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130t/h锅炉燃烧调整试验研究 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-08-11

    通辽热电厂五期工程安装1台杭州锅炉厂生产的NC - 130/3.82 - Ml1型自然循环中温中压燃用褐煤的煤粉锅炉。锅炉于2003年12月1日通过72.24 h试运,正式投入生产。投产后锅炉存在燃烧效率低、灰渣可燃物含量高等问题,使机组经济性大大降低。通过对锅炉进行燃烧调整试验,机组达到了最佳的经济运行工况。
1、锅炉基本特性
    NC - 130/3.82 - M11型锅炉为单锅筒、自然循环、集中下降管、“Ⅱ”型布置的固态排渣煤粉锅炉,室内布置。制粉系统为风扇磨制粉系统,燃用煤质为褐煤,配有4台FM220 - 420Ⅱ型风扇式磨煤机。四角式煤粉燃烧器布置在炉膛的两侧墙,四角切向燃烧可获得良好的空气动力工况,气流在中心形成<P350 mm的假想切圆,燃烧器是低NO。浓淡燃烧器,意甲直播cctv5销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
2、存在问题及原因分析
2.1存在问题
    锅炉投产后存在燃烧不稳定、火焰颜色暗红、炉内燃烧工况整体较差,飞灰可燃物含量9.05%,东侧炉渣可燃物含量55.65%,西侧炉渣可燃物含量47.96%.固体未完全燃烧热损失高达15.59%,锅炉效率仅为76.40/0(比设计值(90.6%)低15个百分点)等问题。
2.2影响锅炉经济性的原因
2.2.1煤粉细度
    煤粉细度是煤粉的主要指标之一,煤粉越细总表面积越大,挥发分析出较快,燃烧越完全,燃烧时固体未完全燃烧损失越小。锅炉设计的煤粉细度为R90=45%,调整之前对锅炉各一次风管煤粉细度进行测量,发现煤粉细度普遍高于设计值,而且从炉底取渣的情况发现炉渣中存在很多未燃尽的大颗粒煤粉。通过以上分析我们可以得出结论:煤粉细度不合理是造成炉渣、飞灰可燃物含量高的重要原因。
2.2.2炉膛氧量
    影响燃料完全燃烧程度的重要因素之一,是炉内空气供给量是否充足。锅炉氧量的多少决定炉内燃料的燃尽程度,但氧量过多也造成排烟损失增加,确定最佳的锅炉燃烧所需氧量,可使锅炉达到最佳的热效率,提高机组的经济性。而调整前实际测量炉膛出口氧量仅为2.6%,锅炉处于欠氧燃烧状态,这也是造成锅炉燃烧效率低下的重要原因之一。
2.2.3一次风速
    燃烧器保持适当的一次风速,是建立正常的空气动力场和稳定燃烧所必须的。一次风速过高会推迟着火;过低则容易烧损燃烧器。通过调整前一次风速的测量试验,发现锅炉各一次风管道风速不一致,个别喷口风速偏离设计值较多,造成切圆形成不好,影响锅炉燃烧效率。
3、燃烧调整试验
3.1煤粉细度调整
    锅炉采用风扇磨直吹式制粉系统,通过调整磨煤机出口分离器挡板位置调整煤粉细度。调整前煤粉细度R90为50%~60%,调整后分离器挡板位置刻度为3.5,煤粉细度Rgo<40%,虽然锅炉设计煤粉细度为45%.但该数值并不是绝对的,调整后磨煤机通风量及各管道一次风速没有明显的下降,不会出现堵管和烧损燃烧器的情况,从飞灰、炉渣及炉内燃烧状况看煤粉细度保持在这个数值是合理的。调整前后煤粉细度数据见表2。
3.2 -次风速调整试验
    一次风速受一次风管道上可调缩孔的开度和一次风温的影响。运行中一次风温基本不变为115℃,因此调整对象主要是一次风管道上可调缩孔的开度。锅炉设计喷口一次风速为20.3 m/s,折算到管道风速为27.7m/s,调整后锅炉各一次风管道风速基本调平,风速接近设计值,炉膛出口氧量和负压的波动值较调整前趋于稳定。调整后各一次风管风速、风量见表3。
3.3氧量调整
    锅炉在额定负荷运行时,调整炉膛出口氧量为4.5%、5.0%、5.5%,其他运行参数不变的情况下,每个工况稳定燃烧2h,取飞灰、炉渣做可燃物分析,通过3个工况的试验确定锅炉运行的最佳氧量。
    各工况试验飞灰、炉渣可燃物含量分析结果、炉内温度场试验数据见表4。由试验结果可以看出:不同工况下飞灰、炉渣可燃物含量有较大的变化,并且随着氧量的增加,飞灰、炉渣中可燃物含量逐渐降低,炉内温度场逐渐提高,燃烧状况趋于良好,第二、第三工况火焰呈现金黄色,负压波动明显减小,从第三工况飞灰、炉渣可燃物分析结果看,如氧量继续提高,飞灰、炉渣中可燃物含量还有下降的余地。
3.4热态二次风配比调整
    经过以上调整,锅炉燃烧效率有很大提高,但通过调整燃烧器的二次风挡板,改变二次风的分配方式,可进一步改善炉内的燃烧状况。锅炉原设计二次风速为50m/s,实际运行中由于炉膛漏风和磨煤机通风量增加等原因,二次风速低于设计值,试验中适当关小一些二次风挡板,可提高其他层的二次风速度,增加炉内扰动,提高炉内燃烧稳定性。试验分2种工况进行,每个工况锅炉均满负荷运行,氧量5.5%。第一工况二次风挡板开度为:上层二次风挡板开度100%,中层二次风挡板开度60%,下层二次风挡板开度为100%;即二次风挡板束腰型运行方式。第二工况二次风挡板开度为:上层二次风挡板开度60%,中层二次风挡板开度80%,下层二次风挡板开度100%;即二次风挡板正塔型运行方式。每种工况稳定燃烧2h,试验结束后取飞灰、炉渣进行可燃物含量分析,进而确定最佳的运行方式。
    2种工况下炉内温度场和氧量,负压波动幅度没有明显的变化;从飞灰、炉渣的情况来看,二次风挡板正塔型运行方式要好于束腰型运行方式,这是由于试验时停2号磨煤机,1、3、4号磨煤机运行,此时下层四角一次风喷口均有煤粉,上层只有2、4号角一次风喷口有粉,下层粉量大,关小上层和中层的二次风挡板使下层二次风量增加,能够及时地补充燃烧所需要的氧量,使燃烧器区燃烧更加剧烈,燃烧效率提高。而且下层二次风速增加能够起到托住煤粉的作用,增加煤粉在炉内燃烧的时间,燃烧得更彻底。试验数据见表5。
4、锅炉热效率试验
    为检验锅炉燃烧调整试验效果,进行一次锅炉效率试验。锅炉在100%负荷下效率为91.05%,试验时飞灰可燃物含量0.44%,炉渣中可燃物含量6. 97%。对比燃烧调整前后的锅炉效率试验结果,调整后锅炉效率提高14.65个百分点。
5、结束语
    锅炉经过燃烧调整试验后,飞灰、炉渣中可燃物含量明显降低,锅炉效率达到91.05%,比调整前高近15个百分点,锅炉运行状况良好,燃烧调整试验取得了比较好的效果。
    a.从炉内燃烧情况看,二次风量配比正塔型配风方式好于束腰型配风方式。建议锅炉平时运行中,适当关小上层和中层二次风门,加大下层二次风,使其能够托住煤粉燃烧,增加煤粉在炉内燃烧时间,降低炉渣中可燃物含量。
    b.调整后一次风速和一次风管道的可调缩孔开度比较合理的,锅炉正常运行时,不要对一次风管道的可调缩孔进行调整。
    c.煤粉细度合理,如果没有堵管或炉膛内结渣的情况出现,不要对磨煤机出口的分离器挡板进行调整。
d.锅炉在额定负荷下运行时,氧量控制在5.5%~6.0%。
意甲直播cctv5不但销售生物质锅炉,而且还大量销售木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。

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