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PCG2022单段锤式破碎机系统的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-06-04

    某公司2条2500t/d生产线石灰石破碎均化由一台PCG2022单段锤式破碎机和一台DB600/20侧式悬臂堆料机来完成。2003年8月份一线投产,石灰石破碎系统经过短期调试,各项指标即达到设计能力。2004年二线投产后,石灰石破碎系统能力不足,我们对其进行改造,把台时产量提高至800t/h。现将经验总结如下。
1、系统工艺设备
    破碎系统设备见表1。
2、提产过程中存在的问题及解决
    1)重型板式给料机喂料量不够。原设计是变频调速控制,当调至最快50Hz时只能达到600t/h左右,主要原因是石灰石下料口不合理,板式给料机上的物料堆积厚度仅400mm。
    原下料口为钢筋混凝土浇注梯形地坑,地坑左右两侧有混凝土墙及水管和电缆线路,铲车只能从前面上料。清除两侧的障碍,对水管和电缆线路进行改造,并用钢板进行防护,使铲车也能从左右两侧上料。使下料口由原来的单面铲车供料改为三面铲车供料,重型板式给料机输送石灰石的厚度由400mm提高至800mm,最大喂料量可达1000t/h。
    2)石灰石下料口地坑内的钢轨经常折断。石灰石下料口内为防止砸坏和磨损,铺设了火车钢轨,如图1所示。原钢轨直接固定在下料坑壁预埋铁上,钢轨间距30mm,之间是空隙。随着下料口内物料堆积厚度增加,部分石灰石块卡入钢轨缝隙,在石灰石向前运动过程中扭断钢轨。断钢轨进入破碎机,造成设备损坏。
    我们在钢轨之间焊上钢筋笼,用∮16螺纹钢呈井字形分布在钢轨之间,焊接在钢轨上,焊完后在钢轨之间浇注混凝土。既防止石灰石块进入钢轨间隙,又起到加固钢轨作用,解决了断钢轨问题。
    3)破碎机经常出现饱仓,锤头磨损加剧。原来破碎台时产量在550t/h时,每套锤头可破碎70万t石灰石,锤头消耗0.15元/t。台时产量提高至800t/h后,破碎机经常出现饱仓,造成锤头磨损加剧,每套锤头可破50万t石灰石,锤头消耗在0.2元/t。
    我们对锤头进行了改进,改进后增加了锤头质量,提高了破碎能力,改进前锤头116kg/个,改进后126kg/个,改进前后锤头结构见图2。改后锤头的厚度没有增加。根据破碎机的结构,锺头的厚度有增加5mm的余地,今后还可作试验性的改进。
    改后每套锤头可破石灰石80万t,锤头消耗0.125元/t。
    4)篦板经常发生变形和断裂,出料粒度≤25mm仅达85%,主要原因是产量提高后篦子受力增大,疲劳失效,造成变形和断裂。
    对篦板进行了改进,篦条厚度由原25mm改为28mm,篦缝由原先30mm改为27mm。改后粒度合格率提高至95%以上,篦板使用一年没有发生故障。
    5)提高台产后破碎机扬尘加剧。破碎机和2条胶带输送机的除尘主要由序号6袋除尘器完成。2条收尘管道,一条接到序号3胶带输送机头部,一条接到序号4胶带输送机尾部,靠阀门调节风量,通过序号3胶带输送机的密封罩,使破碎机腔内形成负压,达到收尘的效果。
    提产后2条胶带输送机不增加扬尘,破碎机人口及检查门等部位扬尘增大,通过调整密封效果仍较差。对除尘管道进行了改进,在破碎机的前检查门处安装了一个∮500mm的除尘管道接至序号6除尘器,通过手动蝶阀调节各管道的收尘风量。另在石灰石入口处增加喷水喷头,降低扬尘。改后扬尘达标。
    6)序号4胶带输送机经常发生超负荷跳停,带料停车还造成减速器内置逆止器失效。经研究是胶带输送石子堆积太厚,而皮带倾角13.9。,倾角较大,皮带输送机超负荷过大。我们通过改变电动机和减速器的传动带轮的直径提高胶带速度,由1.25m/s提高到2.0m/s,因减速器内置逆止器经常发生故障,在改电动机带轮的过程中在电动机端增加了一台电磁抱闸(ED80/6),解决了倒车问题。
3、改进效果
    改进前后主要参数对比见表2。
    由表2看出,经过改造,石灰石破碎系统的台时产量由550t/h提高至800t/h,破碎粒度合格率也有一定的提高,设备能保证长期安全运行,按年使用石灰石250万t计算,改后年可节电约225万kWh,年可节约锤头费用6.25万元,经济效益可观。

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