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75t/h循环流化床锅炉改造总结 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-08-26

     黑化集团有限公司热电厂的4台75 t/h循环流化床锅炉是由济南锅炉厂设计和制造的,型号为YG-75/382-Ml,已运行近10 ao由于始终未能实现锅炉长周期满负荷运行,从2002年开始相继对锅炉中心筒、耐火层结构等进行了改造,取得了一定的效果,但中心筒使用寿命短的问题仍未彻底解决。2007该公司组建了攻关领导小组,通过对相关厂家的技术咨询,并借鉴兄弟厂经验,利用2007和200 8年2次年度大修机会,对4#锅炉进行了技术改造,取得了满意的效果,意甲直播cctv5销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
1、问题及原因分析
1.1中心筒使用周期短
    改造前中心筒一般使用1a左右就出现上沿严重变形,变形量在-20~-80mm与浇注料接触密封处开始出现裂缝,部分烟气从此缝隙处直接流走,影响了热量交换,直接结果就是使锅炉负荷降低,不能满足生产用汽负荷要求并直接影响锅炉稳定运行。
    分析中心筒变形原因主要有以下几项:
    (1)中心筒材料不符合要求,中心筒材料要求用lCr25N120Si2,但实际材料没有达到该材料物化指标,抗热变形能力差,900℃左右就开始慢慢地出现热变形;
    (2)由于中心筒与耐火材料直接接触,受浇注料挤压限制,受热膨胀时不能完全伸展,导致其变形;
    (3)安装方式存在问题,刚性不足。
1.2燃烧室大风帽使用周期短
    大风帽的原设计使用期为8~12月,运行过程中帽头因磨损出现窟窿,往风室漏渣比较严重,为避免出现堵塞,风室排渣成为每个轮班的一项重要工作内容。经分析,造成此问题的原因有二:一是风帽结构设计不合理;二是其铸造壁厚较薄。
1.3  沸上段水冷壁频繁因磨损而泄漏
    沸上段是物料流化的过渡区,下部浓相区用浇注料包敷水冷壁管防磨效果较好,但影响锅炉换热,不能无限制地将浇注料防护层提高,高度一般控制在35~40泄漏区域恰恰在浇注料上线与水冷壁管接触的根部。分析原因为:浇筑的防护层厚度超出水冷膜式壁形成凸台,上升的细灰紧贴膜式壁下落到此处台阶后,反弹到根部,加剧了水冷壁管的磨损并最终导致泄漏。
1.4锅炉负荷加不上去
  锅炉给水的温度低设计为l50℃实际只有104℃是制约锅炉负荷的一个直接因素。
2技术改造
    针对上述问题,2007开始该公司先后对5#和7#锅炉实施了改造,2008年又对4#和6#锅炉进行了改造。
2.1  中心筒改造
    (1)更换制作材料。改用由瑞典进口的31 0s料制作,以提高中心筒在高温环境中的热稳定性,减少其变形量。
    (2)结构尺寸改进。由咖15mmX2000m圆柱形筒改为上粗下细的结构,上部直径为1500mm下部直径1300mm中部由大小头过渡。这样的结构对提高中心筒分离效率有很大益处,而分离效率的提高对锅炉负荷提高帮助很大。
(3)对安装结构进行改进。改进后的安装结构为:在中心筒上口四周径向均匀布置舛艮lCr25Ni20Si2材料的l0#槽钢,托起中心筒,筒与槽钢不焊接,预留1°mm膨胀缝;一端与护板的内套圈焊接,再用8跟拉条均匀焊在筒的四周;另一端与护板焊接,起到吊挂中心筒的作用。实践证明:这样的安装结构更为安全、稳定。
2.2风帽改造
    (1)将原有的风帽全部剔掉,露出布风板;
    (2)将原来布风板上的开口每隔一个堵上一个,未堵的风口口径由原来的25扩大为40mm等腰三角形布置;
    (3)按照新开口的位置安装、焊接风帽底座;
    (4)在底座上再加装大钟罩风帽,插入到位即可;
    ⑤在底座问打上浇注料;
    (6)改造风帽的同时将原来的价渣管也改造为铸耐热合金钢。
2.3沸上段水冷壁防磨改造
    此处的改造分2步进行。第1步,对水冷壁管增加防磨措施。有2种方法供选择:一种方法是在浇筑层上11进行金属喷涂,此方法首先对水冷壁管及鳍片基面进行磨光处理,然后采用稀有金属(Cr. Ni、Mo< Al等)粉末按着一定配比,利用高温气枪喷到水冷壁管已处理好的基面上,此项技术实施简单易行,在4#、6#、7#呙炉上应用后,使用周期仅为1a;另一种方法是将此处的水冷壁管改成耐磨的铁铝瓷包敷管,此技术是国内最先进的一项技术,它将防磨瓦和锅炉管有机结合,外侧耐磨,内侧承压,将应力集中、台阶突出、局部阻力和焊接等疑难问题有效解决,能将水冷壁管使用寿命延至3a以上,缺点是施工难度大,周期长。第2步,对此处的浇筑料结构进行改造。将原来凸出水冷壁管的浇筑料剔除,将鳍片下延至弯头下。打浇筑料时,其立面与水冷膜式壁平齐。这样,取消台阶就等于顺膜式下降的灰尘颗粒没有了反弹的跳板,此处的磨损自然就消失了。
    2007~5#锅炉大修改造时,水冷壁管全部更换成了包敷管;200 8年4#、6#、7#锅炉也用此法进行了改进,均取得了满意的效果。
2.4提高给水温度,增加锅炉负荷
    2008年该公司在节能降耗上下功夫,为了将多余的中压蒸汽进行回收,避免造成更大的浪费,决定增设冶高压加热器。当年10月2台高压加热器全部投用,给水温度提高到130℃左右,锅炉负荷也相应提高了3~4t/h
3、结束语
改造后,经过效能检验,各部参数、指标正常,负荷达到75t/(h台),运行周期由改前710诞长至改后的100d以上。生产运行成本显著下降:①因锅炉给水温度提高,每月多产蒸汽费用约70万元;②中心筒使用周期延长,由原来的1a-大修延长到3a大修,每年节约大修费用32C万元;⑧大风帽使用周期由1a长至3a每年节约36万元;④每年减少因水冷壁泄漏启停炉费用60万元。以上4项合计每年节约1256元。
    意甲直播cctv5销售生物质锅炉,同时我们还大量销售木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。

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