河南省意甲直播cctv5科技有限公司欢迎您!   意甲直播cctv5服务热线:13409999881(贺经理)
意甲直播cctv5 > 动态 > 秸秆粉碎机新闻动态 > 反击式粉碎机后的粉尘治理

反击式粉碎机后的粉尘治理 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-24

1、概述
    备煤车间装有2台反击式粉碎机,用于将混合好的炼焦原料煤进行粉碎后送往炼焦车间。主要技术参数为:型号:MFD-200型;转子规格:∮100 mm×1200 mm;转速:980r/min;电机功率:220kW,6000 V;粉碎细度:3mm,≥72%;运行方式:一开一备。
    自投产以来,大量的煤粉经常从粉碎机下部溜槽与皮带输送机的接口处喷出,造成该岗位非常严重的粉尘污染,影响工人的正常作业和身体健康。
2、原因分析
    为了对粉碎机后的粉尘进行彻底治理,经现场观察、分析,找出了粉尘形成的原因:
    1)与风机原理类似,高速旋转的粉碎机转子在粉碎原料煤的同时,不断把粉碎机上部溜槽中的大量空气甩到机尾溜槽,并在此处形成一高压气流区。这一高压气流的一部分被除尘器的进口管道吸走,另一部分则携带大量煤粉,从下部溜槽缝隙中冲出。
  2)机尾溜槽前部成直线型,且通流面积大,对高压气流的阻力小,高压气流主要从溜槽出口冲出。
    3)为粉碎机配备的除尘器吸尘点较分散,吸尘管道长且弯头多,使吸尘的阻力大,加之各个除尘罩与机尾溜槽没有密封,在吸人粉尘的同时,也将溜槽外较清洁的空气一并吸人,无形中削弱了除尘器的除尘能力。
    4)除尘器过滤后的粉尘由螺旋输送机集中回送到皮带机,其出口位置正好位于吸尘罩的下方,回送的煤粉会马上被高压气流吹散,叉由吸尘管道吸走,造成二次污染。
3、治理方案
    通过以上原因分析,制定了如下的具体治理方案:
    1)导致粉尘污染的直接原因是粉碎机高速旋转产生的高压风。以往的做法是尽力做好粉碎机后的溜槽与皮带机的密封,将此部分高压风堵在溜槽里面,阻止其携带煤粉喷出。但为保证煤料顺利从溜槽中流出,溜槽的前出口是无法完全密封的,这正是粉尘喷出的主要通道。能不能变“堵”为“疏”,设法减小风的压力呢?
    参照离心式风机的原理,当粉碎机转子旋转时,在其上部进料口处由于空气的流速急剧增大,根据伯努利方程,会产生一个压力较低区域(经过我们现场测试,确实存在这个低压区)。如果将转子下部的高压区和上部的低压区连通起来,气流就会在压差的作用下,由粉碎机出口的高压区再返回到进口的低压区,从而形成气流在粉碎机系统内部的闭路循环,卸掉粉碎机后溜槽的风压,减少粉尘的对外排放量。具体的做法是:用2个∮377 mm的通风管从侧面将2台粉碎机的进口溜槽连接起来。并将1#粉碎机(假设2#机运行,l#机备用)的反击板调高,使气流可以从2#机下部溜槽通过1#机内部返回到2#机的进口,再被转子甩到下部,如此反复,形成循环,风的压力便大大减小。
    2)为保证大部分气流从1#机返回,而不是从粉碎机后溜槽的出口冲出,就必须尽量减少气流回送路线上的阻力,并相应增大气流向出口的阻力,也就是说要“前堵后疏”。为此,我们根据流体动力学的原理,对粉碎机后的溜槽实施了几项改造:一是加高1#、2#粉碎机下部的连接溜槽,使气流回送的流通面积加大,阻力减小;二是把机尾溜槽出口部分截面形状由直线型改为折线型,在每个收缩口处后设置一个膨胀空间,气流通过此部分因节流阻力增大,在膨胀空间流速放慢,所携带的较大尘粒会失去大部分动能而沉降下来;最后在出口处设一放空管,以进一步卸压。这样从溜槽出口逸出的粉尘就微乎其微了。
    3)去掉除尘器的两个吸尘点(因为在此两处除尘已不必要),并对剩余的一个吸尘点与机尾溜槽封闭,吸尘管道密封消漏,以集中发挥除尘器的除尘能力。
    4)对除尘气过滤后煤尘的回进口进行移位,出料口由溜槽内部移为外部,防止再被气流吹起,用布袋将煤粉集中到料槽中,由人工清理。由于此时气流形成了闭路循环,由除尘器吸人的煤粉很少,工人的劳动强度并不大。
    改造前后装置示意图如图1和图2所示。
4、改造效果
    改造前后粉碎机后现场粉尘浓度测试见表1。
    经过改造,粉碎机后的粉尘浓度减低了93%.污染现象得到了有效治理,粉尘清扫量大大减少,改善了工人的作业环境。此次改造投资小,没有增加日常操作费用,效果好,为该类型的粉碎机后的粉尘治理提供了一个简便有效的方案。

  • 上一篇:反击锤式破碎机转盘设计改进
  • 下一篇:反击式粉碎机起动和传动方式的改造
  • 更多
    意甲直播cctv5
    木屑颗粒机