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低矮破碎机静颚轴压盖螺栓频繁断裂故障原因及措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 14-01-19

    安庆铜矿2001年在井下- 616 m破碎硐窒安装了1台PEWA90120外动颚低矮破碎机并投入生产,该机最大给料粒度750 mm,电机功率110 kW,使用几个月后便出现静颚轴压盖螺栓断裂,以后不断出现断裂,而且越来越频繁,采用将压盖和轴座用钢板焊接,也经常脱焊,大块矿石难以破碎,破碎能力严重下降,经常要停机检修,维修工作量相当大,严重影响了生产。
1、事故原因分析
   经过分析,产生问题的主要原因有:
  (1)静颚轴压盖联接螺栓预紧力不够,造成松动后断裂;
    (2)静颚轴压盖和轴座采用双头螺栓联接,轴座车有螺纹孑L,螺纹加工精度不够,螺栓联接配合间隙较大造成松动断裂;
    (3)由于点检不及时,螺栓松动后仍然开机,静颚轴、压盖、轴座之间产生磨损并形成间隙,破碎机工作环境相对恶劣,加之低矮破碎机的工作原理与普通机型不同,受到向上的分力较大,磨损间隙越大,静颚轴沿受力方向产生跳动越大,冲击力也越大,静颚轴、压盖、轴座磨损加剧,这样造成恶性循环,螺栓经常断裂,机架M56螺栓也经常断裂,同时轴座螺纹孔受到破坏,螺栓紧不紧,甚至出现静颚轴断裂的情况,根据我们的实际使用经验证明用轴座螺纹孔联接的双头螺栓结构设计不适用于受力复杂、恶劣的破碎机上,这也是问题的关键所在;
    (4)联接螺栓为M45,直径偏细,材料为45号钢,强度不够。
2、措施
    方案1将静颚拆除,将上机架拆除运至井上,将焊接的两侧轴座割除,再焊接新轴座,新轴座各加工面焊后加工,这需要大型车床,以保证加工的同轴度和平行度。
    方案2更换新静颚轴,新轴两端加长。
    两侧机架上焊接新轴座,新轴座可先加工好,采用现场装配焊,轴座和机架两侧用35 mm钢板各两块焊接做加强筋。新轴座采用通孔结构代替螺纹孔结构。
    联接螺栓由M45改为M56,材料改为40Cr,静颚轴盖和轴座内装上、下两半轴瓦。
    通过比较和论证,方案l整个上机架从井下运至井上,包括拆装工作量大、周期长,大约要1个月时间,矿山生产条件不允许,且新轴座无法采用通孔结构,紧固螺栓的扳手空间不够。方案2直接在井下实施,减轻了工作量,方便且节省时间。认为该方案可行,但实施过程中要注意以下几点。
    (1)两个新轴座内侧采用V形坡口,开坡口用气割,坡口表面用磨光机打磨,尽可能提高坡口面的光洁度,坡口角度600,以旧轴座校正平行度,预先将两个新轴座和轴压盖M56联接螺栓装配好再焊接,防止焊接造成轴座变形。
    (2)先在机架上焊接加强筋,采用填角焊,然后焊接新轴座内侧下口,待焊接完后,拆除轴座和轴盖联接螺栓,再焊接新轴座内侧上沿。
    (3)破碎机架体为焊接件,为普通A3钢,静颚轴座为ZG270~ 500,破碎机架体要求具有较高的强度、刚度和受压稳定性,焊接要特别注意焊接质量,根据焊条的等强度和等性能原则,选用直径为4 mm的碱性低氢钾型E5016焊条,这种焊条碱性较高,熔渣流动性好,熔敷在金属上具有良好的抗震性和力学性能。焊接前,焊条用300~ 400℃、l~2 h烘干,并对焊接部位预热,采用多层多道焊,各层(道)尽量连续焊接,每层(道)接头错开,为防止焊缝焊接应力集中,确保焊接质量,每层焊完后用小锤从两侧向中间轻轻敲击焊缝及周围,以清除药皮,并且消除内应力和细化晶粒,防止产生裂纹,层间冷却到60~70℃,再继续施焊,不同的焊接空间位置(包括横焊、立焊和仰焊)和焊层用不同的电流控制。
3、实施效果
    采用方案2,仅用4d的时间就完成改造,经过1年多的实际使用证明改造较成功,消除了原有故障,有力地保障了生产正常。但在日常维护中要注意保证螺栓预紧力,加强点检,特别要注意添加的轴瓦磨损情况,一旦磨损严重,及时更换,尽可能避免静颚轴和轴瓦产生间隙。


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