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1200t/d回转窑的工艺参数优化 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 12-11-14

    某公司1200t/d预分解窑生产线烧成系统采用Ø3.2mx50m回转窑,带五级单列低压损旋风预热器及TDF在线喷腾分解炉。该生产线自2003年3月18日投产后,运转一直不正常,主要症结是在距前窑口12~16m处结喇叭口形厚窑皮,窑径缩小,有大球出不来,被迫停窑,严重影响了生产的正常进行。攻关小组经过近3个月的努力,通过优化工艺参数,使回转窑达标、超产,提高了经济效益。
1、烧成主要工艺设备配置情况
烧成工艺设备配置见表1。
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2、存在的问题
2.1煤质
    天津水泥设计院设计该系统时,对煤粉质量的要求是:Mad<1%、A ad<23%、Vad>25%、Qnet,ad>23 000kj/kg。投产以来,我公司使用的烟煤矿点多,灰分偏高,热值偏低,而且储量少。多数情况下,来什么煤烧什么煤,同时,还要搭配使用地方建陶厂筛余的烟煤碎末。所用烟煤工业分析见表2。
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2.2煤磨
    煤磨设计产量lOtfh,一直未达标。经统计,2005年1~10月份,平均台时产量7.91t/h,煤粉水分在2.5%左右,细度<8.0%,雨季曾出现停窑待煤粉现象。
2.3燃烧器的位置
    所用燃烧器基本水平放置,进出采用传统的“里提外降“的调整办法,坐标位置多在第4象限,内、外风阀门开度比例10:10(全开)。
2.4配料方案
    2005年10月前采用高n、中KH和中JD配料方案,见表3。
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2.5窑皮
    从投产到2005年10月份前,多次在距前窑口12~16m处形成喇叭口形厚窑皮,阻风挡料,圈蛋堵窑,影响回转窑的安全运转。经统计,2004年停窑15次,累计672h,2005年1~10月份停窑12次,累计517h。
2.6操作方面
主要问题是不敢拉风,高温风机转速在1 000r/min左右;燃烧器调整、移动随意性大,每班前后移动2~3次,甚至3~4次,人为干扰火焰。为了提高二次风温,不压篦床,曾一度提倡微正压操作。煤、料不敢加,只是一味的提高窑速,窑内负荷率低,产量低。主要工艺参数见表4。
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3、工艺参数的优化
3.1煤质的改进
攻关小组首先提出改进煤质,由过去长期烧多点煤,改为只烧陕西神木煤(见表2),达到设计要求。同时,均化系统每均化一堆煤,化验室取样做工业分析,及时报到中控室,让中控操作人员心中有数。
3.2煤磨的改造
    煤磨有3个仓,烘干仓长1990mm,两个粉磨仓分别是1750mm和2750mm。磨短仓多,影响磨内通风。后于2005年10月份割去两粉磨仓中间的隔仓板,保留烘干仓,变3仓为2仓,煤磨台时产量由不足8.0t/h,提高到10t/h以上,保证了煤粉的供应。
3.3燃烧器参数的优化
    适当调整燃烧器内、外风道的间隙,变水平位置为倾斜位置,斜度2.8%~3.5%,并由第4象限调为第1象限。通常偏高60~80mm.偏料50~60mm,原则上多在0位煅烧,此时三次风阀阀门开度为60%。当窑尾负压有升高趋势,有结圈倾向时,燃烧器送到窑内800mm处煅烧,同时适当关小三次风阀至50%,延长了火焰,改变了煤灰沉落点,使煤灰均匀降落,改善窑皮的分布状况。改进前后燃烧器位置见图1和图2。
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3.4配料方案的改进
    原配料方案是KH =0.89+0.02,n=2.9±0.1,p=1.5±0.1。攻关小组要求降低熟料中Mg0和S03的含量,逐步提高KH和降低凡。通过改变石灰石矿点和使用陕西神木煤,降低了熟料中的Mg0和S03。在此基础上,逐步提高了Al203和Ca0的含虽,最终配料方案为KH=0.91±0.02,n=2.75±0.1,P=1.6±0.1,见表3。
 
3.5窑皮形状的改善
    过去窑皮呈前凹后凸的倒喇叭口形,而且12m前的窑皮,有蜂窝状小坑;12~16m增厚到700~800mm。分析原因:一是内、外风比例大,有内风“烧蚀”窑皮现象存在;二是内、外风风道间隙的调整,呈后退(向窑外方向)调整,使出口截面积变窄,风压升高,火焰变细,又不敢拉风,火焰形状“细而不长”,使煤灰集中沉降,后部窑皮增厚。
    攻关后,缩小内、外风比例,使外风包住内风。调整内、外风风道间隙,向前推(向窑内方向调),使出口截面积变宽,风压降低,火焰变粗,同时又加大窑尾拉风,火焰“粗而不短”,窑皮前后较平整。从2005年10月6日投料至大修,回转窑已经连续运转了90d,窑皮始终保持在200~300mm之间,倒喇叭口形厚窑皮不再出现。
3.6操作参数的优化
    1)逐步加大窑尾拉风,高温风机转速由1020r/min以下提高到1260r/min以上,并适当增大窑头负压,提倡微负压操作,见表4。入窑物料分解率也从88%提高到93%。
    2)火焰拉长后,曾一度产生低温长焰,后来发现窑用煤秤虚高0.3~0.4t/h.于是加大其用量,提高了热力强度,稳定了产质量。
    3)原设计窑速最高3.975r/min,改造回转窑主传减速器速比后,提高到4.5r/min,同时将生料喂料量加到100t/h。
4)适当加大一次风量和三次风量,净风风机转速由1023r/min提高到1185r/min。风压由23kPa提高到29kPa;内风阀门开度关小到45%~50%,外风阀门开度100%;三次风阀开度由45%提高到50%~60%。
3.7其他方面
    1)利用10月份大修更换了过渡带13~26m处抗剥落耐火砖。
    2)建立开窑开生料磨、停窑停生料磨制度,防止开窑停磨因窑灰掺量过多而烧“软料”,窑挂后窑皮、结球。
    3)临时故障停窑,不再烧空窑,烘窑时窑内带料,相对降低煤灰掺人比例,防止开窑后结球。
    4)窑尾负压上升时,清理烟室斜坡;反之,清理分解炉缩口。
4、效益
    通过攻关,基本上在不改造设备的情况下,将产量提高了280t/d,取得了较好的经济效益,见表5和表6。
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