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矿渣烘干使用袋除尘器出现的问题和解决措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-12-29

    我公司∮2.4mx25m矿渣顺流式烘干机的除尘采用的是BFRS387-6型反吹风袋式除尘器,处理风量81000m3/h,总过滤面积2 322m2,选用PTFE玻纤覆膜滤袋。使用半年后,出现严重尘现象,特别是开停机时粉尘排放超标。
1、 出现的问题及解决措施
1.1出现的问题
    1)袋室底部四面墙壁、下部花板和滤袋固定底座锈蚀严重,局部出现孔洞,造成粉尘随气流直接进入袋室内部和滤袋。由于袋室内部空间狭小,袋座安装位置紧凑,施工困难,很难保证袋座的气密性焊接要求,有时还会刮坏滤袋,不利于更换滤袋固定座。
    2)顶部滤袋悬挂张紧装置长期在酸性气体的腐蚀下锈蚀,弹簧失去弹性,弹簧调整定位销生锈断裂,失去调整作用,不能保证滤袋的张紧力,造成滤袋挂灰严重,运行阻力增大,影响滤袋收尘清灰效果和烘干机的烘干效率。
    3)出气口气缸与反吹风气缸控制程序间隔时间设定存在一定缺陷,两阀板原设定为同时动作,出气口阀板没有盖严,反吹风阀板动作,反吹风的风量较小,起不到很好的清灰作用,甚至产生二次扬尘。
1.2解决措施
    1)将原袋室下花板、滤袋底座及滤袋悬挂张紧装置的材质由Q235改为lGr18Ni9Ti,提高其耐腐蚀性和可靠性。
    2)在袋室底部四面墙壁敷设不锈钢板,增强袋室的气密性,减少结露。
    3)调整出气口阀板与反吹风阀扳动作的间隔时间,将其调整为:出气口阀板关闭2s后,反吹风阀板动作清灰2s,然后关闭,2s后出气口阀板打开,每个袋室的清灰时间为6s;袋室清灰间隔时间为6s。调整后,袋除尘器运行阻力控制在1800~2000Pa,运行效果良好。
2、日常维护操作采取的措施
  1)及时检查袋除尘器内部滤袋的使用情况和调整滤袋的张紧力,保证滤袋在反吹风作用下的振动清灰效
    果。及时更换损坏滤袋,因为一条滤袋出现孔洞后,其邻近的滤袋更易损坏,直至室内滤袋全部出现
    孔洞。
2)做好袋除尘器的密封、防结露工作。定期检查检查门、排灰装置和灰斗检修孔等部位的密封情况,并及时修理。
    3)除尘器主管道增设3个沉降室和4个清灰门,做好密封,便于清理管道内部积灰,保证管路畅通。
    4)为防止结露,规范袋除尘器的操作。由于矿渣水分较高,烟气水分含量高,沸腾炉开启后,先不投料,对袋除尘器内部预热,待袋室内部温度达到65℃后再投料(露点温度为60℃);停机时,先停物料,再停沸腾炉:同时对反吹风管道进行全部保温。
    5)矿渣先进行晾晒,降低烘干机入料水分,减少袋除尘器的内部结露湿底现象的发生。
3、使用效果
    1)收尘效率明显提高,正常生产运行标态粉尘排放浓度为58.4mg/m3,开机时,由改造前的184.2mg/m3降到现在的94.6mg/m3。
    2)花板及滤袋固定底座使用1年后仍完好,没有锈蚀现象,降低了设备维修量。由于不锈钢板的价格贵,除尘器内部没有全部敷设,目前没敷设的部分仍出现氧化铁层,需进一步研究防腐措旋。
    3)烘干机的烘干效率有一定的提高,引风机叶轮和反吹风机叶轮磨损明显降低,延长了使用寿命,取得了较理想的效果。

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