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200MW火力发电机组锅炉顶棚管泄漏原因分析 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-04-21

1、故障情况
   某发电厂200MW锅炉在B级检修后做水压时发现水平烟道顶棚过热器管A—B数第76根管背火面发生泄漏,管子至泄漏时共运行约58000小时。
    意甲直播cctv5销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
    检查发现外壁有一条长约105mm裂纹,裂纹较平直,最宽处约2mm,部分已贯穿管壁,漏口粗钝,管子内外壁情况良好,无明显的氧化、腐蚀情况。测量裂纹中部和端部测量管子外径,结果如下:
    裂纹中部:∮42. 26 - 42. 18mm
    裂纹端部:∮41. 70 - 42. 04mm
    测量管子漏口处和端部的壁厚:
    裂纹中部:4. 10 -4. 18mm
    裂纹端部:4.13~4. 20mm
    以上测量可以看出:管子外径和壁厚与设计值相比无明显变化。
    A侧端头沿裂纹延伸方向的管子内壁,有一条沿裂纹方向的平直浅表裂纹,且裂纹有向外壁发展的趋势,该裂纹和金相组织为铁素体+珠光体,珠光体仅轻微球化,组织总体正常。
    B侧端头的管子内壁沿裂纹延伸方向,虽然外壁没有发现裂纹,但内壁有两条明显的平直浅表裂纹。
    裂纹中部开口最宽处为贯穿管壁的裂纹,组织为珠光体+铁索体,珠光体仅轻微球化,组织总体正常。
2、化学成分分析
    管子取样做化学成分分析,分析结果见表。
    化学成分分析表明管子化学成分符合规程中的要求。
3、故障分析
    1)从管子的宏观来看,外壁裂纹平直单一,破口粗钝,主裂纹附近没有发现微小裂纹。
    2)测量管子外径和壁厚均正常,符合设计要求。
    3)金相组织检查表明管子无过热迹象。
    4)沿裂纹方向管子内壁均有笔直的浅表裂纹,分析为轧制时候遗留。
    综合管子的运行情况、外观、金相和化学成分分析结果,管子泄漏原因为:管子轧制时在内壁遗留下轧制裂纹,运行过程中裂纹扩展,从而在水压试验时沿裂纹处发生泄漏。
4、结束语
    为了防止此类事故的发生,应在入厂时严格检查厂家的制造资质,产品出厂质量证明文件等,并抽样进行无损检测。

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