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TD75型带式输送机尾部小车拉紧装置的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-25

     广州珠江电厂输煤系统带式输送机原使用了12台TD75型尾部小车拉紧装置,实际使用中曾出现较多问题,经多次维修处理,效果并不理想。将其改造为新型拉紧装置后彻底消除了原使用过程中的问题,取得了较好的使用效果。lTD75型尾部小车拉紧装置的主要问题
   由于行走部分采用面接触,导轨与行走轮间隙大,容易形成上下或左右摆动,产生较大阻力,小车运行不畅或根本拉不动。过大的阻力使拉紧小车运行时两侧受力不均,造成带式输送机跑偏,甚至小车翻车,导致人员和设备事故;小车运行不畅,有时重锤的拉力不完全作用在胶带上,造成胶带打滑;小车卡死根本拉不动,带式输送机起动时紧边胶带承受拉力大,影响胶带寿命。
2、新型尾部小车拉紧装置
2.1结构
    新型尾部小车拉紧装置由等边角钢与型钢组焊成的支架(支架配导轨)及拉紧小车2部分组成。固定在小车上的4个导向轮的轮廓配合面为槽形凸弧面,与支架上的导轨配合为线接触,配合间隙小于2 mm,小车下面另有4个定位轮可使小车在轨道上平稳行驶,见图2。
2.2主要优点
    (1)新型拉紧装置材质为优质低碳合金钢,极限许用应力高,使用寿命较长。
    (2)可有效保证拉紧小车行走轮平稳地沿支架导轨直线运行,且防止了运行过程中拉紧小车的摆动,消除了胶带跑偏隐患。
    (3)行走顺畅,重锤能有效作用在胶带上,保证输送带和滚筒间有足够摩擦力,使输送带不打滑并限制其在各托辊间的垂度,保证输送机正常运行。
    (4)重心显著降低,且小车下面装有定位轮,可有效防止小车翻车,保证设备和人员安全。
2.3推广应用
    广州珠江电厂12台TD75型尾部小车拉紧装置均改为新型结构,经1年多的使用,改造后的小车拉紧装置克服了原有缺陷,小车没有再出现翻车和卡阻现象,行走顺畅,重锤拉力全部作用在胶带上,每台带式输送机都相应减少了重量,减少最多的7号带式输送机比原设计少了3 t多配重,将明显延长设备的使用寿命。
  新型尾部小车拉紧装置的改造基础可利用原TD75带式输送机的预埋铁,小车可在车间内整机制作,拆除、安装整个工程约需3天时间。改造工程方便易行,基本不影响设备运行。
    该尾部小车拉紧装置在广州珠江电厂和少数其他电厂的使用,均取得了较好的效果,建议在《运输机械设计选型手册》中推广。

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