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破碎机电动机振动大的分析及措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-02-23

    某厂的破碎机为双转子锤式破碎机,破碎原料为石灰石和黏土预配的混合料,单台电动机功率为900kW。
1、电动机振动情况
    破碎机外形及振动测点见图1。测振位置在主电动机输出轴的轴承座上,分为垂直和水平测振。由于轴承不是推力轴承,所以轴向振动没有监测。对设备本身的振动也没有监测。
    单机试车初期,电动机的水平振动速度最大达17mm/s。按IS010086-3标准要求,设备正常运转时振动速度的报警值4.5mm/s,设备跳停值8mm/s;新设备试车初期振动速度要求在2.3mm/s以下。为解决振动过大的问题,我们对电动机进行了一系列的检查,电动机本身及联轴器找正均正常。因为机械振动大多和其固有频率有关,而固有频率和机械部件的重量、刚度及形状有关,所以又从部件的刚度着手解决可能的振源。
2、问题分析及改进措施
    1)改善二次灌浆层
    电动机滑轨的二次灌浆设计时只要求灌到了滑轨下表面。滑轨为四根工字钢,每根滑轨有两根螺栓固定,这样这四根滑轨的刚度可能存在不足,引起了振动。于是加高二次灌浆的高度(如图2所示),使其达到滑轨上表面下10mm,这l0mm距离主要是为了防止灌浆料影响电动机底座的滑动.并在二次灌浆表面下25mm加设了钢筋网,直径φ5mm的钢筋间距100mm等距布置,以防止二次灌浆在振动的情况下开裂。
    再次试车,电动机的振动值降到了4mm,距新设备要求的2.3mm/s还有差距。
    2)改善电动机底座水平度
    移走电动机,测量电动机底座的四个支承面标高水平度,结果如图3所示,其中一个支承面标高比其他面高了约3mm,这样的差别一方面是安装找正时底座顶面的水平度没有找好,另一方面是出厂前机加工质量不高。但在安装和二次灌浆后,电动机底座的水平度不能通过滑轨下的垫铁来调整了,只能通过机加工或加垫片来完成。
   3)检测半联轴器的静平衡
   半联轴器为加工件,可能是毛坯件材质不均匀,半联轴器的静平衡不是很好。补做了联轴器的动平衡,在不平衡位置加焊了配重块。
    4)增加电动机底座的重量及刚度
    在电动机底座内部用20mm厚钢板加了两个十字撑,同时在轴承座下的支座外另加了一些筋板,使电动机底座增加了约600kg,刚度也相应地得到了加强。加固位置如图4所示。
    处理结束后试车,振动速度值下降到1mm/s以下,效果非常理想。
3、结束语
    常规设备制造过程中有些内在质量问题不是主要控制点,但如果轻视或忽视其质量,在振动情况下,也可能成为影响生产的主要因素。安装过程中每个工序的质量控制也影响设备运转中的振动情况,从制造到安装整个过程中的质量都需要很好的控制,才能使设备发挥最佳性能。


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