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变频调速在带式输送机上的应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-11

0、引  言
    在我国《煤矿安全规程》规定,带式输送机必须加设软起动装置。霍州煤电集团公司李雅庄煤矿大部分采用交流真空接触器直接启动,在使用中存在以下问题:1)由于接触器对电阻进行分段切换,接触器、电阻器等维护维修量大,且碳刷易损坏。大大增加了维护人员的工作强度和运行成本;2)在调速过程中通常采用接触器短接上一级或多级电阻,往往会造成接触器的触点粘在一起,从而导致事故发生或无法实现切换,严重影响系统工作的可靠性;3)运行性能差,难以实现恒减速控制,启动和调速过程中机械冲击大,无法实现恒转矩运行。为此,对该电控系统进行更新和技术改造。
1、带式输送机起动和制动过程分析
    带式输送机在起动和制动过程中,需克服运动系统的惯性,使输送机由静止状态逐渐加速至额定带速运转或减速至停机为止。在起动和制动时必须考虑动负荷,并保证起动、制动时在最不利的情况下确定的加(减)速度能保证物料与输送带间不打滑。
1.1起动过程动栽荷分析
    带式输送机作为一个复杂的机电系统,负载重、带速高,在起动和制动的过渡过程中,输送带中将产生很大的动张力,可能导致输送带的整体或局部滑动,引起输送带传动面及驱动滚筒衬垫强烈磨损和发热,使输送带与滚筒间粘着系数降低,甚至难于继续起动和运行。输送带在动张力的作用下,还会使其安全系数降低,张紧装置负荷显著增大,产生很大的附加位移和冲击,甚至损坏机件。
    带式输送机的起动过程总体分为三个阶段;初动阶段,由牵动整条输送带所需的时间决定:静阻力施加于驱动滚筒的阶段,由静阻力从最后一个托辊组反射回驱动滚筒所需的时间决定:以及输送机起动到额定速度的阶段。
    输送机的起动过程是一个不稳定的工况,由于所采用的交流电机特性的影响,输送带中的动张力往往在起动过程中达到最大值。输送带是一个粘弹性体,在驱动力的作用下会产生粘弹性变形,由于不稳定而产生动张力,同时输送带在起动前各部分的静阻力各不相同,是一个逐级起动的过程。对输送带中的某一带段来说,只有它两端的拉力差大于它所受的静阻力时,才会起动。在起动的一瞬间,静阻力变为动阻力,带段开始运动。在这一过程中,由于静阻力到动阻力的突变,使输送带产生振动,导致输送带截面内的动张力上升。
    带式输送机的起动过程中,输送带的张力在初张力的基础上增加,驱动装置输入的驱动力作用在驱动滚筒绕入点的输送带上,并推动回程输送带。当输入的驱动力突变时,对输送带会产生冲击,产生峰值张力,它和输送机的长度,运行阻力,输送带的力学性质等因素有关。最有效的调整办法是通过软起动装置改变驱动装置的机械特性,使输入平稳变化,以消除峰值张力。
    带式输送机阻转矩的大小与传输速度无关,属于恒转矩负载。在非稳定运动状态下,输送带除受静张力作用之外,还受速度变化引起的附加动张力的作用。动张力与静张力的叠加,引起输送带在驱动滚筒处张力的平均分配,导致输送机的不平稳运行,甚至引发输送带接头的失效及滚筒及其它部件的损坏,破坏输送机的正常运转。
2、技术改造
    皮带是一个弹性体,在静止或运行时皮带内贮藏了大量能量。在皮带机起动过程中,如果不加设软起动装置,皮带内贮藏的能量将很快释放出去,在皮带上形成张力波并迅速沿着皮带传输出去,过大的张力波对皮带及皮带机架均有极大的破坏作用。在2008年一季度在二采区一部和二部皮带成功投用了两套KJPT-220/1140型隔爆兼本安型变频调速装置,皮带电机功率为2*250 kW和2*160 kW,电压1140伏。二季度在地面302,303和304皮带分别投用两套ACS800-04-0260-7+P901和一套ACS800-04-0145-7+P901型号660伏电压等级的变频装置,电机功率为160 KW,90kW和90 kW.三季度在401投用了ACS1013-AIO-BO-+OO型变频装置,电压600 V.功率250 kW。
    在电机启动时,变频调速软启动装置通过改变交流电频率来改变电机转速,按系统调定时间匀速升至运行速度,启动平稳可靠,对整机冲击小,可延长胶带的使用寿命、降低胶带的强度等级,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。无论负荷大小均可实现平稳起动运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合一为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。使用中,重载平稳起动效果明显,系统增加了速度调整功能,可根据皮带机煤量的大小来调节整机运行速度。该系统投入实际生产后,整个皮带机系统及驱动电机的故障明显减少,托辊及滚筒的寿命延长,实现了皮带机多电机驱动时的功率平衡。
3、工业性试验
    启动实测速度图及分析结果如下图1所示。分析速度图可以看到,加速段可以分成3段:A、初始段加速比较平缓,皮带运输机在10 s内有O速,加速到0.8m/s,加速度为0.08 m/sZ。B、系统有一个相对比较陡的加速段,速度由0.8 m/s加速到1.78 m/s,加速时间为5s,加速度为0.196 rrl/S2.没有超过0.2 m/sZ。C、初加速15 s后,开始了主加速段,这段时间为32秒,速度由1.78 m/s加速到4.26 m/s,加速度为0.077 5 m/sZ。
    启动、停车全图如下图2所示。整个加速过程用时47秒,平均加速度0.0906m/s2.减速施闸时间7秒。
4、项目的使用效果和经济效益
    项目使用效果和经济效益:1)改造装机功率1410kW.按照每班皮带启动两次,每次启动3 min,减少启动功率损耗50%.减少空载运行th.每班节电1 410+1 410*6*3/60=1 833度,每天计节约电费l 833*0.52*3=2 859元,每年合计节约电费104.4万元。2)与同期比事故率下降明显,没发生设备和供电事故,减少设备材料,配件投入68万元。3)皮带接头损坏现象降低明显,少做头60个,节约人工材料20万。
5、结束语现场应用证明.采用变频器来改造传统的带式输送机电控系统,不仅技术先进,而且能够创造巨大的经济效益和良好的社会效益。隔爆变频器以其特有的软启动特性,较高的性价比,大大提高了皮带机的可靠性,降低了机械系统损耗,减少了运输系统的维护量,且节能明显。

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