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150C型刮板输送机挡煤板导向压制工艺的研究及其模具设计 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-04-11

1、导向管的结构特点及技术分析
    对刮板输送机,溜槽上一般装有挡煤板,其主要用途是增加溜槽的装煤量,加大输送能力,防止煤溢出溜槽。I50C型挡煤板还设有采煤机导向管,对采煤机的运行起导向定位作用,防止掉道。如图l所示.导向管是一铆焊结构,纵向呈L形,上部卷成∮70 mmx∮54 mm管,下部弯曲成直角,横向总长为1460 mm.中间4~24孔是挡煤板与中部槽联接孔,同时,挡煤板与挡煤板之间利用短圆柱销与西54孔配合联接而保证导向管定位成同一轴心线。其中∮70 mmx∮54 mm管是关键部位,采煤机通过滑靴骑坐在管上.沿管往复运行进行工作,所以对弯曲管的尺寸及形状要求比较严格。图纸规定:Ø70管焊后弯曲度≤2 mm.内径西54在两端IOO mm内不圆度≤1 mm.正基于此,其他尺寸均以A面为基准,并规定相应的公差。
2、加工工艺分析及工艺方法的确定
    由图1可以看出,此件关键是成形,主要是∮70mmx454 mm管的弯曲成形。根据七台河同创机械制造有限责任公司的设备状况.仅有l台300 t油压机,所以,只有利用模具压制弯曲成形(包括直角部分)。以下从材料性能、设备能力等方面进行分析校核:
    (1)材料
    16Mn与常用冲压用钢Q235相比较,化学成分C、Si接近,16Mn的锰含量为1.2%一1.6%,Q235是0.30%-0.65%.这也是16Mn强度高.较耐磨的主要原因。16Mn的机械性能,抗拉强度,屈服极限高出许多,但伸长率接近,16Mn的a=22%,Q235的缸26%.而弯曲工艺对材料的伸长率要求为8=13%~27%.即16Mn的塑性变形能力比较好,可以采用弯曲压制工艺完成∮70的卷圈操作。
    (2)压制工艺分析
    由零件图可知.不可能在油压机上一次弯曲成∮70圆管形状,同时,由于存在回弹现象,所以必须分几道工序逐步完成.对于这类直径较小的圆管形弯曲件.一般先弯曲成U形.然后利用芯轴完成圆形,最后进行校圆整形。
    (3)工艺路线的确定
    展开长度先计算出中性层的曲率半径,由此算出弯曲圆弧的长度,再加上弯曲件的直线部分,即可求出弯曲前坯料的展开长度。根据有关公式及导向管具体尺寸(公式及计算过程略)。求得导向管展开尺寸为478 mm。
    工艺路线  根据上述分析,结合七台河同创机械制造有限责任公司实际,确定工艺路线。
    工艺说明  下料时.应使478尺寸尽可能沿钢板轧制方向,即弯曲线垂直予轧制方向(板料沿此方向呈纤维状组织),以减少因弯曲而造成管端部裂纹的倾向性。关于弯曲后的回弹问题,根据有关资料对U形弯曲单面回弹近似计算,本件单面回弹角在20左右,实际回弹角可能更大一些。影响回弹的因素有:材料的机械性能,表面质量,弯曲半径,弯曲角及模具的工作尺寸,弯曲作用力等。当然,可以采取相应的措施以减少回弹。对本件,可以根据实际回弹情况.改进模具.增大压弯力和增加压弯次数(工序)来减少回弹。另外,对于焊接,采用交替焊法以控制和减少沿管轴向的弯曲变形。
3、压制模具
    在设计弯曲模具时.要考虑工艺内容要求,变形机理,回弹现象.设备上下工作台及胎模具在使用过程中与工件不发生干涉等现象。
(1)弯曲模具的结构设计
    一次弯曲模的结构如图2所示。上模采用焊接结构,根据零件结构确定模具尺寸,使用时,利用T形螺检将上模固定在油压机上工作台的工形槽内。下模采用铸钢件,考虑减少模具量,将一次、二次、三次下模设计为一体.一次弯曲下模利用油压机下工作台内的顶出油缸顶出工件,设计成两开式,且中间设有西60的顶件孔。二次压弯模如图3所示,因为是封口弯曲,还必须使用芯轴,以保证∮54的圆形,设计芯轴为450 mmx1500 mm(图略)。下模还是利用一次弯曲模加工出Ⅱ部形状,这对操作者来说,二次压弯只需更换上模即可,减少了劳动量。三次压弯还是利用二次用的模具,只是调整一下工件的位置(a)校正弯曲。四次校正压形,主要是将一次压头扣圆.上模如图4所示,下模还是利用一次下模的1部。直角压弯模具图略。
(2)弯曲力校核
    影响弯曲力的因素很多,除材料性质,坯料尺寸,弯曲程度大小外,生产中的一些实际因素,如弯曲方式,模具结构,凸凹模间隙,圆角大小,支点距离等,这些都给弯曲力的精确计算带来很大困难。所以在实际生产中,常以经验公式进行估算。
4、实用效果
    经实际反复几次试压形,导向管∮70mmx 54成形较好,完成全部操作工艺后检查,符合图纸要求,质量合格。证明所确定的压制工艺符合实际情况,达到了预期效果。需要指出的是.由于设备数量及能力有限,这种工艺较为复杂.对小批量压制来说,换胎模等辅助时间较长,因此.应进行批量制造效率较高。从经济上看,自行压制导向管.能够节俭数目较大的外购资金,省去了替代用的较为昂贵的Ø70mmx8 mm无缝管。
5、结语
    (1)经过研制导向管压制工艺及其胎模具.探索出利用油压机进行此类小直径长管类零件弯曲加工的有效方法,并且,在理论上,实践上都取得了经验:
    (2)经试压后,此工艺及模具已定型,并投入生产正常使用,已生产出100套挡煤板(导向管).取得了较好的经济效益:
    (3)受各种因素及其综合影响,理论计算与实际结果存在差距,理论上的分析与结论,还必须经过实践检验,如此工艺中回弹现象,理论估算单侧回弹20左右,实际上在5~10°。
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