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20t/h链条炉排锅炉改造为10t/h循环流化床锅炉的实践 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-06-23

0、前言
     湖北东方化工有限公司动力分厂1台现役SHL2.0-2.5/400-A链条炉排锅炉,经多年运行并多次检修,已不能满足企业对工业锅炉的热效率、环保、操作等各方面的要求。根据经济运行原则,我厂委托开封得胜锅炉有限公司将20 t/h链条炉排锅炉改造为SHXF 10-2. 5/400-AⅡ外循环流化床锅炉。
1、改造方案
1.1整体布置
    考虑到原锅炉在改造过程中,其供热能力已发生变化,循环流化床燃烧和链条炉排燃烧原理有较大不同,因此在原锅炉整体布置的基础上作以下调整。
    (1)取消原锅炉炉膛及炉排,取消原前部受热面,布置流化床、分离器和返料器。
    (2)原锅炉的水冷壁系统(包括集箱、下降管、导汽管)全部拆除,对水冷壁重新进行设计,作为锅炉改造后的受热面。过热器、对流管束、省煤器、空气预热器均保持不变。
    (3)保持原锅炉总体宽度不变,长度不变,高度不变,意甲直播cctv5销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质生物质颗粒燃料。
1.2具体改造
    (1)基础部分:20t/h链条炉排锅炉改10t/h流化床锅炉后,锅炉容量减小,长度基本不变,整体荷重也基本不变,因此地基在重新改造时不做改动。
    (2)钢架平台:锅炉长、宽、高均基本不变,平台除为方便操作进行局部改动外,整体基本不变。钢架增加部分承重立柱和组合梁。
    (3)锅炉水冷系统:拆除原锅炉水冷系统,重新设计水冷壁受热面、下降管和导汽管,水冷壁均采用∮51 x3管子,下部缠绕防磨环;凝渣管采用∮5l×5管子,并缠绕lCr18Ni9T1防磨钢筋,以增加其使用寿命。
    (4)燃烧系统:拆除原锅炉燃烧设备,采用传统的外循环流化床燃烧方式。
    ①流化床:流化床由布风板及风帽组成,布风板与锅炉下部钢架固定联接。流化床有效面积1.4m2,共布置风帽100个,风帽上小孔直径为咖6 mm,风帽由耐热钢制造,平均风速为35 m/s。流化床内采用分级燃烧,一次风由布风板进入燃烧室,二次风由密相区与稀相区结合面送入,床内不布置埋管。
    ②分离器:在炉膛出口采用高温旋风分离器,烟气从旋风筒入口切向进入,烟气入口速度在22 m/s左右,分离器出口喉管用310S耐热不锈钢制成,工作温度为900℃左右。分离器简体用磷酸盐异形砖砌筑而成,分离筒直径1500 mm。
    ③返料器:采用2台流化床式返料器,其结构采用“U”型非机械密封阀,返料器内布置小型风帽,且对“U”型阀两边配以不同的风帽小孔孔径,保证了返料风、松动风的正常。
    ④炉墙:考虑到原锅炉的炉墙为重型炉墙,在不改变原锅炉房基础负荷的前提下,本锅炉的炉墙仍采用重型炉墙。内衬采用耐火砖砌筑,耐火砖外用红砖砌筑,关键部位采用流化床专用耐磨耐火浇注料及磷酸盐耐磨砖,过热器后炉墙基本不变。
    ⑤辅机系统:原锅炉的鼓风机、引风机进行更换,增加二次风机和给煤机。改造后锅炉给煤机采用1台∮219螺旋给煤机,布置在炉前侧,给煤系统由调速电机、减速机和螺旋绞龙3部分组成。根据锅炉负荷,风机选型如下:一次风机型号为9-16N07.ID,配用电机75 kW,2 900转/分;二次风机型号为9 -19N08D,配用电机15 kW,2 900转/分;引风机型号为Y6 - 41NO11. 7D,配用电机75kW,1 480转/分。
2、使用情况
    锅炉改造后,通过正常运行后发现,存在以下3个问题。
    (1)锅炉燃烧工况不稳定,炉膛温度和料层控制不稳。
    改造后锅炉运行炉温一般为850℃左右,返料器温度为650℃左右。增加燃煤后依然不能有效地提高炉膛温度,并且炉膛料层控制高度不够,料压在3 500—4 000 Pa。
    经过检查发现,锅炉返料循环灰量比较大。经分析,认为锅炉旋风分离器分离效果太好,分离下来的物料量比较大,循环灰温度低导致炉膛温度不高。另外,流化床床面空间不大,导致炉膛蓄热能力差,直接影响锅炉稳定运行。
    (2)锅炉出力达不到设计要求。
    改造完成后,通过正常生产运行统计发现,该锅炉出力最大达到8 r/h,只达到设计标准的80010。
    经分析,认为锅炉运行不稳定,负荷不能完全带动,导致锅炉出力不够。
    (3)燃煤不能完全燃尽,煤渣含碳量高,锅炉运行煤耗过高。
    锅炉改造后,由于炉膛温度不高,燃煤在炉内燃烧不完全,锅炉运行排出的热渣为青色,有明显的机械不完全燃烧迹象,直接导致锅炉的蒸汽/煤单耗过高。
3、再次改造
    针对锅炉改造使用后出现的问题,我单位和开封得胜锅炉有限公司一起对锅炉进行了会诊,决定实施二次改造,改造方案如下。
    (1)对分离器喉管进行改造,对原喉管下部进行切割,沿喉管一周割掉部分不锈钢板,宽度约220mm,降低其分离效率,减少循环灰量。
    (2)扩大流化床截面积,增加物料燃烧空间和蓄热能力。在不动水冷壁系统和不影响安全前提下,拆除流化床前、后部分炉墙(流化床密相区以下).将炉墙厚度变薄,进而扩大流化床密相区面积。再次改造后流化床截面积由O.7×1.85 Ill2增加为0.93 x1.85 mz。
    (3)增加流化床风帽个数,根据计算增加风帽32个。因为拆除了流化床前、后部分炉墙(流化床密相区以下),所以风帽在原布风板前、后两侧各布置16个。
4、再次改造后运行效果
    锅炉再次改造后因生产需要连续运行了5个月,在此期间,锅炉运行稳定,未出现一起运行故障。改造后锅炉炉膛温度在950℃左右,返料器温度在850~ 950℃,锅炉出力由以前的8t/h提高到12 t/h,蒸汽/煤单耗由改造前的225 kg/t下降到195 kg/t,锅炉改造取得了圆满成功。
5、结束语
    随着国民经济持续发展,有许多旧锅炉已不能满足企业生产需要,而重新上新设备,往往又受到场地和资金等条件限制,旧锅炉改造是这些企业的第一选择。这种改造虽然看似简单,但有一些细节必须要做好,如热力计算和烟风阻力计算等。因为改造只是改造部分系统,还有一些系统仍保留原有旧系统,改造后各系统还存在一个匹配问题,需要实际磨合。

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