河南省意甲直播cctv5科技有限公司欢迎您!   意甲直播cctv5服务热线:13409999881(贺经理)
意甲直播cctv5 > 动态 > 矿山机械新闻动态 > 单辊破碎系统故障分析与改造

单辊破碎系统故障分析与改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-01-22

1、前言
    莱钢烧结厂有两台105 IT12烧结机,配套的∮1500×3038 mm单辊破碎机是烧结系统的关键设备,担负着烧结矿的破碎任务。单辊破碎系统由导料箱、轴辊装配、篦板装配和驱动系统四部分组成。由于所处环境恶劣,磨损严重,故障频繁,所耗费用大大增加。
2、存在的问题
    单辊破碎系统安装在烧结机机尾,由于烧结矿温度高,加之落差大,冲击力强,所以工作环境相当差,投产几年来,相继出现了“下问题:
    1)导料箱方钢和方钢支座易脱落,造成单辊被卡住,损坏轴承;
    2)单辊星轮外移,与保护帽相摩擦、碰撞;
    3)单辊星轮齿冠与保护帽寿命短,烧结矿过度破碎,返矿率高;
    4)导料箱的更换难度大,检修时间长。
    由以上原因影响烧结机故障停机率高达1.67%,严重影响了烧结机的正常生产,且维修工作量也大大增加。
3、原因分析
    针对设备现状及存在的问题,我们进行r分析,得出其主要原因如下:
    1)导料箱方钢、方钢支座脱落的原因
    方钢和方钢支座的设计不合理,支座的固定螺栓数量不够,且方钢和方钢支座的固定螺栓外露,易被磨损,从而造成脱落。
    2)星轮移位的原因
    星轮系采用螺帽紧固。因两台机的旋向不同,设计时未考虑正反丝,因而造成2号单辊螺帽在运转过程中易发生脱落,导致星轮外移。
    3)齿冠与保护帽寿命短,烧结矿过度破碎
    齿冠与保护帽的设计间距为15 mm.由于现场条件限制,安装后该间距有时还不足10 mm。在烧结矿破碎过程中,造成齿冠与保护帽磨损严重,且烧结矿过度破碎。
    4)导料箱更换困难的原因
    导料箱原设计是整体结构,外形尺寸是3936x2300×2780 mm,重达10t多。运转后,导料箱上下部充满了烧结矿,其更换难度大,每次更换时间长达50余小时。
4、改造措施
    根据上述原因分析,我们采取了以下措施来进行改造。
    1)对于方钢、方钢支座脱落的问题,增加j,方钢的宽度(由150 mm增至220 mm),并改进了支座结构和增加了固定螺栓。
    2)星轮移位的问题是由于两台单辊旋向不同造成的,我们将单辊堆焊后车制出相应旋向的螺纹,使螺帽拧紧后,不会再发生松动。
    3)对于齿冠、保护帽寿命短,烧结矿过度破碎的问题,我们将单辊由ll排星轮减至9排;将篦板小车上的保护帽由12根减至10根,使齿冠与保护帽的间距增至27.5 mm,
    4)对于导料箱的更换问题,由于其磨损部位主要是上半部分,而下半部分则几乎不磨损,所以我们采用上下分体结构,在更换时只需更换上半部分即可。
5、改造效果
    改造后,经生产实践证明,效果显著:方钢与方钢支座脱落和星轮移位的现象得到了根治;导料箱更换时间由50多小时缩短至22小时;保护帽的寿命延长了一倍,烧结矿中0~5 mm和5—10mm粒级含量分别从14 +56%、35%降到了10.65%和26.31%;故障停机率降低了1.43%。
    经计算,改造后节约备件费达66.44万元/a;烧结矿增产效益为118.38万元/a。
    二者合计,其直接经济效益达184,82万元/a。另外,由于烧结矿破碎工艺状态正常,其粒度组成台理,一方面相应增大了产量;另一方面也满足了高炉的需要,为高炉的稳定顺行打下了良好的基础,其间接效益也是相当可观的。


相关矿山机械设备:
1、圆锥破碎机
2、雷蒙磨粉机
3、颚式破碎机


  • 上一篇:单驱动辊式破碎机传动齿轮失效分析
  • 下一篇:单辊破碎系统的故障分析与改造
  • 更多
    意甲直播cctv5
    木屑颗粒机