温度不均匀。在烟气温度高的地方,管壁温度高,未燃尽的煤粉颗粒一旦粘结在上面继续燃烧,将形成灰粒的粘附,燃烧不完全产生大量CO,使灰熔点降低,导致结渣。
    综合上述分析认力,喷燃器设计不合理导致燃烧器一次风动力场不好,是引起锅炉严重结焦的首要原因。过量敷设卫燃带和布置的不合理是导致严重结焦的重要原因。
二、改造措施
  1.对卫燃带的面积以及位置重新进行布置
   卫燃带布置面积5 8.61m2,减少37.39m2,位置及形状重新布置,如图3所示。
   2.采用百叶窗水平浓淡燃烧器
    哈工大的百叶窗水平浓淡燃烧器,其浓煤粉气流的浓度比工程上常用的一次风煤粉浓度一般高出30%—60%,具有稳燃、防高温腐蚀、防结渣性能。该燃烧技术包括了水平浓淡煤粉燃烧技术的全部优点,还可以灵活的控制燃烧区域水冷壁附近的烟气成分,其综合性能较好。
    (1)合理布置钝体角度和尺寸。钝体角度由原来的25。减小到14。,使一次风喷出后形成封闭的回流区,达到稳燃的目的。
    (2)在一次风口浓侧增加两块40mmx40mmx40mm的稳燃块,进一步提高着火稳定性。
    (3)减少燃烧器的高宽比,由原来的1.4减小到1.04,增加气流的刚性。
    (4)增加410mmx46 mm的一次风侧风边口,防止气流刷墙结焦。
    (5)在两个一次风之间增加一个400mmx120 mm狭窄可调的二次风喷口,提高对煤种的适应性。
    (6)三次风喷口上增加稳燃齿。稳燃齿弧长lOOmm、弦长90mm、长度200mm,共6个,提高三次风着火的稳定性。
    (7)减少燃烧器的切圆角,使切圆由∮700mm减小到∮513mm。
三、改造效益
    改造后的5’锅炉运行至今,没有发生一起因结焦严重而导致停炉的事故,最长运行周期达到了358天。经济技术指标也得到了明显的优化,在额定负荷下飞灰可燃物含量较改造前降低2.5个百分点,排烟温度较改造前降低6℃。
    1.经济效益
    (1)蒸汽煤耗较改造前降低了0.001t/t。锅炉年产蒸汽148.5万t,煤炭价格每吨560元,每年产生的经济效益为148.5×0.001x560=83.16万元。
    (2)改造前锅炉运行周期2个月,每年锅炉因为结焦停炉6次,每次启停炉需6万元,每年减少因结焦停炉造成的经济损失为36万元。
    (3)每次清焦费用约3万元,每年节省的清理焦渣费用为6x3=18万元。
    以上三项合计为13 7.16万元,不包括因停炉影响氧化铝生产造成的经济损失。
   2.社会效益
   杜绝了因人工清焦所造成的各种伤害事故,减轻了工人的劳动强度。保证了锅炉的安全稳定运行,节约了能源,减少了粉尘排放量,意甲直播cctv5不但生产销售生物质锅炉,而且还大量销售木屑颗粒机压制的杨木木屑颗粒,杨木颗粒燃料主要供生物质锅炉燃烧使用。

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