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4万吨PTA装置氧化、精制工段输送机改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-05-21

1、概述
    燕山石化聚酯厂4万吨PTA装置,是80年代初从国外引进装置。精制、氧化工段工艺流程、设备设计基本相同,都是配置两台离心机(一开一备)及一台向干燥机内送料的螺旋输送机。由于从离心机出来的物料湿度大、密度大,加之下料管锥度大,物料极易堆积在下料管的内壁上,虽然在下料管的外壁上设置了多个振打器,还是导致螺旋输送机送料不均匀,要么无物料输送,要么瞬间大量的物料涌出,负荷突增。由于负荷突增,常造成物料堵死干燥器的进料口,严重时甚至能将螺旋输送机的螺旋轴扭断,影响正常生产。
    另外,原烘干机进料端密封系统泄漏严重,有时甚至需要佩戴防毒面具才能进入现场,对此我们也进行了改造,同样获得了成功。
2、原输送机故障原因分析
    (1)物料分析氧化工段输送的物料为粗间苯二甲酸,精制工段输送的物料为精间苯二甲酸,其物料参数及输送量如表1所示:
    从表1中可以看出,由于物料温度高、湿度大、堆积密度大,所以极易在下料管内粘连、堆积。但这些参数都是由工艺流程所决定的,我们不能随意改动。
    (2)螺旋输送系统分析原螺旋输送系统流程如图1所示。物料从离心机(两台一开一备)出来后进锥形下料管,然后进入螺旋输送机,最后经进料箱进入干燥机。现分析如下:
    由于锥形下料管3长度太长、锥度太大,加之物料易粘连堆积的特性,极容易在下料管的内壁上积料,虽然在下料管外壁上设置了多个振打器,粘连堆积现象还是很严重,从而使得螺旋输送机的进料很不均匀,有时无物料流入输送机,有时瞬间大量物料冲下。原设计中螺旋输送机是小直径、实心式螺旋输送机,它的流量是恒定的,即来多少物料就输送多少物料,无自动调节物料流量的能力。这种螺旋输送机对均匀的物料是可行的,但当瞬间有大量物料冲下时,会大大增加螺旋输送机的负荷。该厂曾发生过扭断螺旋轴和堵死干燥器进口的事故,证实上述分析是正确的。此外,原设计中只有一级螺旋输送,增大了输送机的输送压力,无缓冲能力,一旦物料开始不均匀,将会发生连锁反应,加重堵塞现象。
3、新型螺旋输送机系统改造
    (1)改造方案由于原螺旋输送机系统中,锥形下料管长、锥度大,易粘连、堆积物料,在新设计中就要求下料管短些,锥度尽量小。另外,考虑到原来的螺旋输送机为小直径、实心式一级输送,带来了许多隐患,在新的设计中,我们采用大直径螺带式二级输送结构,它具有自动调节物料量的功能。
    (2)螺旋输送系统结构设计
    根据现场位置条件,按照改造方案要求,我们确定了螺旋输送系统结构布置,如图2所示。改进后,下料管长度比原长度缩短2米左右,下料管的出口直径也增大了将近一倍,从而下料管锥度缩小了近一倍多。
  上部的一级螺旋输送机设计成基本对称的两段带式螺旋组合结构,这两段螺旋直径相同,都是Ø800mm,而旋向相反。物料从中部直管下到二级螺旋输送机,由于改用螺带式,就可以对物料量进行调节;增大了直径,输送能力大为提高。
    下部的二级螺旋输送机设计成直径为+580mm的单段螺带式输送机,这可进一步调节物料量,确保物料均匀进入干燥机,解决干燥机进料口堵料现象。
4、小结
    燕山石化聚酯厂4万吨PTA装置中氧化、精制工段螺旋输送系统在很短时间内就改造完毕,并且使用效果很理想,用户十分满意。该装置的改造成功,又增添了我国改造引进装置的新思路。

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