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PCHA-0808环锤破碎机的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-05-01

    2005年富强洗煤厂原煤车间改造完成设计入洗原煤能力为200吨每小时。由于生产工艺需要,破碎力度的要求安装了4台破碎机,一段为双齿辊破碎机,破碎力度为≤50mm。二段为PCHA- 0808环锤破碎机生产能力为0~150吨/小时,破碎粒度为<30mm。
1、PCHA-0808不锤破碎机及其存在的问题
1.1 PCHA-0808环锤破碎机结构及工作原理
    PCHA-0808环锤破碎机由转子,机体,调节结构等主要部分组成。电动机通过弹性柱销联轴器直接驱动转子。
    转子部分由主轴、端板,隔板,锤销.环锤、齿锤等主要零件组成。环锤吊挂在锤销上,锤销安装在端板和隔板上,端板和隔板用平键和螺母固定在主轴上。
    机体部分由上机壳.破碎板、筛扳,反击板、衬板,托板等主要零部件组成。破碎板和筛板安装在托板上。托板的一端用轴悬挂在上机壳两侧的轴座上,另一端通过连接板与调节机构相连。衬板安装在机壳两侧的内壁上,用以保护机壳不受磨损。破碎板,筛板,反击板和转子形成破碎腔。
    调节机构部分有蜗杆,蜗轮,指针、间隙指示牌等组成,用以调节并显示转子与筛板之间的间隙。
    破碎机工作时环锤、齿锤不仅随转子公转,还能绕锤销自转。物料进入破碎腔后,首先受到随转子高速旋转的环锤的冲击作用而破碎,被破碎的物料同时从环锤处获得动能,高速的冲向破碎板,受到二次破碎,然后落到筛扳上,受环锤、齿锤的挤压和磨削进一步破碎,并通过筛孔排除。
1.2存在的问题
    2005年富强选煤厂原煤车间改造完成后,进入试生产阶段,PCHA-0808环锤破碎机设备可靠性差,问题多,突出表现为:
    (1)故障率高,电气故障报警频繁,平均每天都会出现跳闸。
    (2)锤头,筛板、衬板、反击板磨损快,运行费用高。
    (3)破碎腔堵满,筛板泥死。
    经设备拆检和仔细分析,发现出现故障的主要原因是破碎机筛扳筛7L排列规则且小,不能破碎的大块物料不能及时排除,进而导致细小物料不能及时排除,堵塞破碎腔,进而导致电气事故的发生。其次环锤,齿锤,反击板,衬板材质不好。
2、PCHA-0808环锤破碎机筛板改造
    针对上面出现的问题,安照生产工艺的要求。对PC HA-0808环锤破碎机的筛板进行了改进。
    改造前后的筛板如图1,2所示。
    改进后的破碎板为圆弧形整体筛板,表面光滑,采用“蜂巢式”错落排列筛孔,筛孔为长圆孔。用20mm的锰钢板加工。环锤,齿锤在形状和质量不变的前提下改用锰钢耐磨材料加工。与原有的破碎机筛分装置相比,新装置主要在以下几方面做了改进:
    (1)新增了筛板前端的排料口。锤式破碎机内转子高速旋转时,由于离心力的作用,锤头呈放射状,当物料由破碎腔上部进入后,受到高速锤头的打击并抛向内壁撞击破碎后落到下面筛板上,小于筛孔尺寸的细粒物料从筛孔中排出,其他硬杂物或大块物料在锤子的打击下,排至筛板前端排料口排出。
    (2)采用抗压强度为614MPa的16Mn锰钢为筛板材料,增强了筛板的抗压强度,坚固耐磨,从根本上解决了原来筛板易断裂.磨漏的缺点,延长了筛板的使用寿命,降低了维修工人的劳动强度,减少了繁琐操作。
    (3)通过选取l5、18.20,24mm的筛孔观察落料情况,最后确定采用在筛板上开长80mm,宽24mm的半圆形筛孔,从而有效防止了物料水分过高而阻塞筛孔,而且增加了筛板的透筛率,使合格的物料及时排出破碎腔,降低了过粉碎率,减轻了破碎机的负荷。
    (4)选择蜂巢式筛孔,错落有致,增强了筛板的整体应力和刚度,加快了物料的排出速度,提高了筛板的透筛率和使用寿命。
    (5)在筛板的表面进行表面处理,减小其摩擦力,降低了筛板的磨损。
    (6)为减少振动,延长破碎机配件的使用寿命,将压板与筛板焊接为一体,方便了维修工人进行更换,简化了破碎机的结构,方便了备件的加工和更换。
3、改进后的使用效果
    改进后的破碎机,使用效果明显
3.1电气事故为零
    经过破碎筛板的改进和材质的变化,破碎机能够正常工作生产,没有出现堵破碎腔的情况,由堵破碎腔而引起的电气事故得到了有效的解决;改进后新增的排料口,避免了硬杂质和大块物料的堵塞和对锤头的损坏,降低了事故率。
3.2运行费用低
    改进后的筛板有效延长了筛板、衬板、环锤,齿锤等部件的使用寿命。筛板由过去的每半月换一次延长到每半年换一次,大大减少了维修量。2009年富强选煤厂重介改造后原煤人洗能力由原来的200吨/小时提高到现在的300吨/小时,经过半年的使用破碎机每月换一次筛板,由于煤质变化,矸石.含量特别大时每2月换3次。环锤.齿锤由原来的每周换一次提高到现在的每月换一次。使用寿命的延长,故障率的降低.减少了因设备故障造成的维护和检修成本。
3.3破碎的粒度可以通过筛孔的尺寸调节,都能满足生产工艺的要求,效果比较理想
    有一定得推广和应用价值。

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