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四辊破碎机的改进及效果 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-05-03

1、前言
    四辊破碎机是烧结工序中固体燃料破碎最常用的设备,也是维修频率和费用消耗较高的设备,其运行状态良好与否,直接关系到整个烧结生产的稳定,影响到烧结矿质量和固体燃料消耗。
    我厂现有4台四辊破碎机,担负着1台130m2烧结机、1台180m2烧结机和1台280m2烧结机的燃料供应任务。由于设备故障率高、检修难度大、备件消耗大,焦粉合格率长期维持在70%左右的较低水平,导致固体燃料消耗居高不下。有鉴于此,我厂于2006年底对两台φ1200×1000四辊破碎机进行了改造,采用了创新的辊子快拆结构和液压辊隙调整机构,为设备维护和燃料破碎合格率的提高创造了条件,在生产中取得了很好的效果。
2、改进措施
2.1 上、下辊均改用快拆结构
    为了解决原有辊子故障率高,维修时拆装困难的问题,我们采用了辊子快拆结构,极大地方便了四辊破碎机的日常检修和维护。改进后的破碎辊结构如图1所示。
    其特点在于:
    1)该结构便于辊面的快速拆装
    拆卸辊面时,无须拆卸轴承部件,先卸掉锥形块(锥形块上有拆卸工艺孔),并卸掉另一端的螺栓,辊套即可从一端拉出。该结构不但装拆方便,减少了维修工作量,而且相对于以前的长螺栓紧固方式,故障率大大降低,避免了螺栓易断及变形等缺陷。
    2)轴承装拆方便
    由于采用的是圆锥孔调心轴承,且轴上(和轴承内孔配合处)设有便于拆卸轴承的油孔及油槽,拆轴承时,先拧掉透盖和闷盖上的螺栓,拿掉外面的透盖和迷宫,然后用高压油枪往轴中注入高压油,待油从轴承两端溢出,即可轻松地卸掉轴承。
2.2采用液压辊隙调整装置
    该装置采用了先进的液压蓄能保护系统,每台四辊机各设一个液压站,每个液压站连有四个油缸,每个油缸控制一个轴承座。液压站为单独的动力源,通过两个换向阀分别控制四个油缸动作,进而控制移动辊的进退来调整移动辊和固定辊之间的间隙。间隙调好后,系统即可进入自动工作状态,此时系统的工作压力靠蓄能器提供。其原理如图2所示。
    1)调隙原理
将系统打到手动工作位置,启动电机5,油泵经过滤器3吸油送人主系统,多余部分经溢流阀6(压力设定为10MPa)回流。主系统设单向阀(防止油倒流)和蓄能器(蓄备能量),液压油通过油管进入主机的集成块,而进入各个电磁换向阀8,通过各换向阀左右换向,控制四个油缸动作,进而控制移动辊进退来调整移动辊和固定辊之间的间隙。如需调小两辊之间的间隙,按油缸前进按钮,电磁换向阀8的2CT得电,油缸前进,推动移动辊前进直至达到生产所设定的间隙;当系统压力达到电接点压力表设定的上限(上限设定为8 MPa,下限设定为4MPa)时,电机及电磁阀2CT停止工作,蓄能器起作用保压。如需调大两辊之间的间隙,则按油缸后退按钮,电磁换向阀8的1CT得电,油缸后退,即可带动移动辊后退从而获得所需间隙。
  2)工作原理
    间隙调好后,系统即可进入工作状态。此时,将系统打到自动工作位置,系统的工作压力由蓄能器提供,正常工作压力为6—8 MPa,最低工作压力为4 MPa。四辊机正常工作时,辊隙靠蓄能器提供压力维持不变。当有大块硬物通过时,系统压力超过压力继电器13的设定压力(设定为11 MPa)时,发出信号,声光报警;同时溢流阀14(压力设定为11 MPa)溢流,电磁换向阀8的ICT得电,油缸退回,让硬物通过。而后当系统压力达到电接点压力表下限(4 MPa)时启动电机,电磁阀8的2CT得电补油(手动位置不补油),系统恢复到正常工作状态。检修时,将系统打到手动工作位置,调试确定故障点后,打开截止阀16卸压后即可进行。
    该液压辊隙调整装置操作简单,运行可靠,故障率低,且具有声光报警功能,在有大块硬物通过时能自动使油缸后退,卸掉硬物后又能自动补油使系统恢复到正常工作状态,对整套破碎系统起到了很好的保护作用。由于采用了先进的液压蓄能保护系统,相对于以前所采用的机械式调整方式(利用螺杆调节辊子间隙),不但提高了设备的使用寿命,减轻了工人的劳动强度,而且大大提高了焦粉破碎合格率。
2.3驱动装置的改进
    根据现场实际情况,对主、被动辊驱动方式加以改进,上、下辊减速机均采用硬齿面单输入双输出减速机,使两破碎辊均成为主动辊,可以同步运行。此种结构与以前的主、被动辊驱动方式相比,大大提高了生产效率及焦粉合格率,并降低了设备的故障率。同时,考虑到物料流量匹配、辊子车削和补焊时的速度要求,以及光辊破碎机的负载特点,将下辊电机由原来的双速电机改为变频调速电机。传动用联轴器改用十字轴式万向联轴器取代了原齿式联轴器,大大减少了备件的消耗。
3、生产效果
    我厂两台φ1200×1000四辊破碎机自2006年底改造后,焦粉合格率大大提高,由改造前的55%-70%提高到80%~85%,较好地满足了生产需要,同时也使每吨烧结矿的固体燃料消耗降低了3。5公斤。由于改进后的四辊易维护,故障率低,生产效率高,故障停机时间(不包括更换辊面所用时间)由原来≥8小时/月减少到≤1小时/月;辊面更换时间由原来的6小时/次减少到3小时/次,彻底改变了以往因四辊影响生产的被动局面,得到了有关部门的认可。除此之外,破碎辊辊面消耗(两台)由原来的8个/年降至6个/年,年节约费用约12万元;其它备品备件消耗也大大降低,,费用由原来的16万元/年降至6万元/年,年节约费用约10万元。


相关矿山机械设备:
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