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TC-1164篦冷机及配套锤式破碎机出现的问题及改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-07-11

    某公司2500t/d新型干法生产线配用的TC -1164篦冷机及配套∮1000x3000锤式破碎机设计合理,使用效果较好。在多年的使用_中,对出现的一些小问题小改小革,使系统更趋于完善。
1、锤式破碎机轴承座润滑的改进
    1)轴承座润滑存在的问题
    原轴承座润滑采用侧加油挤压润滑,即在两侧轴承端盖的上部设有配压弹簧式注油孔,用黄油枪注入L-3号锂基脂进行润滑。此方式存在两个问题:一是人工注油不方便。特别是主传动侧,主传动皮带轮直径大,加之防护罩高度达1.4m,从皮带轮外侧注油非常困难。从皮带轮内侧注油地方狭小,主电动机与机体之间横向间隙只有0.3m,而皮带轮与机体之间纵向间隙仅有0.2m,人只能横向侧身进入,再纵向靠近轴承座,而且只能从轴承座外侧端盖油孔注油,内侧因空间小黄油枪摆不开。二是侧面挤压润滑存在有一定的不足。因为该处轴承座温度高,除自身产生一定的热量外,还有破碎熟料带来的热量。特别在夏季,轴承温度居高不下,均在60℃以上,仅靠侧面挤压润滑油量是不够的。
    2)轴承座润滑的改进
    将轴承座润滑改为中间润滑,使润滑油直接进入轴承内部,见图1所示。
    首先在原轴承座吊装螺栓孔内打一个∮10mm的孔,将轴承座打透。该孔正好与轴承的中间槽对齐(原配用轴承型号:22338CAFE4;老型号:113638)。然后再做一个连接件,中间打有∮8mm的通孔,一端设计丝扣与吊装螺栓孔丝扣一样,另一端做一个止退扣,与胶管配合。最后胶管在篦冷机侧面上引出,离地面1.2m高的地方焊接螺旋式加油杯。2005年6月使用该润滑方式后,不但有利于轴承润滑,而且人工注油非常方便,站在地面上就可以了。
2、锤头的改进
    原锤头材质选用ZGMn13A,破碎熟料量14万t,有时赶上窑况不好,连续出大球或掉窑皮,锤头的寿命仅为10万t左右。为进一步提高锤头的使用寿命,我们对锤头进行了改进,在锤头的两受力侧面上,增加了3对中60mm的半圆形耐磨筋。同时在铸造上掺入微量铬和镍等元素,使锤头具有良好的耐磨性和冲击硬化性能。新锤头破碎熟料量增加至20万t,有效提高了锤头的使用寿命。
3、篦冷机传动轴钢套松动的固定
    1)钢套松动的原因
    篦冷机传动轴传递较大的动力,推动第一段、第二段的熟料前进。为保护轴与曲柄连杆,在主动轴上装有钢套,在曲柄连杆上装有铜套,均属过渡配合。钢套与铜套的配合属于间隙配合,为保证其间存有润滑油,最小径向间隙不能小于0.30mm。工作时铜套与钢套之间充满0号锂基脂润滑油,通过曲柄使钢套在铜套内旋转传递动力。铜套的磨损量非常大,当铜套径向磨损量达到2mm以上时,传动震动加大,引起传动轴与钢套的过渡配合发生松动位移,随着震动的加大,在传动扭矩的作用下,使传动轴与钢套产生相对运动,传动轴发生磨损。
    2)钢套的固定
我们经过多次观察,发现传动轴与钢套的磨损部位,大都在主传动轴偏心轮这一边。为防止传动轴与钢套的松动磨损,对钢套进行了固定,如图3所示。在钢套的法兰处打3个∮10mm锥度孔(与M8沉头螺钉相配),在偏心轮上钻孔并攻M8的螺丝孔,用3颗M8的沉头螺钉来固定钢套。使用该技术后,近一年多来没发生传动轴与钢套松动磨损现象。只是钢套外径受铜套的摩擦有些磨损,当钢套外径磨损超过1mm时,就进行更换,拆卸M8螺钉非常方便。

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