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GX500螺旋输送机吊轴承及尾部的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-09-04

一、前言
    红枫水泥分公司粉磨包装车间安装使用有1台GX500x  12,5m、2台CX500×37m和l台GX500×8m螺旋输送机,负责出库水泥的输送任务。从1985年投产使用至今,4台GX500螺旋输送机的平均故障停机率在12%左右,材料配件消耗月平均1 550元,且每月必须对4台GX500螺旋输送机计划检修,更换易损件,吊轴承一次,这样才能保证生产正常进行。
二、螺旋输送机吊轴承损坏原因分析意甲直播cctv5    吊轴承原设计结构为滑动轴承(如图所示)且数量较多(共计29个)。当螺旋输送机运转时,水泥在螺旋叶片的强制推动下,向右移动,由于滑动吊轴承密封性差,经过吊轴承处的水泥有少量进入滑动吊轴承的轴瓦内,而轴瓦与连接轴之间没有润滑油,只有水泥,运转时轴与瓦之间进行干摩擦,加快了轴瓦和联接轴的磨损,使螺旋输送机中心线很快偏移,运转时左右摆动,吊轴承内发出噪声。当水泥仓满时,水泥在螺旋叶片的强制推动下,压进尾端滚动轴承装置内,磨坏或卡死滚动轴承,造成螺旋输送机过载烧坏电动机,因此每月必须定期对吊轴承进行检修,更换上瓦和下瓦,同时加上新油,检修工作量大,检修材料、配件消耗费用高。
三、改进措施
    将吊轴承的结构由滑动轴承改为调心滚子轴承,联接处采用M16×150的螺旋穿销联接。改进后的轴承可以自动调心,轴承中心线在吊轴承之间可偏移0~ 100,同样运转自如。由于采用滚动密封轴承,轴承外又由两个法兰压紧两个0形橡胶密封圈密封,因此吊轴承密封性能良好。另外在尾轴承端部500mm处,割掉螺旋输送机机壳及螺旋轴,再用厚度4mm的钢板封堵割后的端面,露出尾轴,当螺旋输送机运转时可从尾部观察螺旋输送机运行情况。
四、改进后所取得的效果
    把4台CX500螺旋输送机的29个滑动吊轴承全部改为调心滚子轴承后,螺旋输送机运行平稳,运行8个月均没有检修过且尾端滚动轴承无进灰现象,电动机运行电流平均下降5。6A。实践证明改进是成功的。

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